鄂钢4号高炉钒钛矿冶炼实践.pdfVIP

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鄂钢4号高炉钒钛矿冶炼实践 徐彬 (武钢集团鄂钢公司炼铁厂) 摘要2011年2月份以来,鄂钢入炉矿中的啊02含量升高(0.50%一0.85%)。致使炉况不顺,铁水黏沟、黏罐 严重,铁损高,炉渣脱硫能力下降等现象,通过调整高炉的基本操作制度。控制适宜的[Ti+Si】,并适当提高炉渣 碱度,促进了炉况稳定顺行。取得较好的经济效益 关键词钒钛高炉操作制度[Ti+Si】炉况 l概况 水闭路循环冷却,上料和布料自动补偿等一系列较先进的设备和工艺技术。在2010年中修后于12月22日 于对钒钛矿冶炼规律的认识不足,致使m】升高,平均含量0.21%,最高达到0.35%,导致高炉进风萎缩, 炉况不顺,炉墙有局部结厚,炉缸产生堆积,铁水黏沟、黏罐严重,铁损高,炉渣脱硫能力下降,【S】升高 等一系列问题,通过学习借鉴兄弟厂家钒钛矿冶炼经验和自己的不断摸索,下部采取了适当缩小进风面积, 上部适当放开边缘,中部控制冷却强度,同时加锰矿和荧石洗炉,控制适宜的m+si】,并适当提高炉渣碱度 等一系列措施,逐步解决了钒钛矿冶炼过程中的矛盾,使炉况逐步恢复并保持稳定顺行,技术经济指标得 到改善。(见下表) 2钒钛矿冶炼的特点 钒钛矿是铁、钒和钛共生并赋存有多种有益元素的复合矿,试验结果显示:生铁中的含钛量增加,其 粘度也有不同程度的增加,因此铁水黏沟、黏罐严重。含钛炉渣在还原气氛并存有灼热焦炭的冶炼条件下. 随还原温度升高或还原时间的延长,其黏度增大。使炉渣变稠,分析其机理主要是由于冶炼过程中的Ti02 硫能力下降,并且随着黏稠度的增加,渣中的铁含量增加,铁损增加.同时炉渣变稠还会导致炉况失常。 3钒钛矿冶炼对4号高炉的影响 (0.50%一0.85%),虽然属于低钒钛矿冶炼的范畴,但是由于信息沟通不及时与对钒钛矿冶炼规律的认识 不足,还是对4号高炉产生了严重的影响:①由于含钒钛的烧结矿低温还原粉化率高,使高炉的进风萎缩, 风量从上旬平均2285m3/min萎缩到中旬平均2130m3/min,最低只有1900m’/min。负荷从二月初的4.05退至 3.65.最后退到2.95,接近全焦冶炼负荷,进风也没有明显改善。②由于炉渣黏稠度增加,使炉墙温度降低. 势图)。③由于铁水黏度增加,铁水黏沟、黏罐严重,特别是【si】0.600/0时,铁水黏沟十分严重,导致铁沟 ·163· 不能正常出铁,严重影响渣铁的及时排放,铁水黏罐严重时很多5m规格的罐子只能装20~3m,致使渣铁 不能及时出尽,炉况形成恶性循环。④炉渣脱硫能力下降,fS】升高。正常4号高炉的硫分配系数在45左右, 23%。 品率大幅度下降,三月份只有19 7 4号炉2月份692米(内)温度趋势圉 720 融职+一黜_1 一一. r。 680 o一 :|l蛄∥1{—、孓蕾、』 640 d■ 。一—带“阵嗨数&叠 髫600 56。 。 o..≯+—~.../ : 520 一十o 48。 3 5 7 9 1l 1]1517 19 2123 25 27 29 3 日期 6 77 4号炉2月份1 5米温度趋势圈 210 ≯j /:\ i-

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