360kt/a甲醇装置运行中存在的问题及解决措施.pdfVIP

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360kt/a甲醇装置运行中存在的问题及解决措施

第 5期 (总第 150期) 煤 化 工 No.5(TotalNo.150) 2010年 l0月 CoalChemicalIndustry Oet.2010 360kt/a甲醇装置运行中存在的问题及解决措施 王 磊 丰中田 马传龙 (新能凤凰 (滕州)能源有限公司,滕州 277527) 摘 要 介绍了新能凤凰 (滕州)能源有限公司360kt/a甲醇装置合成气变换、低温甲醇洗及甲醇合成 、甲 醇精馏装置生产中存在的问题及解决措施 ,从变换炉操作 、变换系统铵盐结晶、低温 甲醇洗系统总硫控制及 c0 控制、制冷系统过滤网堵塞 、甲醇合成结蜡 、精馏出现质量波动等几个方面对工艺进行了改进,从而保证了系统 的高效低耗运行。 关键词 甲醇装置 铵盐 结晶 总硫 结蜡 措施 文章编号 :1005—9598(2010)050032—03 中图分类号:TQ052 文献标识码 :B 新能凤凰 (滕州 )能源有限公司360kt/a甲醇装 变换炉相比,变换炉的床层温度控制更为困难。变换 置采用华东理丁大学开发的具有 自主知识产权的对 炉炉温的控制是变换炉操作的重中之重。C0变换系 置式 四喷嘴气化炉生产的 6.5MPa水煤气为原料 ,经 统流程示意 图如下页图 1所示 。 部分变换、低温 甲醇洗脱碳 、脱硫 ,制得总硫 O.1× 目前 ,变换炉的人 口温度通过调节阀TV2003来 1O 的精制气,送往 甲醇合成,r段 ,采用 5.3MPa低压 调节,主要是通过控制不经过中温换热器的冷煤气的 合成工艺生产粗 甲醇 ,粗 甲醇经三塔精馏,制得精 甲 量来控制变换炉的入 口温度,通过进入变换炉中部的 醇。该装置于2009年 12月一次化工投料试车成功, 冷激线来控制变换炉床层温度。当床层温度上升时 , 2010年 3月 ,产品质量达到优等品的标准。自甲醇装 开大冷激线上调节阀的开度来降低床层温度;当床层 置试生产 以来 ,暴露出不少 问题 ,针对出现的各种 问 温度下降时,关小冷激线上调节阀的开度来提高床层 题 ,采取 了相应 的措施 ,使装置逐步得到 了优化 。 温度 。甲醇装置开车前 ,技术人员提出TV2003调节幅 度小 ,建议增加一条DN200mm冷副线 ,公司及时采纳 1 变换炉的操作 了该建议。由于增加了调节变换炉人 口温度的手段 , 变换装置采用了国内较为先进的部分变换加配 从试车 以来,本装置未出现变换炉超温的情况。 气路线 ,变换炉操作温度为 260℃~470℃,鉴于水煤 变换炉操作的另一个重点是控制好水煤气的水 气中硫含量较高,变换催化剂采用青岛联信化学有限 气 比。控制室人员严密监视第一水分离器的液位,防 公司的QDB一03变换催化剂 ,床层降温采用冷激气降 止分离器液位过高而引起水煤气带水人炉。试车 以 温方式 。 来 ,变换系统有过几次水煤气带水人炉引起炉温大幅 制气车间送来的水煤气中c0体积分数达 49.5%, 度降低 ,控制室人员发现后 ,及时通知现场人员打开 必须进行部分变换,将 c0转化为生产 甲醇的氢气,并 第一水分离器的排污阀,进行现场排液,避免了变换 采用配气路线控制变换工序出口气体中cO体积分数 炉的垮温。 约为 20%,且H /~0约为 2.15,因此变换炉的操作是 2 变换系统的铵盐结晶 调节 甲醇合成气氢碳 比的重要手段 。 本装置的变换炉是一段式,与以往的二段、三段

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