提高水电厂基础自动化元件的应用和制造水平.pdf

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水『U』‘附属设备技术进步研讨会 电气、自动化等 提高水电厂基础自动化元件的 应用和制造水平 尉青连 郭善成 (白山发电厂生产技术部) 摘要:通过介绍白山发电厂基础自动化改造,提高附属设备的可靠性,成功实现计算机远方监控的实例,分析国内 水电厂辅机设计和国产自动化元件的差距,如何提高自动化元件的国产率,振兴民族工业 关键词:基础自动化文件问题同分析设计特点改造提高规范 自山发电厂机组投产较早,电站按常规设计,主辅设备均为国产70年代产品,设计落后,制造 安装质量差,多数设备运行1o年以上,设备老化严重,还有部分设备存在重大隐患,故障、事故率 逐年升高,给机组的安全运行带来巨大威胁。设备的维护量和运行的操作量极其繁重而复杂。近几 年我厂虽然对部分主要设备进行了改造,如:发电机出IZl断路器改造成ABB公司ELFSP4—1免维护 断路器;励磁调节器改造成LT.06A型双通道调节器;电调改造成SJ.700型双微机调速器;机械柜 改造成KZT.150型块式直连调速器;同期装置改造成SID型微机自动准同期装置;发变组及线路继 电保护改造成成套微机保护等等。但基础设备和测量元件还非常落后,部分设备还采用继电器常规 控制,绝大多数设备没有或缺少在线监测测量元件。基于上述原因迫使我厂必须下决心加快自山厂 自动化改造进程,彻底改变自山电厂自动化水平落后局面。 2002年完成机组部分、白山一期、二期和红石站三站公用系统和辅助设备的基础自动化改造。 在这次基础设备及测量元件改造设计中吸取了以往改造的经验教训。光有完善的大脑,没有动作灵 敏可靠的四肢不是成功的改造。所以在电气元件、机械油水风系统设备及机组测量元件上下大力气, 力争改造一次到位,避免重复改造造成人力、物力的巨大浪费。同时按实现无人值班要求,能实现 自动控制的尽量完善,机电设备测量元件均加装变送器,变送器都统一为4-20mA输出,并通过LCU 与监控系统在线通讯,并实现与计算机监控系统画面动态连接,正确监视各测点测值,预测和判断 故障。简化原系统设计,减轻维护工作量,简化设备操作。为了达到设计要求在基础自动化元器件 上我们引进了很多国内外先进设备。如:以色列的恒压减压电控阀、逆止阀、调节阀、浮子控制阀; 日本的压力开关;德国的磁翻板液位开关变送器、液压电磁阀、电磁流量计;美国霍尼韦尔的压力 变送器、流量开关、ABB软启动器;台湾的电量变送器;哈尔滨瑞格转数监控器、导叶开度测控器; 天津机电所的滤水器、压油槽补气装置、油混水监测仪等等。 水电厂附属设备技术进步研讨会 电气、自动化等 1 原基础自动化各系统运行存在问题分析 1.1技术供水系统 自山一期机组原技术供水系统设计比较复杂,取水部分有的两路供水,一路取自水轮机蜗壳, 经减压阀减压供水,水压过高启动安全阀;另一路通过射流泵抽尾水供水。其中尾水射流泵供水自 投产以来一直没有使用,主要原因管路震动较大、噪音严重,设计的管路也比较复杂,阀门多,还 有除气罐、液压控制的安全阀等。原设计的取水阀均为电动阀,也因绝缘被破坏一直没有形成自动 控制,开关均需手动帮助。300阀为液压阀,控制油管路较长,因漏油等维护量大,其后逆止阀失 灵多次造成备用水倒流蜗壳,不能保证正常水压及不必要的措施。DFl、DF2为电动阀安装在潮湿 的廊道,已失灵多年,且关闭不严,每手动操作开关一次近1小时,给正常的检修操作和事故处理 带来很大困难。308阀后减压阀为截止式电动减压阀,自投产运行以来不能正常使用,只能用308 闸阀限流减压,由于水锤等作用,使得308阀压盖松动,死行程大,阀杆与阀柄有脱落的危险。安 全阀为电磁液压式,由于调整、控制困难,维护量大等原因未投入使用。DPI、DP2、DP3液压阀, 分别为主供水、水导备用水、顶盖射流泵的供水阀,存在的问题是阀体漏油、阀杆窜水等。电磁配 压阀的主要问题是漏油发卡等,使得锁锭拔不出,延误开机最长达37分钟,技术供水不能投入,眼 看着水淹水导而射流泵不启动等,均为发卡所致。顶盖射流泵的启停为导杆浮筒式信号器控制,依 靠浮子随水位的升降使导杆内的干簧接点通断来实现,由于环境潮湿,经常发生接点进水、烧损等 故障。推力、上导、水导、发电机冷风器等给水阀,因

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