施工安全(案例)课件.ppt

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施工安全(案例)课件

桥 梁 事 故 案 例 解 析 模板 支架支撑体系;一、高墩模板爆裂事故 案例1:2010年XX高速公路X段“4.10”模板爆裂事故 案例2:2011年XX高速公路 “3.16”模板爆裂较大事故 案例3:2011年XX高速公路“5.17”立柱模板爆裂事故 ;案例1:2010年XX高速公路X段“4.10”模板爆裂事故 事故经过: 2010年4月10日,XX高速公路X段正在进行跨铁路分离式立交桥21#墩右幅1、2、3#墩柱灌注混凝土同时施工(设计高度9.8米,直径1.4米),每个墩柱上有2名作业人员,1名在顶部控制振捣器,1名在模板内振捣。当3#墩灌注至7.5米高度时,底部模板突然爆开,导致3#墩向2#墩倾斜倒塌,并将2#墩砸倒,倒塌的2#墩又将1#墩砸倒,造成3死3伤的较大事故。 直接原因: 模板在设计和制作质量存在严重缺陷,3#墩柱模板底部向上爆裂开一道长2.5米的口子,混凝土外泄,模板侧向受压倾斜。未按规定设置缆风绳。;案例2:2011年XX高速公路 “3.16”模板爆裂事故 事故经过: 2011年3月16日下午,XX高速公路X高架桥4号墩2号上立柱的(高11.4m)混凝土浇筑到10.4m时,立柱模板突然倾斜,致使立柱21m高工作平台上的4人坠落致死。 事故直接原因: 模板连接螺栓断裂、螺帽崩掉,混凝土外泄,模板侧向受压倒塌。模板钢板有夹层且已生锈;由于多次周转,模板的连接螺杆及刻丝刚度疲劳损伤,性能降低;螺栓未设置垫片、螺栓安装孔过大。简易爬梯附着在模板上。;事故暴露出的问题;案例4:2011年XX高速公路“5.17”立柱模板爆裂事故 事故经过: 2011年5月17日12时许,XX高速公路B3标X桥大桥左线2#墩进行第二节墩身浇筑(第一节墩高13米,第二节浇筑高度10.6米)时,发生模板爆裂,导致正在浇筑的墩身倾斜倒塌,4根缆风绳断裂,现场作业的4人从23米高处坠落后死亡。 直接原因: 模板底部及侧向的螺栓未按规定上足并拧紧,模板与中系梁连接处爆裂,加之施工时出现突风,导致墩身倒塌,发生高坠死亡事故。 事故处理首次由交通主管部门牵头组织。(监理身份造假);事故现场:漏浆后,模具整体坠落。;模具下端爆模漏浆。;螺栓缺失,未按规定上全上紧。;事 故 案 例 解 析 模板爆裂事故的共同特征: 模板本身纵向开裂,或模板连接螺栓断裂、螺帽崩掉,导致混凝土外泄,墩柱坍塌;大多数事故发生在混凝土浇筑临近结束、底部混凝土未初凝时。模板事故中由于缺乏独立的施工作业平台,造成作业人员高处坠落死亡。;根本原因,主要有四方面: 1.模板设计存在缺陷,本身材质质量不过关。模板的钢板有夹层且已生锈;因为周转多次,钢板抗压能力降低,施工所产生的各类荷载超出了其承受范围而发生爆裂。 2.模板连接螺栓存在问题,包括螺栓本身质量问题和安装问题。螺栓多次使用后,螺杆及刻丝刚度疲劳损伤、性能降低;螺栓连接时图省事,不按设计要求如数安装螺栓,甚至隔一上一,造成模板连接强度和整体抗拉能力的降低。 3.现场安全管理不严格。模板及配件进场时未检测,模板安装后无验收,模板及配件存在严重质量隐患排查治理不到位;未按规定编制大体积混凝土浇筑专项施工方案,浇筑的方式、速度全部由操作人员自己随意控制;高大模板无防倾覆措施;浇筑时无专人对模板变形情况进行巡查;未按要求设置独立的脚手架和作业通道,供人员上下的简易爬梯附着在模板上。 4.混凝土浇筑工艺安全考虑不周。对新工艺与传统设施之间的矛盾所带来的隐患认识不足。为减少接缝,确保墩柱外形美观,施工采用泵送混凝土工艺,增加了大体积混凝土的一次性浇筑量。为增加砼的流动性与和易性,混凝土中添加了缓凝剂,从而延长了初凝时间,但是相应的模板方案没有调整,导致流动的混凝土对钢模底部的侧压力超出了连接螺栓的承受极限。;事 故 案 例 解 析 二、支架垮塌事故 案例1:2009年XX疏港高速公路“11.13”支架坍塌事故 案例2:2011年XX高速公路“526”支架垮塌事故 案例3: 2011年XX高速公路“6.2”支架垮塌事故 ;案例1:2009年XX疏港高速公路“11.13”支架坍塌事故 事故经过及原因分析: 2009年11月13日,XX疏港高速公路支架预压现场,一是在预压加载中,吊装人员移动预压砂袋时堆放不当,造成局部荷载集中。二是事发前的夜里降雨,由于预压沙袋上部开口,降水无法流出,导致重量增加,支架承受的最大荷载从1240吨增加到1254吨,每根立杆承受的压力从1.58吨陡然增加至2.61吨(设计最大荷载为3吨)。三是事发当日风力达到7-8级,横向风与支架产生共振,致使支架个别薄弱处超过极限破坏状态,导致局部失稳,部分支架坍塌。;案例2:2011年XX高速公路“526”支架垮塌事故 事故经过: 2011年5月26日13时许,XX高速

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