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企业生产案例原料气净化案例案例Q23脱碳塔液位波动生产案例案例来源
企业生产案例
原料气净化案例
案例 Q23:脱碳塔液位波动生产案例
案例来源:某化肥企业合成氨厂原料气净化工段
案例描述:某化肥企业合成氨厂原料气净化工段脱碳塔采用
4
φ4200脱碳塔生产能力达到 16×10 t/a。该系统是江苏省
化工设计院设计的,脱碳塔高 36.5m,液位测量上、下两
个检测点之间距离为 2.65m,选用单平法兰液位变送器,负
压
室为导压管以抵消塔内的气相压力,生产过程中,其液位
控制在 60%,但是液位变送器输出时常出现较大的波动,
有时是真实液位,有时则是假液位,给操作带来了极大的
不便,该液位的波动对本系统有较大的影响。
案例分析:
引起脱碳塔液位波动的原因主要有:
1.仪表检测、控制故障;
从脱碳塔塔顶喷淋下来的碳丙液与底部来的变换气逆
流接触的过程中,不仅吸收变换气中的 CO ,也吸收硫化
2
物,形成硫磺,在检修时,打开接口法兰都发现有很多硫
磺,堵塞负压室导压管、正压室平法兰与设备的接口短
管,当负压室堵的严重时,将造成仪表指示偏高;正压室
短管堵塞严重时,造成仪表指示偏低并有较大的波动。
2.塔内填料不均或堵塞;
脱碳塔内的填料分三层,每层 7m,生产过程中硫化物
易堵塞造成进出塔的阻力 PDI /220 增大,气体不能均匀与
碳丙液逆流接触;或者填料装入时不匀,都会造成气体、
碳丙液偏流,碳丙液不能顺利到达塔底,而引起脱碳塔液
位的波动,致使仪表指示也随着波动,液位无法自动调
节,给生产带来了很大的威胁。
3.脱碳泵打量不够;
脱碳泵打量不好或不打量,无法维持系统内碳丙液的
循环,造成脱碳塔液位的波动。这时,碳丙冷却器负荷降
低,进脱碳塔的碳丙液的温度 TI /202 有下降趋势。原因
有:碳丙中间槽液位太低;泵的性能变差。
结论:
硫磺堵塞负压室导压管导致仪表指示偏低并有较大的
波动,再加上硫磺堵塞填料部分区域造成气体、碳丙液偏
流是本次事故的主要原因。
改进措施:
1.把单平法兰变送器更换为带 6m 长毛细管的双法兰插
入式变送器 (插入深度为 150mm) ,插到塔内,彻底避免了
变送器负压室导压管进液,负压室导压管、正压室接口短
管堵塞等现象。
2.在脱碳塔上安装了 2 台双法兰变送器,一台参与自
动调节,一台处于热备用。减少计划外停车。
3. 在正常生产过程中,脱碳塔的液位都改成自动调节
的,在DCS 上想办法,进行优化控制,充分利用 2 台变送
器的优势,要让二台变送器互为冗余,互相监视。
预防措施:
1. 仪表维护人员要仔细检查双法兰变送器的毛细管有
否损坏漏油,并清洗校验,确保 2 台变送器的完好。
2. 检查气动调节阀 (包括电气阀门定位器) 保证能线性
的开关,动作自如。
3.检查 DCS 系统操作站,通信线、HUB,控制站主控制
卡件、I /O 卡件,测试操作站数据刷新、操作输出是否正
常。
4.工艺人员,要把脱碳塔内的填料扒出冲洗干净,装
入时要保证均匀。
5.电气人员要仔细检查脱碳泵各项性能的好坏。
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