实现转炉负能炼钢的措施 measures of implementing bof negative steelmaking.pdfVIP

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实现转炉负能炼钢的措施 measures of implementing bof negative steelmaking

实现转炉负能炼钢的措施 杨家国 (南京钢铁联合有限公司中厚板卷厂,江苏南京210035) 摘要:转炉负能炼钢在南钢中厚板卷厂的生产实际中取得了良好的进展,文中就降低转炉 能耗、提高转炉产能及其利用率等做了较深入地探讨,总结的经验值得推广。 关键词:负能炼钢;转炉;工序能耗;回收 中图分类号:TK01习文献标志码:C 文章编号:1001—5523(2007)06—0007—03 1 前言 攻关,通过近一年半的努力,各项指标都有了明显的 进步。特别是转炉煤气回收和蒸汽回收,取得了可喜 负能炼钢就是转炉从铁水、废钢进厂到炼成合 的成绩。表1为近3年的指标情况。目前,转炉炼钢 格钢水过程中各工序消耗的能源,与炼钢生产过程 工序能耗已经接近设计能耗(设计值为1.956kgce/1), 中产生的附带能源进行比较,后者大于前者就可以 正向着负能炼钢的目标努力迈进。 称之为达到负能炼钢。转炉炼钢过程所消耗的能源 种类很多,每道工序的能耗也很多,总体上可以归纳 3 实施措施 为水、电、煤气、氧气、氮气、氩气及压缩空气等,另外 3.1在各道工序上抓节约能源 还包括铁水、废钢、钢渣和钢水的运输、铁水预处理、 3.1.1优化设计奠基础 公辅设施(如除尘系统、渣处理系统等)等设备的能 从项目建设开始,南钢就不断地总结先进企业 耗。转炉的产能主要为转炉煤气回收和转炉余热蒸 的成功经验,优先考虑设备运行成本,如转炉除尘 汽的再利用。 系统的煤气风机系统,将运用液力耦合器和使用 2负能炼钢实绩 变频调速对比,1台2500kW的电机的电耗差约为 200 6 kw·11/d:还从运行成本上考虑了使用倒罐系 南钢中厚板卷厂于2005年12月开展负能炼钢 统代替混铁炉降低煤气消耗,使用热泼渣工艺降低 水耗等,为转炉生产后达到负能炼钢奠定了基础。 表1 2005~2007年1~5月的能耗指标对比 3.1.2持续改造降能耗 2007 最好月份 能源介质 在生产运行中不断摸索,进一步优化工艺,降低 (1~5月)(2007年4月) 能耗,南钢中厚板卷厂150t转炉在生产运行中,先 后优化改造了转炉的氮封口及煤气回收中的氮气吹 扫工艺、热泼渣工艺、钢包烘烤工艺等,降低了氮气、 水、煤气和电的消耗量。 懑研藏孑幻蕊

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