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1000MW机组脱硫吸收塔劣质浆液的处理.pdf

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1000MW机组脱硫吸收塔劣质浆液的处理

第16卷(2014年第2期) 电力安全技术 J黼 1000 MW机组脱硫吸收塔劣质浆液的处理 李海军 (中电投河南电力公司平顶山发电分公司,河南平顶山467312) 1脱硫系统简介 之间,2号吸收塔浆液呈恶化趋势。从烟囱外观察 也可看到,烟囱粉尘拉尾明显。 河南平顶山发电公司2Xl 000MW超超临界3.2烟气含油等杂质多 火力发电机组,采用石灰石一石膏法、一炉一塔脱 因锅炉多次启动及稳燃投油,含油烟气均进入 硫装置,无烟气换热器(GGH)。吸收塔为喷淋塔,脱硫吸收塔,吸收塔逐渐出现起沫现象。从吸收塔 设4层浆液喷淋层及4台浆液循环泵,设计脱硫效 浆液取样管道放出的浆液可明显看出油层的存在。 在真空皮带脱水机上的石膏层表面更是有明显的浆 率大于95%。石灰石一石膏法烟气脱硫系统(FGD) 设计人口烟气量为938.6Nm3/s。吸收塔总高度为 液起泡和含油多的情况。真空皮带机间墙壁及管道 37.62 410 m,浆池容积为2 m3,吸收塔pH计采表面因浆液蒸汽影响积覆了一层厚厚的黑色油泥。 用流经式,流经的浆液经地沟系统流至吸收塔集水 上述2个主要原因导致2号吸收塔浆液逐步恶 坑。吸收塔集水坑为2塔共用。脱硫系统设2台真 化,多次出现浆液浓度超过35%的情况,导致2 空皮带脱水机,可同时投运和相互备用。脱硫系统 号塔浆液循环泵、吸收塔搅拌器运行超电流。为保 产生的废水经废水处理系统处理后打至外灰场作喷 证转机安全,将吸收塔集水坑泵切换至1号吸收塔, 洒使用。 以减轻2号塔浆液恶化的趋势,但这使得1号吸收 塔浆液也受到了严重影响,呈恶化趋势。取2号吸 2锅炉燃煤情况 收塔浆液样进行化验,其中酸不容物含量达5.43%, 悬浮物含量达530g/L,远超指标值。用透明玻璃 锅炉设计煤种和校核煤种均为中高灰、低硫、 瓶接装1,2号塔浆液,浆液呈灰黑色。 中发热量、高挥发分烟煤。设计煤种的收到基灰分 为31.50%,收到基硫分为0.26%,而实际燃烧煤 4采取的运行措施 种的煤质较设计值偏差较大,收到基灰分平均为 42.58%。煤种灰分较大给电除尘、输灰系统及脱4.1加强浆液品质监督 硫系统的安全经济运行带来很大压力。 当2号炉电除尘出现故障后,环保的实际要求 不允许脱硫系统退出运行。为此,需加大对2号吸 3吸收塔浆液恶化情况及原因分析 收塔浆液的监督,除跟踪浆液化验结果外,还需每 日用透明玻璃瓶接装浆液观察浆液外观变化,并结 3.1浆液含尘浓度高 合实际运行情况,及时切换吸收塔集水坑泵的运行 因2号炉存在电除尘安装缺陷及输灰系统设计 方式,降低浆液恶化的速度,努力维持相对平衡的 缺陷,投运后其除尘、除灰设备一直存在问题。2 状态。关注吸收塔人口烟尘浓度、二氧化硫含量及 号炉A电除尘部分电场因过量积灰导致极板变形, 脱硫效率的变化,防止浆液出现中毒的恶果。同时 单侧停运检修后,虽暂时投运,但其电除尘有15个 跟踪1号吸收塔各参数,保证以l号机组脱硫系统 电场,其中8个电场因机务原因已不能投运,造成 为主,在不得已的情况下再考虑停运2号脱硫系统。 整个2号炉除尘效

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