邯郸热电厂四期工程干除灰渣改造论文.docVIP

邯郸热电厂四期工程干除灰渣改造论文.doc

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邯郸热电厂四期工程除灰目前邯郸热电厂四期工程装机容量为2×670t/h煤粉炉,配2×200MW等级的双抽供热机组,分别于1998、1999年投产。 现对#11、12炉的灰渣系统进行彻底改造,对于干旱地区的邯郸市来说,提高粉煤灰的综合利用率、节约用水不仅能提高电厂的经济效益,也是利国利民、造福子孙后代的大事,故#11、12炉的灰渣系统彻底改造,已是迫在眉睫、势在必行。除灰渣.2 除灰系统 除灰系统方案一:静电除尘器收集的飞灰量约占总灰渣量的85(以上,本工程拟采用正压浓相气力输送系统,在每个电除尘器灰斗下各设置一个压力输送器(仓式泵),利用除灰专用压缩空气作动力,通过管道将干灰送至贮灰库。输灰管道的配置可为:省煤器灰斗和除尘器第一电场的排灰,合用设置一条输灰管道,第二、三、四电场的排灰,合用一条输送管道,每台炉共设二条输灰管道。为降低投资,除灰管道的直段可采用普通管材,三通和弯头应采用耐磨材料。粗、细灰通过管道上的切换阀,进入相应的粗、细灰贮库。 经初步计算,两台炉气力除灰系统所用的压缩空气,需选用5台流量40Nm3/min、压力0.75MPa的螺杆式空压机供给,运行方式为3台运行,2台备用。空压机的容量及台数,将根据气力除灰系统压缩空气的实际用量来确定。灰库流化风机和空气电加热器共4套,运行方式为3套运行,1套备用 除灰除渣系统将采用可编程控制器加上微机,运行人员通过彩色CRT和键盘设备,即可完成对整个工艺设备进行监视和控制。 工艺系统流程框图如下: 除尘器排灰 输送器 储灰库 干灰散装机 装车外运 气化风系统 压缩空气 气化风系统 双轴搅拌机 装车外运 2)除灰系统方案二:方案比较:目前国内燃煤电厂的除灰方式,均采用方案一;即气力除灰系统。经多年、多厂的实际运行经验证明,该系统完全能满足安全、稳定、经济运行,并能节约大量用水、提高粉煤灰的综合利用量,。系统因进料方式不同,分两种方案来考虑: 方案一:由电除尘器灰斗下直接取料 更换原有的电动锁气器,新更换的锁气器均为耐磨型,一、二电场出力为20t/h,三、四电场出力为5t/h,锁气器上设手动插板阀,出口设三通,三通出口分别装设手动插板阀,一侧接水冲灰系统,另一侧接分选系统,由φ325×7的接灰溜管直接进入分选系统输送管道。 系统输送管路带灰段采用φ944×22和φ1044×22的钢陶复合耐磨管,净气管路和回风管采用φ920×8的螺旋钢管。输送管道分别布置在一、二电场和三、四电场中间,串联布置。管道走向为先经过三、四电场再经过一、二电场。三、四电场管道为φ944×22;一、二电场管道为φ1044×22。电除尘器下的管道净空2m,电除尘器外的管道净空大于5m。 电除尘器下的管道在每个落料点处各设三处排堵门,分别设在管道上方、侧面和下方,上方和下方排堵门用法兰封堵,侧方安装DN200的手动蝶阀作为吹堵门。电除尘器外区域的输送管道上设三处排堵门,均位于管道弯头处,别设在管道上方、侧面和下方,上方和下方排堵门用法兰封堵,侧方安装DN200的手动蝶阀作为吹堵门。 电除尘器灰斗设高低料位,料位与电动锁气器联锁,确保系统运行安全可靠。灰斗料位计设通长的检修平台。 方案二:采用空气斜槽将灰集中后再输送 更换原有的电动锁气器,新更换的锁气器均为耐磨型,一、二电场出力为20t/h,三、四电场出力为5t/h,锁气器上设手动插板阀,出口设三通,三通出口分别装设手动插板阀,一侧接水冲灰系统,另一侧接分选系统。 电除尘器灰斗设高低料位,料位与电动锁气器联锁,确保系统运行安全可靠。灰斗料位计设通长的检修平台。 电除尘器四个电场16个灰斗分为四组,一、二、三、四电场的各一个灰斗为一组,每组内含一台空气斜槽和一个过渡灰斗。过渡灰斗布置在一电场与二电场之间,一电场的灰直接落入灰斗内,二、三、四电场的灰落入空气斜槽,通过空气斜槽输送至过渡灰斗内,每台空气斜槽均配一台风机作为动力源。每座过渡灰斗出口设一台15t/h的电动锁气器,电动锁气器和输送管道间设DN250的手动闸阀,任一组中的设备出现问题时,可关闭相应的手动闸阀进行检修,不影响整个系统的运行。过渡灰斗上设置有高料位计,过渡灰斗的排气管接入一电场除尘器灰斗上部。 两种给料方案的比较方案一直接从电除尘器灰斗下取灰,管道串联布置,较之方案二系统设备配置简单,减少了中间的输送环节,降低了系统的故障率。后期运行维护的工作量小,能耗小,运行成本低。缺点是由于给料点多,增加了系统的漏风点,同时是直接从电除尘器的灰斗内取灰,受电除尘器运行工况的影响大。 方案二通过空气斜槽和过渡灰斗将原灰集中到了四个点,再通过电动锁气器进入输送管道,较之方案一给料点少,同时不再受电除尘器运行工况的影响。缺

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