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复杂条件下巷道高精度贯通实施

复杂条件下巷道高精度贯通实施关键词:精度控制联系测量贯通 一、贯通巷道简介 2423工作面位于孙村煤矿扩大区,导线长度3500米,巷道最深处标高-1139.5m,是我矿目前开采最深、导线距离最长、压力最大的工作面。由于2423工作面是由两个掘进迎头同时进行小煤柱掘进形成,与上个工作面煤柱保持4米,贯通位置在回风巷内,属于相向贯通。 二、工程测量实施 为确保该巷道准确顺利贯通,我们采用水平闭合导线控制测量技术,导线测量使用日本托普康防爆全站仪,采用五架法强制归心等措施进行,解决了各种不利条件带来的影响精度的问题,包括井深压力大、巷道变形严重、温度高、个别导线边短、风速大等问题。 1、 优化测量控制系统,消除了系统误差。 由于2423工作面施工时间长,开采深,巷道受矿压影响,点位易变化,多次复测积累了大量的原始资料,须进行科学分析、合理平差,将存在的各项差值进行计算,做到原始资料的统一性、可靠性。 2、联系测量,发现导线点的位移情况。 及时对敷设到2423工作面各巷道的基本控制点进行联系测量,以校核巷道基本控制的准确性和测量精度,及时校核深部压力影响出现的误差,校核施工放线精度,发现导线点移动时及时纠正。 3、“五架法”测量,保证了控制测量精度。 采用“五架法”,消除了井下测量导线点不易保存,不能及时检查的缺点,对测量成果可以进行检查,并提高了测量速度,减小了因其它因素的影响,如风流、温度、湿度等,保证了测量结果的精度。 4、采用“先延后测法”,提高了延线质量。 导线延伸时,必须同时复角、复边、复高程,三者均符合限差要求,方可延测。由于我们能够根据巷道的实际情况,采取相应的措施延长巷道中线,采用“先延后测法”,相对增加一个测回,先用后面的导线点向施工方向施测,按照精度要求对巷道进行中线测量,然后再进行导线点测量,提高了测量精度;同时也能发现巷道的变形情况,保证导线点既是中线点,又是巷道施工的准确控制点。在测量时,先根据导线点放巷道中线点,放完中线点后,由测量人员在现场用锚固剂将中线点糊好,然后对中线点重新检查。检查无误后,选择顶板较完整、容易保存的中线点作为导线点进行测量。 5、导线点选点及保护 在压力大、顶板破碎的地方,由于巷道开掘第一个星期压力最为明显,巷道的变形也最大,以后逐渐递减。我们根据这一特点,一般将中线点放在迎头30―40米之间,中线点间的距离加长,一般在3米左右,并增加延线的次数,通过这些办法保证了中线点和导线点的精度。施工中使用激光指向仪控制巷道准确方向,主要是对快速掘进巷道提供准确的贯通方向。计算施工中各个导线点,并进行误差预计,随时掌握巷道施工方向。由于最后贯通在回风巷,为小煤柱相向贯通,我们要求施工人员严格控制好巷道成型,确保达到设计煤柱要求。 6、实施测量放线的精度 在本次测量贯通工程中,主要进行了4次高精度的测量控制,在测量过程中,我们克服了压力大、温度高、导线距离长(4次导线测量超12000米),导线点布设多,巷道起伏或压力大,温度不稳定,测量视线差,导线边长短,巷道坡度大小不一等不利条件,在沿途巷道和施工巷道中留设了多组导线点进行控制,将资料进行了严格的核对计算,并进行了多次的预计反算,对巷道的高精度贯通打下了良好的基础。 三、贯通精度 2010年12月19日,2423回风巷顺利贯通。23日,我们进行了贯通闭合测量。经过计算闭合差,将上段的固定点闭合到下段的R74和R75两个导线点上。经计算,R75点贯通前后的数据如下: 经比较,R75导线点经距差为0.094米,纬距差为0.144米,高差为0.083米,闭合差为1/20000,完全满足精度需要。 本次贯通在全体测量人员紧密团结下,取得了很高的贯通精度,充分发挥了仪器的高精度,实现了人与机的最佳结合,充分说明贯通施测方案科学合理、切实可行。 四、效益分析 1、长距离、小煤柱巷道的精确贯通,保证了巷道在施工过程中的质量标准化,减少了不必要的巷道开帮、材料消耗、人工等的浪费,经济效益是很明显的。 2、进行精确测量控制,解决了深井复杂条件下的巷道贯通问题,为今后我矿大压力下、长距离导线、小煤柱相向贯通提供了宝贵经验,保证了贯通工程安全高效实施,满足了我矿工作面接续的需要。 结论: 在复杂地质条件下,采取一系列切实可行的措施,解决测量控制难的问题,可以在深井长距离工作面实现巷道的高精度贯通,为矿井的地质保障工作提供有利的支持。 1

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