网站大量收购独家精品文档,联系QQ:2885784924

企业生产案例原料气净化案例案例Q23脱碳塔液位波动生产案例案例来源.pdf

企业生产案例原料气净化案例案例Q23脱碳塔液位波动生产案例案例来源.pdf

  1. 1、本文档共3页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
企业生产案例原料气净化案例案例Q23脱碳塔液位波动生产案例案例来源

企业生产案例 原料气净化案例 案例 Q23:脱碳塔液位波动生产案例 案例来源:某化肥企业合成氨厂原料气净化工段 案例描述:某化肥企业合成氨厂原料气净化工段脱碳塔采用 4 φ4200脱碳塔生产能力达到 16×10 t/a。该系统是江苏省 化工设计院设计的,脱碳塔高 36.5m,液位测量上、下两 个检测点之间距离为 2.65m,选用单平法兰液位变送器,负 压 室为导压管以抵消塔内的气相压力,生产过程中,其液位 控制在 60%,但是液位变送器输出时常出现较大的波动, 有时是真实液位,有时则是假液位,给操作带来了极大的 不便,该液位的波动对本系统有较大的影响。 案例分析: 引起脱碳塔液位波动的原因主要有: 1.仪表检测、控制故障; 从脱碳塔塔顶喷淋下来的碳丙液与底部来的变换气逆 流接触的过程中,不仅吸收变换气中的 CO ,也吸收硫化 2 物,形成硫磺,在检修时,打开接口法兰都发现有很多硫 磺,堵塞负压室导压管、正压室平法兰与设备的接口短 管,当负压室堵的严重时,将造成仪表指示偏高;正压室 短管堵塞严重时,造成仪表指示偏低并有较大的波动。 2.塔内填料不均或堵塞; 脱碳塔内的填料分三层,每层 7m,生产过程中硫化物 易堵塞造成进出塔的阻力 PDI /220 增大,气体不能均匀与 碳丙液逆流接触;或者填料装入时不匀,都会造成气体、 碳丙液偏流,碳丙液不能顺利到达塔底,而引起脱碳塔液 位的波动,致使仪表指示也随着波动,液位无法自动调 节,给生产带来了很大的威胁。 3.脱碳泵打量不够; 脱碳泵打量不好或不打量,无法维持系统内碳丙液的 循环,造成脱碳塔液位的波动。这时,碳丙冷却器负荷降 低,进脱碳塔的碳丙液的温度 TI /202 有下降趋势。原因 有:碳丙中间槽液位太低;泵的性能变差。 结论: 硫磺堵塞负压室导压管导致仪表指示偏低并有较大的 波动,再加上硫磺堵塞填料部分区域造成气体、碳丙液偏 流是本次事故的主要原因。 改进措施: 1.把单平法兰变送器更换为带 6m 长毛细管的双法兰插 入式变送器 (插入深度为 150mm) ,插到塔内,彻底避免了 变送器负压室导压管进液,负压室导压管、正压室接口短 管堵塞等现象。 2.在脱碳塔上安装了 2 台双法兰变送器,一台参与自 动调节,一台处于热备用。减少计划外停车。 3. 在正常生产过程中,脱碳塔的液位都改成自动调节 的,在DCS 上想办法,进行优化控制,充分利用 2 台变送 器的优势,要让二台变送器互为冗余,互相监视。 预防措施: 1. 仪表维护人员要仔细检查双法兰变送器的毛细管有 否损坏漏油,并清洗校验,确保 2 台变送器的完好。 2. 检查气动调节阀 (包括电气阀门定位器) 保证能线性 的开关,动作自如。 3.检查 DCS 系统操作站,通信线、HUB,控制站主控制 卡件、I /O 卡件,测试操作站数据刷新、操作输出是否正 常。 4.工艺人员,要把脱碳塔内的填料扒出冲洗干净,装 入时要保证均匀。 5.电气人员要仔细检查脱碳泵各项性能的好坏。

文档评论(0)

170****0571 + 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档