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以吹风气集中回收为主要目标的煤气炉流程改造.pdf
第十四届全国造气技术年会论文集
以吹风气集中回收为主要目标的煤气炉流程改造
贺丰孙斌
(湖南金信化工有限公司冷水江市417506)
摘要:原煤气炉流程存在设备庞杂、流程冗长、景统热损失和压头损失大问题,故煤气
炉气化强度低,造气消耗高.更为重要的是,因煤原料品质的变化,所产生产的低温吹风气
热能已不能采用原单炉燃烧室回收而造成较大浪费,为了节能降耗、降低生成本,进行了以
吹风气集中回收为主要目标的煤气炉流程改造,取得了良好的改造效果和经济效益.
关键词:煤气炉流程改造
1 问题的提出
湖南金信化工有限公司是一家以煤为原料的中型氮肥厂。其14造气系统拥有8台固定
块煤,吹风过程中生产的高温(65012)吹风气的显热和潜热回收采用造气炉后燃烧室燃烧
的单炉回收流程,即每台煤气发生炉一燃烧室_列管废热锅炉_÷烟囱,排烟温度为200(2左
右。近年来,优质块煤供应紧张,为降低成本,采用劣质块煤或型煤制气取得了成功。但由
于只能采用“低炉面温度操作法”,相应的吹风气温度小于400℃,因其低于吹风气着火点,
通入空气时可产生爆炸,故单炉燃烧室流程已不能用来回收吹风气的潜热,只好直接放空,
造成了热能的大量浪费及环境污染。为节能增效,通过技术论证,该公司决定于2004年兴
建一套低温吹风气显热和潜热集中回收装置。因此为适应吹风气集中回收,必须对原单炉回
收的造气流程进行相应改造。
与此同时,由于原造气工艺流程沿用上世纪五六十年代中氮厂普遍采用的模式,存在设
备庞杂、流程冗长、系统热损失和压头损失大问题,故煤气炉气化强度低,造气消耗高。为
了提高产气量、降低消耗和生产成本,在满足配套的吹风气余热集中回收要求的同时,必须
对原14造气系统流程作较大幔度的改造。
2 煤气炉流程改造
2.1原煤气炉工艺流程
原有造气流程见图l。
图1原1号造气流程示意
第十四届全国造气技术年会论文集
其煤气流程分别为:
(1)上吹及吹狰煤气流程:煤气炉一燃烧室叶列管废热锅炉_洗气箱_洗气塔_气柜;
(2)下吹煤气流程:煤气炉一洗气箱一洗气塔_气柜:
(3)吹风气流程:煤气炉一÷燃烧室-+列管废热锅炉一烟囱。
蒸汽流程见图2。
2.2改造后煤气炉流程
改造后造气工艺流程见图3。
图3改造后l’号造气流程示意
其煤气流程分别为:
(1)上吹及吹净煤气流程:煤气炉叶旋风除尘器-+干式水封-+热管废热锅炉_水封洗
气塔_洗气塔叶气柜:
(2)下吹煤气流程:煤气炉一千式水封一热管废熟锅炉_水封洗气塔_洗气塔一气柜:
第十四届全国造气技术年会沦丈集
(3)吹风气流程:煤气炉一旋风除尘器一吹风气集中回收装置_烟囱,或者煤气炉一
、
旋风除尘器一烟囱。 .
蒸汽流程见图4。
图4改造后煤气炉蒸汽流程 + 《
2.3煤气炉流程改造的主要特点及取得的改造效果
全国中氮肥企业和小氮肥企业相比,煤耗普遍较高,其原因之一是小氮肥普遍采用低上
气道温度(小于350℃)操作,同时采取先进的热管废锅取代传统的列管废锅,并对吹风气
进行了余热集中回收,热损失少、余热回收率高,较中氮肥具有工艺优势。故本煤气炉流程
改造借鉴了小氮肥企业的成功经验,具有以下特点及改造效果。
2.3.1用旋风除尘器取代燃烧室,取消了二次风的使用,为煤气炉采用低温操作创造了前提
条件。所谓的“低温”就是低上气道温度。上气道温度降低后(原为650℃左右,现为350℃
左右),煤气炉上部气流的显热损失大幅度降低,热利用率提高;同时由于上气道温度降低,
入炉煤在炉面碎裂的比率下降,因此降低了煤气炉对原料的质量要求,改造后上部气流带出
物明显减少,不仅降低了煤耗,延长了设备的使用寿命,还减轻了环境污染。
此外,由于低温吹风气集中引出的源头是在原每台煤气炉燃烧室之后,将燃烧室改造成
除尘效果较好的旋风除尘器,一方面对于为了避免造气系统的煤气泄
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