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超临界机组事故案例汇编(28个).
超临界机组事故案例(28个)
2012/6/14
一、07年8.1日#1 机组事故跳机现象及处理经过
一、事故前运行状况
运行一值白班,时间:2007 年08 月01 日9 时39 分,#1 机组485MW,A、B、D、E、F 五台磨煤机运行,总煤量215T/H,A、B 引送风机运行,送风手动,引风自动,A、B 一次风机自动投入,A、B 汽泵自动运行,A、B 循环水泵运行,机组控制方式为CCS;6KV 厂用电分别由A、B 高厂变接带,厂用电快切正常投入。
二、事故现象:
9:39:21 定期工作试启动#1 机电泵,机、炉、电光字牌报警,机组负荷到零,检查#1 发电机出口5012、5013 开关已跳闸,机、炉联锁跳闸正常,6KV1A、1B、1C 段快切正常,但6KV 1C 段切换后造成备用电源进线开关“过流、低电压”保护动作造成6KV1C 段失电,A、B、C 三台空压机全部跳闸,仪用气压力由0.712MPa下降至最低0.389MPa.就地检查发变组保护为C 屏B 高厂变A 相差动保护动作。
三、事故处理过程:
1. 9:51:44 将6KV1C 段备用进线开关6161B 开关合闸,09:55 恢复
公用PCA 及公用MCCA、B 段电源,启动A、B、C 空压机。
2. 10:51#1 炉MFT 复位,10:55 启动B 磨煤机,10:56 因启动分离器
至大气扩容器左侧3A 阀电动门开不了造成分离器水位达13.2M 引起MFT 动作,联系九江维护处理同时派人就地将其摇开。
3. 11:28#1 机汽机转速到零,投入大机盘车。
4. 因两台密封风机入口滤网堵,暂停启炉。11:55 将A 密封风机入口
滤网拆除。
5. 12:08 启动B 磨煤机锅炉点火成功,12:24 启动A 磨煤机,12:41
主汽压7.19MPa,主汽温482 度,再热汽压0.29MPA,再热汽温476 度,汽机挂闸开始冲转,就地检查盘车未脱扣,手动打闸将盘车脱扣后重新挂闸继续升速,
13:09 大机定速3000RPM, 13:22#1 发电机并网;13:47 将厂用电切换至本机高厂变接带。14:25 启D 磨、14:50 启E 磨逐渐将负荷升至320MW,15:23停电泵。
四、事故原因:
1. 启动电泵引起1B 高厂变差动保护误动导致#1 发电机跳闸;
2. 由于6KV 1C 段的快切动作后,备用电源进线6161B 开关“过流、低
电压”保护动作造成造成6KV1C 段失电,是造成事故扩大的根本原因。
五、存在问题:
1. 在电泵启动时引起1B 高厂变“差动“保护动作的原因不明;
2. 备用电源进线6161B 开关“过流、低电压”保护动作的原因不明;
3. 当“空压机控制电源消失”将造成运行中的空压机跳闸,四台空压机
控制电源分别接在公用380V MCC A 段及公用380V MCC B 段,接线设计不合理;建议将部分空压机的控制电源改接到保安PC 段;
4. 6KV 1C 失电后造成工业水泵无法“远方”操作,但“就地”可以操
作,原因不明。
5. 汽轮机冲转后,盘车不能脱扣。
6. 全面检查厂用电系统的运行方式,将其调整为正常运行方式;
发电部运行2007 年8 月2 日
二、9.18 #2 机B 汽泵跳闸事故处理经过
白班一值,事故发生前,机组TF 模式,负荷660MW;A、B 汽泵运行,电泵备用,给水控制自动方式,总给水流量1920t/h 左右;A、B、C、D、E、F 磨运行,总煤量265t/h 左右。
12:40 根据调试人员安排机组切至TF 模式,手动加煤,开始由600MW 升负荷,准备做#2 机组最大出力试验。13:08:44 负荷升至669MW,B 汽泵#1 瓦X 向振动由47.8um 突升至151.3um,B 汽泵跳闸,电泵联启,B 汽泵其他各瓦振动也有突升。总给水流量由1922t/h 最低降至1185t/h。13:09:04 手动打跳F 磨,13:09:12 手动打跳E 磨,总煤量减至120t/h 左右,给水切手动,将电泵并入,加给水至1420t/h 左右。13:09:27 B 一次风机发喘振报警,13:09:42 B 一次风机喘振跳闸。13:10:20 手动打跳D 磨,13:10:51 B 磨一次风流量低跳闸,手动减煤至100t/h,只有A、C 磨在运行,将A 层等离子拉弧,13:15 重启B磨,退出A 层等离子。13:44 B 小机冲转,13:54 启B 一次风机,将B 一次风机并入,14:10 启D 磨,14:24 并入B 汽泵,将电泵停运。14:30 启E 磨,14:38 机组重新投入CCS 模式,负荷升至600MW。
事故处理中,机组负荷最低降至308MW,汽水分离器出口温度最高升至450℃。由于现场领导调度有力,各操作人员密切配
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