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常减压蒸馏装置初馏塔侧线的投用
石 油 炼 制 与 化 工
2005 年 11 月 P E TROL EU M PROCESSIN G AND P E TROC H EM ICAL S 第 36 卷第 11 期
常减压蒸馏装置初馏塔侧线的投用
钟 镇 鹏
( 中国石化广州分公司 ,广州 510725)
摘要 针对中国石化广州分公司常减压蒸馏 Ⅰ套装置在扩能改造后的生产运行周期的中后期
加热炉负荷制约装置高负荷生产的“瓶颈”问题 ,通过实施负荷转移技术 ,投用初馏塔侧线流程 ,在
相同条件下 ,使装置负荷提高了 10t/ h 以上 ,经济效益明显 。
关键词 :常减压蒸馏装置 预分馏塔 侧线 应用
1 前 言 有一部分轻馏分油在初馏塔 的操作条件下可 以
广州石化常减压蒸馏 Ⅰ套装置于 1978 年 3 由侧线抽出作为 回流直接进入常压塔上部满足
月建成投产 , 原设计处理能力为 2 . 5Mt / a 。在 工艺生产要求 , 降低常压炉的热负荷 , 缓解装置
( ) 高负荷生产问题 。
1997 年“双加”改造时 ,原装置 A 套 常压系统扩
能至 3 . 0Mt/ a , 同时新增 1 套 2 . 2 Mt/ a 的常压系 将初底油中经过常压炉加热后进入常压塔的
( ) 部分轻馏分油改由初侧线抽出由常一中进入常压
统 B 套 和 1 套轻烃回收系统 。改造后 ,装置处
理能力达到 5 . 2Mt/ a ,两套共用的减压系统处理 塔 。工艺流程见图 1 。
能力与 4 . 0Mt / a 原油处理能力配套 。塔及加热
炉等主体设备均为原设计设备 ,其中 ,A 套初馏塔
设计有初侧线和初过汽化线抽出流程 。由于装置
工艺生产条件和设备状况相对较好 , 常压炉不存
在负荷高的“瓶颈”问题 , 因此该流程 以前一直没
有投入使用 。
目前 ,加热炉燃料大部分是未经脱硫处理的自
产初馏塔顶气 、常压塔顶气 、减压塔顶气和减压渣
油 。装置加工含硫劣质原油加快了加热炉热效率 图 1 工艺流程图
的降低速度 。随着“三年一修”运行方式的实施 ,装
3 应用情况
置运行到中后期 ,加热炉热效率降低严重 ,热负荷
2004 年 10 月开始完善初馏塔的初侧线流程 ,
高 ,操作难度增大 , 已不能适应装置高负荷生产 。
包括对管线的检测 、泵的试运和仪表的调试 ,2004
广州石化分公司应用负荷转移技术 ,降低加热
年 11 月经流程蒸汽贯通试压合格后 ,按方案要求
炉热负荷 ,有效地解决了这一“瓶颈”,提高了装置
投用初侧线流程 ,逐步加大抽出量到 10t/ h ,操作
生产负荷 。
平稳 ,质量合格 。投用 以来 , 抽 出量长期稳定在
2 投用初馏塔侧线技术分析
10t/ h 以上 ,运行情况 良好 ,提高了装置生产负荷 。
( )
投用初馏塔侧线 初侧线 是负荷转移技术 主要操作条件 、产品性质见表 1~2 。
的一个实际应用 。负荷转移就是将装置 的某个
系统或设备的一部分负荷转移到其它系统或设
备 , 降低本系统或设备的负荷 , 满足生产和安全
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