平海电厂吸收塔浆液品质恶化运行总结.docVIP

平海电厂吸收塔浆液品质恶化运行总结.doc

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平海电厂吸收塔浆液品质恶化运行总结.doc

平海电厂吸收塔浆液品质恶化运行总结   引言:吸收塔系统是脱硫系统的心脏,而吸收塔浆液又是其中的血液,血液的好坏直接影响了脱硫性能的好坏。所以保证吸收塔浆液品质的好坏至关重要。平海电厂脱硫系统运行以来吸收塔浆液品质主要出现过以下问题,通过我们的现场分析,及处理过程现总结以下几点。   关键期:吸收塔浆液中毒 氯离子高 碳酸钙浓度高 起泡   一吸收塔浆液反应闭塞(中毒)和起泡   运行原因分析   (1)有机物含量过高。锅炉在运行过程中投油、煤质不好燃烧不充分,未燃尽成份随锅炉尾部烟气进入吸收塔。造成浆液的细小分子间出现隔(膜)离的现象,无法进行化学反应置换   (2)电除尘效果不好,粉尘浓度高。锅炉后部除尘器运行状况不佳,烟气粉尘浓度超标,含有大量惰性物质的杂质进入吸收塔后,致使吸收塔浆液重金属含量增高。   (3)飞灰浓度高。锅炉燃烧不好,大量的飞灰和焦油进如吸收塔,污染浆液品质。   (4)重金属中毒,Mg、Cl离子含量过高。Mg、Cl离子与硫酸根离子反应参生大量泡沫,并导致脱硫效率下降。   (5)工艺水水质不达标。COD、BOD 超标   (6)浆液品质变差。脱水系统或废水处理系统不能正常投入,吸收塔内浆液杂质太多。   处理过程及采取措施   (1)严格控制脱硫用工艺水的水质。加强过滤和预处理工作,降低COD、BOD。   (2)同时严格控制石灰石原料,保证其中各项组分(如MgO、SiO2 等)含量符合实际要求。   (3)合理的进行除雾器冲洗,水喷淋可减少泡沫积累。因此,除雾器冲洗可在保证液位的前提下少量多次。   (4)加强脱水系统的运行。降低排石膏时的吸收塔浆液密度,保证新鲜浆液的补入。   (5)加强排放脱硫废水。降低吸收塔浆液中重金属离子、Cl-、有机物、悬浮物及各种杂质的含量,保证塔内浆液的品质,减少泡沫的形成。   (6)加强氧化风机运行管理。FGD系统运行过程中,检查氧化风机的运行状况,保证备用氧化风机处于良好的状态,一旦运行风机停运,要保证能够及时启动备用风机。   (7)保证新鲜浆液的不断补入。一般采用连续补浆,合理控制PH值,避免PH值大范围的波动。   (8)调整锅炉燃烧工况,减少烟气含碳量。   (9)提高除尘效率。制定严格的运行制度,减少进入到脱硫系统的未燃尽成份或飞灰。如投油时间较长或除尘装置处理周期较长,则必须将脱硫系统退出运行。   (10)注意吸收塔入口处烟气温度。如果出现温度突然大幅降低的情况,说明浆液大量溢流进入烟道,要及时采取处理方法(如停用增压风机)。   二吸收塔浆液氯离子升高   运行原因分析   (1)机组长时间保持高燃煤量,FGD入口烟尘含量测点不准,飞灰中大量的氯离子进入脱硫系统。   (2)、电除尘效率有所降低、输灰系统能力下降、灰斗积灰导致二次飞扬。   (3)、脱硫废水外排流量减小,因脱硫系统杂质排入废水系统如衬胶等造成废水旋流子堵塞。在对旋流子检查过程中,发现堵塞现象,并清理出部分衬胶及木削等杂物。   (4)管路堵塞及设备磨损等都直接影响废水排出量。废水排出量初期调试中有30t/h的出力,本月最小值为25t/h。   (5)石灰石石料是海上船运过来,存在被海水泡过现场。   采取措施:   (1)确保机组运行煤质稳定,燃料合理配煤。   (2)提高电除尘效率,积极配合厂家调试烟气调质系统,尽早投入,降低FGD入口烟尘含量。   (3)密切关注灰斗灰位,加强对灰斗高低料位报警灰斗的输灰,及时调整落料时间及输送周期。   (4)加强就地巡检,及废水排出泵出力加强巡检,及时对管路冲洗,对废水旋流子堵塞要尽快清 理。   (5)坚决杜绝供应商用海水泡石灰石料的现象。   (6)及时分析化验报告,做出正确运行分析及调整。   (7)为保证脱硫效率,控制氯离子对碳酸钙的抑制,建议低PH值运行,提高碳酸钙的溶解。提高石灰石的利用率。   (8)保证1级滤饼冲洗水量,确保石膏品质。   三 分析浆液中碳酸钙浓度高   运行分析   (1)石灰石粒径太大,难以研磨,或磨机钢球量不够。   (2)石灰石浆液过量供浆,吸收塔浆液PH值较高。   (3)吸收塔PH表计不准,运行人员难以根据PH值来控制供浆量。   (4)石灰石活性变差,在吸收塔内难以溶解。   (5)石膏脱水长期运行,石膏浆液在吸收塔内循环时间短。   采取的措施   (1)控制石灰石品质。   (2)运行人员发现磨机电流下降,及时联系设备部添加合格钢球。   (3)运行人员对脱硫参数要敏感,吸收塔两PH值相差不能超过0.15,要联系重仪校对PH计。   (4)运行中要适当控制PH值,保证脱硫效率和达标排

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