改良圈二十六届成果报告书(降低3#熔片炉故障时间).doc

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改良圈二十六届成果报告书(降低3#熔片炉故障时间)

单位名称: 钒 制 品 厂 检 修 作 业 区 圈 名: 改 良 圈 活动主题: 降低3#熔片炉故障时间 完成日期: 2014年9月 一、活动圈介绍 圈名 改良圈 主题编号 W8506-013 累计完成主题 13件 圈长 冯子波 辅导员 王文及 发表人 冯子波 圈员 温鑫、冯子波、沈悦、王建军 张涛(含圈长) 共5人 成立时间 2009年2月1日 圈会次数/月 4次/月 活动时间 2014年12月-2015年6月 圈会时间/次 30—50分钟 二、上届主题追踪 主题:延长1#熔片炉铸片机台面使用寿命 通过推移图可以看出,改善后实际值在目标值120天以上,改善效果明显,改善目的达到了! 三、主题选取 1、主题选取评估 项目 主题 能力 数据 量化 效果 创意 承接课题 综合 得分 顺位 降低3#熔片炉故障时间 26 24 24 30 26 30 160 1 优化真空泵水垢清理方法 20 28 22 14 10 26 120 2 消除沉淀硫酸罐漏酸安全隐患 22 20 14 14 14 22 106 3 备注:评分标准:高=5 中=3 低=1 根据“主题选取程序”,选取降低3#熔片炉故障时间作为本次活动题。 2、选取主题理由: (1)降低设备维修成本; (2) 组建活动圈 全体圈员 选取主题,拟定计划书 全体圈员 现状分析 冯子波 数据收集 温鑫 冯子波 目标值设定 全体圈员 提出改善对策 全体圈员 对策实施 效果确认 全体圈员 对策完善 提出提案 沈悦 对策标准化 冯子波 撰写成果报告书 冯子波 沈悦 成果发表 冯子波 注:用虚线代表计划“ ”用实线代表实施“ ” 五、现状分析 鱼骨图分析 通过鱼骨图分析,我们找出了造成3#熔片炉故障时间长的所有末端因素,并对这些末端因素进行真因判定。 六、真因判定: 表1): 未端因素1 功率小 验证人 沈悦 验证日期 1.18 确认方法 现场检测 确认标准 给料机运转电流偏高 审核人 王文及 验证过程 现场观察给料机电机为0.75KW,额定电流为1.5A,给料机实际工作电流为0.8-0.9A, 验证结果 工作电流正常 判定 假因 表2): 未端因素2 螺旋体轴承损坏 验证人 温鑫 验证日期 1.20 确认方法 查阅检修记录 确认标准 给料机故障多为轴承损坏造成 审核人 王文及 验证过程 经查阅检修记录,未发现由于轴承损坏造成给料机故障记录 验证结果 无单一因轴承损坏造成给料机停机故障 判定 假因 表3): 未端因素3 物料烘干不充分 验证人 冯子波 验证日期 1.20 确认方法 查阅熔片炉岗位记录 确认标准 干燥机跳车由于压料引起 审核人 王文及 验证过程 闪蒸干燥机跳车,由于双螺旋连续加料,干燥机内部湿料烘干不完全,物料在干燥机仓内堆积造成干燥机电机超流跳车 验证结果 干燥机跳车全部由于仓内压料引起 判定 真因 表4): 未端因素4 料仓料下空透火 验证人 温鑫 验证日期 1.20 确认方法 查阅检修记录 确认标准 给料机故障高温烧损损坏 审核人 王文及 验证过程 经查阅检修记录,确认给料机故障原因均由除尘器料仓料下空后,由于引风机吸引将炉内高温空气通过加料口、加料管、给料机短路进入除尘器料仓内,高温透火造成给料机温度超过400℃烧损损坏, 验证结果 除尘器料仓料下空后,炉内高温空气通过给料机短路进入除尘器料仓内高温烧损给料机 判定 真因 表5): 未端因素6 材质不适合 验证人 冯子波 验证日期 12.19 确认方法 现场确认 确认标准 材质抗高温上限低于炉内空气温度,造成冷风管、加料口损坏 审核人 王文及 验证过程 1、冷风管损坏造成炉尾温度升高停炉,检修发现冷风管烧断; 2、加料口损坏漏火,由于内管长期受炉内高温烧烤造成内管全部烧没,引发浇注料烧脱损坏; 3、经结合不锈钢管厂家,确定现用钢管最高耐温850℃; 4、现场检测炉内温度为900-950℃。 验证结果 冷风管材质不合适,炉内高温烧损损坏

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