水轮机过流部件抗磨蚀的新技术.docVIP

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水轮机过流部件抗磨蚀的新技术.doc

  水轮机过流部件抗磨蚀的新技术 摘要:针对河北省引水式电站水轮机磨蚀严重 问题 , 应用 非金属抗磨材料涂层防护水轮机过流部件效果明显,并推广应用取得了显著 经济 效益。 关键词:水轮机 抗磨蚀 过流部件   河北省小水电站基本分两种类型:一类为原有水利工程配套而建设的坝后式电站和灌渠上的电站;第二类是河道引水式电站。第一类电站水质好、水流清澈;第二类引水式电站存在水质差、杂物多、泥沙含量大等问题。加上近年来生态环境恶化,水土流失加剧及建设初期考虑泥沙磨蚀问题不够充分,所以引水式电站水轮机泥沙磨蚀问题愈演愈烈。这个严重的问题就摆在了我们面前。   1 河北省引水式电站磨蚀现状   1.1 引水式电站分布情况   河北省水利系统单机500ksoNormal    这些电站所处河流均是河北省挟带泥沙较严重的河流,如漳河多年平均输沙量为2580万吨,唐河多年平均输沙量为180万吨,这些河流上的水电站无一例外地存在着水轮机磨蚀问题。 随着小水电建设步伐的加快,全省500ksoNormal style=TEXT-ALIGN: center align=center表1 河北省500ksoNormal style=TEXT-ALIGN: center align=center年份 1989 1990 1993 1997 500ksoNormal style=TEXT-ALIGN: center align=center192.856 204.449 161.637 362.52 引水式电站发电量(GsoNormal style=TEXT-ALIGN: center align=center59.524 83.2939 71.02 164.07 引水式电站发电量所占比重(%) 30.86 40.74 43.97 55.26   因此,解决水轮机磨蚀问题更成为当务之急。   1.2 紫荆关梯级水电站磨蚀现状   紫荆关梯级水电站位于河北省易县城西40km的紫荆关镇,建设在跨流域引水的紫荆关五一引水渠道上,五一引水渠是将拒马河水引入建在中易水河上游的安格庄水库中。渠首建一座橡胶坝,在春夏秋三季为无坝引水,冬季用橡胶坝蓄水,以防止冰凌阻水 影响 发电。五一引水渠长度8.5km,设计最大引水能力25m3/s,总落差354m,规划分六级开发,已投入运行的电站有四座,总装机11.140MsoNormal  拒马河多年平均挟沙量为2.92kg/m3,多年平均输沙量91.3×108万吨,多为推移质、颗粒粗,粒径d50=1mm,硬度大,大部分为石英,磨损力强。因近年来天旱少雨,汛期引水流量也达不到电站满发,用水流量小,影响渠首沉沙池及各站沉沙池排沙效果,因此造成污期过机泥沙量大,加上各站机组安装高程均为+Hs,造成空蚀、磨损联合作用;机组转速高,水流流速大,加剧了水轮机过流部件的磨蚀破坏。   水轮机转轮磨损严重,出力降低,各站水轮机均按清水河流条件设计,Hs选择均为正值,在泥沙河流中易产生空蚀、磨损联合作用,转轮破坏形成鱼鳞坑,叶片背面呈海锦状蜂窝麻面,叶片厚度变薄,出水边成锯齿状破坏,每年至少修补1~2次,因修型不佳,叶片变型,使水轮机水能效率降低,达不到额定出力,直至转轮报废。以紫荆关一级水电站为例:1994年10月投产至1998年底,三年多时间更换了9个转轮,平均一年一台机组用一个转轮。磨损使水轮机水力效率降低,出力不足,检修工作量加大,检修周期缩短,检修时间延长。   水轮机前后抗磨板磨损严重,泥沙磨蚀使水轮机迷宫间隙增大,容积效率降低。紫荆关五级水电站1993年投产1#机两年后拆开检修,下抗磨板迷宫间隙由原0.5~0.7mm,变为12~14mm,容积效率大大降低,且导叶轴孔处有磨蚀沟槽,上抗磨板虽比下抗磨板略轻,但水轮机顶盖磨损严重,主轴密封漏水量增大。紫荆关五级水电站投运5年后,1#、2#机更换下抗磨板各一套,三台机顶盖磨损得都近乎穿孔,难以用常规 方法 修复。紫荆关一级水电站1994年投产,1997年汛期曾发生顶盖穿孔。   磨蚀不但使水轮机导水叶端面与上下抗磨板漏水严重,同时呈沟槽锯齿状立面磨损,使导水叶变薄,间隙增大,也导致了严重漏水,使水轮发电机组关机时间延长不能正常停机。紫荆关五级水电站1#机运行两年后,关机时间是正常关机时间的3倍,以至于运行人员不得不外加磨擦力帮助机组停机。再者水轮机主轴密封漏水沿主轴喷向水轮机推力轴承,致使推力轴瓦进水,引起烧瓦事故。水轮机锥管、补气架、固定导叶等过流部件也有不同程度鱼鳞坑状磨损。   2 磨蚀引起的问题及造成的损失   2.1 磨蚀破坏造成水轮机效率降低,发电量减少   水轮机磨蚀破坏后水轮机水能效率、容积效率及机械效率大幅度降低,紫荆关三级水电站,经喷涂保护后水轮机效率提

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