ADC发泡剂生产废水处理技术探究.doc

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ADC发泡剂生产废水处理技术探究

ADC发泡剂生产废水处理技术探究摘#8195;要 ADC发泡剂生产废水中含有高浓度氨氮,对环境危害很大。本文提出利用电石渣中的氧化钙和高浓度氨氮废水中的氨反应,通过化学沉淀法,从而达到降低氨氮含量的目的。该方法可节约处理成本70 %-80 %,回收大量的氨气和纯度为70%以上的硫酸钙。实验得出 适宜的处理工艺条件:电石渣投放量为理论投放量的1.2-1.25倍,搅拌时间为6 h,处理温度为40 ℃-50 ℃ 关键词 高浓度氨氮废水;电石渣;废水处理;化学沉淀法 中图分类号 X7 文献标识码 A 文章编号 1673-9671-(2011)122-0166-02 ADC发泡剂(偶氮二甲酰胺)广泛应用于PVC、PE、PP、EVA、PS、ABS等树脂及橡胶制品发泡,占化学发泡剂总消费量的90%左右。ADC发泡剂在生产过程中产生大量氨氮废水,若不处理将造成严重的环境污染。大量氨氮废水排入水体不仅引起水体富营养化,造成水体黑臭,而且将增加给水处理的难度和成本,甚至对人群及生物产生毒害作用。用氧化钙处理氨氮废水已经在工业生产中有所应用,通过石灰中和不但能调节氨氮废水的pH值,而且经过沉淀过滤后,能有效地降低废水中SO42+和NH4+含量,削减部分COD,从而减轻后序工段的负荷,利于生化处理。笔者在实验中利用电石渣来处理氨氮废水,探索以废治废的可 能性 1 试验部分 1.1 仪器与试剂 1)实验装置,如图1 2)试剂:电石渣样品(CaO百分比为67.54%,未干燥电石渣含水率为34.58%) ADC发泡剂生产废水(碱性母液,经测定氨氮含量为19#8198;#8198;510.925 mg/L) 1.2 实验步骤 1.2.1 计算理论要加电石渣的量 在本实验中,发生的反应为: Ca2++2OH-+SO42-+2NH4-→CaSO4↓+2NH3↑+2H2O 式(1) 其中CaSO4为沉淀的主要成分,NH3可用氢氧化钠来吸收,根据以上方程式当量平衡,计算CaO的理论用量,从而再根据CaO所占电石渣百分比算出电石渣理论用量为200 mL废水样品需电石渣样品。根据计算得出废水样品含有NH3-N为3.899 g,需要的含水电石渣用量为: 5.6 g/67.54%/(1-34.58%)=12.67 g 1.2.2 实验过程 搭好装置,按不同的工艺条件进行实验,本实验需要考虑的工艺条件有反应温度,反应时间,需要加入的电石渣的量,碱性母液含有的NH3-N相对较高,而且对吹脱工艺来说碱性废水对工艺条件的确定比较有利,所以本实验在搅拌的条件下做了以下3组对比实验,分别如下 1)最佳温度的确定实验:加入电石渣的量为12.7 g,时间为6 h,搅拌,温度分别为30 ℃,40 ℃,50 ℃,60 ℃ 2)最佳时间的确定实验:加入电石渣的量为12.7 g,温度为50 ℃,搅拌,时间分别为1 h,2 h,4 h,6 h,8 h 3)投放电石渣的量的确定实验:温度为50 ℃,时间为6 h,搅拌,加入电石渣的量分别为13 g,13.5 g,14 g,14.5 g,15 g,15.5 g,16 g,16.5 g 2 结果与讨论 2.1 处理温度的影响 温度对处理效果的影响在于温度的升高可以使NH3从废水中大量挥发,所以取200 mL废水试样2若干份,搅拌时间为6 h,电石渣为理论量,在30 ℃,40 ℃,50 ℃,60 ℃下实验,得到数据如表1 可以看出,温度在50 ℃时NH3-N去除率有明显的提高,而在60 ℃的处理效果相对50 ℃没有明显提高。对于工业上的生产成本来说,温度越低则意味着投资越少,所以对温度这个工艺条件确定为50 ℃ 2.2 搅拌时间的影响 搅拌时间的长短直接影响到效果的好坏,在这组对比实验中,取 200 mL废水试样2若干份,温度为50 ℃,电石渣为理论量,分别在1 h, 2 h,4 h,6 h,8 h下实验,得到数据如表2 可以看出,搅拌时间在6 h NH3-N去除率效果比较好,在8 h的处理效果相比6 h几乎相同,而4 h的处理效果却没到理想的数值。对于工业生产,时间越短就意味着效益越高,本实验综合多个因素考虑后,确定6 h为最佳实验时间 2.3 电石渣投放量(过量百分比)的影响 相对其他两个工艺条件的改变,改变电石渣的投放量是最为廉价的,所以,本实验重点研究电石渣投放量,也就是其理论投放量的过量百分比对处理效果的影响。取200 mL废水试样若干份,温度为50 ℃,搅拌时间为6 h,在不同的电石渣投放量下实验,得到数据如表3 可以看出,在电石渣投放过量20%-30%时处理效果教好,同时也比较接

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