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脱碳系统液泛原因分析与对策
贵州赤天化集团有限责任公司 匡正扬 喻 江
摘要介绍赤天化公司合成氨装置脱碳系统改造的情况,以及在运行过程咔I发生的液泛现象
和处理方法,提j¨了脱碳系统今后进一步改进的一些没想。
关键词脱碳系统液泛现象处理
赤天化公司合成氨装置,经1996年技术部靠工艺再沸器(1105一C)和蒸汽再沸器
大改造后合成氨增产20%,吨氨能耗指标由 (1¨1.c)/]H热,提供贫液再生热量。
原来的40.2GJ下降至35.0Gj以下,达到了1.2工艺参数
增产节能改造的目的。脱碳系统采用自主开 脱碳系统改造前和改造后工艺参数如表
发的富液冷却工艺,取代传统的苯菲尔特工 1所示。
艺,装置一次开车成功,经操作实践证明,该 表1脱碳工艺参数比较
工艺可适应不同生产负荷而且节能效果显
著,改造后再生能耗下降为920kcal/n13,与
多级闪蒸节能技术几乎相当。脱碳系统改造
后运行过程中曾发生过多次液泛现象,经工
艺分析和处理,液泛现象已消除,目前装置能
够高负荷平稳运行。今后如果合成氨装置还
要进一步增产,脱碳系统仍需解决存在的一
些问题,并在此基础上作一些改进。
1.3节能原理和运行效果
1富液冷却工艺 再生塔顶H20/c02比值是衡量再生热
量利用好坏的标志,即再生热耗与再生塔顶
1.1流程简介
富液冷却工艺流程示意图如图1所示。
愈高,则再生塔内气相水蒸汽P(H20)愈高,
低变出口气经新增1205一C(产生0.45MPa
低压蒸汽)和原有1105一C对系统加热,再经
利于溶液再生反应的进行,降低溶液的转化
新增1207一C对脱盐水加热,自身冷却到
90℃左右(视脱盐水温度而定)进入吸收塔。度,相应的塔体积和填料量都可以减小,但是
能耗也要随之增大。
出吸收塔的富液先在富液冷却器(1209一C)内
受间壁沸腾水冷却,再经涡轮机回收动力,进 任何节能技术,都必须能够观察到再生
入再生塔。在1209一C中产生的蒸汽呈微正
压,可由1205一C所产蒸汽经喷射器升压后进C02气体出塔温度和湿度降低,被循环冷却
入再生塔中部作半贫液再生热源。再生塔下 水带走的热量下降,因而达到节能的目的。
66
国外先进的多级闪蒸节能技术的节能原 度,再生塔出口c02温度便随之降低,被冷
理是降低半贫液或贫液的温度,回收热量产 却水带走的热量减少,再生能耗为800~950
生蒸汽,提高塔的效率,间接降低了富液温 kcal/m3。
粗气H
图l 富液冷却工艺流程示意图
赤天化自行开发的脱碳富液冷却工艺, 2液泛的发生和处理
采用沸腾的水冷却富液,与国外多级闪蒸半 2.1液泛的发生
贫液(贫液)再间接地降低富液温度有异曲同 脱碳系统于2002年4月和5月发生两
工之效。富液总热容甚高,在1209一C中富液次大的液泛现象:两塔液位大幅度波动,其中
每降低1℃,可回收约4.2GJ/h的热量,产 一次再生塔co:产量从3.2km3/h降到了
生约2t/h的蒸汽,1209一C产生蒸汽经1205—
1.98kin3/h,险些导致尿素系统停车。操作
C所产蒸汽抽吸后加入再生塔中部,相应提 员工迅速进行如下工艺处理:①立即降热负
高了再生塔上部填料的效率,虽然富液温度 荷;②减少工艺系统负荷;③适当降低溶液循
降低,富液闪蒸C02量下降,但再生
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