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一热力至柴加中压蒸汽管线合同能源项目试题.pptx

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燕山石化 一热力至柴加中压蒸汽管线合同能源项目 2015年9月 项目背景 技术论证 项目方案 项目投资及预期效益 项目实施情况及效果 项目实施中注意事项 小结 项目背景 炼油一厂260万吨/年柴油加氢装置采用3.5Mpa蒸汽作为循环氢压缩机的驱动力,该管线全长约1200米,原保温结构为250mm厚硅酸铝棉+镀锌铁皮。 项目背景 为保证进入柴油加氢装置的中压蒸汽温度≮380℃,一热力CFB锅炉出口的中压蒸汽温度为450~460℃,整条蒸汽管线的温降达到60 ~70℃ 。冬季在热力厂CFB锅炉不能再提高出口温度的情况下,为保证蒸汽进装置温度,只能被动打开消音器放空,蒸汽放空量最大可达7t/h,造成蒸汽资源严重浪费。 技术论证 2012年3月选取一热力高压蒸汽母管进 行工业化试验,试验的管线长度是3.6m。 2013年12月委托北京节能环保中心测试。 2014年10月在410吨/小时东区CFB锅炉高压联络线上应用,约800米DN300高压联络线温降10℃。 项目 厚度 环境温度 表面温度 散热强度 热损减少 原保温 300mm 31.4℃ 62.2℃ 337.57w/㎡ 69.8% 热盾保温 70mm 31.4℃ 49.3℃ 184.73w/㎡ 技术论证 项目方案 采用热盾保温结构对一热力至柴加的1200m蒸汽管线进行改造,使用50mm厚热盾毯保温结构替换该管线250mm厚原保温结构。 项目投资及预计效益 该项目总投资约301万,节能量预计为924吨标准煤/年,预计的节能效益为 130 万元/年,双方合同分享节能效益年限是5年。 分项 DN300 DN200 管线长度(m) 1014 180 改造前散热强度(w/㎡) 380 380 改造前散热面积(㎡) 2793.9 348.7 改造前散热损失(kw) 1060 132 改造后散热强度(w/㎡) 150 150 改造后散热面积(㎡) 1520 168 改造后散热损失(kw) 228 25.2 节能率(%) 70 年节能量(t标准煤) 924.7 折合节约蒸汽量(t) 8506.97 项目年节约标煤(t) 924.7 项目年节能效益(万元) 130.66 项目实施情况及效果 2015年4月15日,项目开始在线分段施工,至7月2日将2#中压减温减压汽至柴油加氢装置中压蒸汽分液罐D-6406入口的管线保温施工完毕。 项目实施情况及效果 项目实施后,CFB锅炉至柴油加氢中压蒸汽管线温降由70℃降低至27℃,不考虑到因蒸汽流量增加导致的温降变化,温差降低约43℃。3.5MPa过热蒸汽温度每增加10℃,则焓值增加5kcal/kg,即5000kcal/t。蒸汽流量按照32t/h计算,则相当于节约能量消耗: Q1=32×5000 ×43÷10kcal/h=6.88×105 kcal/h,按照8400h的年开工小时数计算,则节约能量消耗 Q2=6.88×8400×105 kcal/h =5.78×109 kcal/a,折合825.7吨标煤/年。 项目实施中注意事项 采用在线施工方式,为保证末端温度,不能多段同时实施,当天拆除必须当天恢复。 热盾采用分层施工,工序较传统保温材料复杂,对施工质量要求较高,需要加强质量控制。 施工受天气影响较大,需要做好防风防雨措施,避免工期延期 小结 项目实施后,蒸汽管线温降减少,节能效果明显。 施工质量对保温效果影响较大。 管线保温有较大的节能潜力,采用合同能源管理模式可以规避技术风险。 谢谢!

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