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第三章锅炉运行参数的监督与调节

锅炉负荷的影响 正常情况: 非正常情况: 压力 给水压力: 汽包压力变化速度: 水位调节 单冲量 双冲量 三冲量 水位信号 水位,蒸汽流量 水位,蒸汽流量,给水流量 不易判断 虚假水位 不能纠正给水方面的扰动 综合考虑的给水,蒸发以及水位的关系。 正常运行时的判断 第五节 单元机组变压运行 第三章 锅炉运行参数的监督与调节 变压运行的分类 纯变压运行 节流变压运行 复合变压运行 全周进汽+补汽阀+变压运行(上汽——西门子1000MW) 变压运行可以延伸汽温控制点 变压运行的优点 变压运行的缺点 变压运行的适用范围 变压运行对锅炉的影响 有时候磨煤机的投停方式影响汽温。 投上停下,汽温会升高,同时排烟温度也要升高,要综合进行经济性比较。 德州电厂做过统计,80%负荷时,投上层磨与中层比起来,再热汽温提升10度,0.8g煤。排烟温度提高了2度,0.4g煤。净收益0.4g标准煤。投上层磨有收益。 * 中间点为年度引入的意义:煤水比变化时,沿途所有点的气温都要发生变化。作为信号来讲,不止一个。越接近水冷壁出口的信号,越快的反应煤水比的变化。其实就是用中间点温度控制主汽温,它是一个超前的信号 中间点位置的确定:煤水比改变,不但水冷壁出口温度改变,水冷壁里边的介质温度也改变。不能移入水冷壁里边。要避开亚临界区或者相变区运行。在亚临界区容易发生淹没现象。 中间点温度设定曲线: 希望水冷壁出口有一定的过热度。 过热度不能太大,防止蒸干,把大比热区压向炉底。 过热度也不能太小,发生淹没现象。 比相变点温度高20~30℃.不同的负荷中间点温度不一样,如图所示。这个设定用计算机的模块自动完成 中间点温度是负荷的函数,本质上来讲,是主汽压力的函数。 * 辐射式 平均温度和燃煤量基本成正比,而炉膛出口温度是经过辐射换热之后的温度,所以炉膛平均温度升高的更多。炉膛出口烟温就是辐射式过热器的热侧温度,按照四次方关系,Qfgr 和炉膛出口烟温的四次方成正比,Qs和炉膛平均烟温成正比,所以Qfgr/Qs↓ * * 1、压力降低时,第一级高压加热器抽汽压力下降,端差不变,则给水温度下降 2、前提是固定负荷,燃煤量是一样的 压力降低,蒸发量下降。 即使蒸汽流量不减小,压力降低,比热降低,由于过热热小,升温快。 所以都加剧了汽温上升。本质改变了热量分配。 图上错误,前提是负荷相同的。 * αl ↑→ Qf↓→Qs↓ Qf↓→Qgr ↑ →Δhgr ↑ * 好多电厂,为了抑制超温,把煤粉磨的细一些,但是制粉出力下降了非常多。带不上负荷,特别是煤质变差时 上二次风加大,可以压住火焰中心,可以解决汽温偏高及炉温偏低问题,同时燃尽也好。倒宝塔配风。但是如果结焦,需要火焰充分舒展,这时汽温会升高。降低了燃烧器区的燃烧热负荷。 * 元宝山电厂我国第一台600MW机组是德国的斯坦缪勒公司的锅炉,过热器出现了严重的超温,影响了负荷,最后降低到450MW负荷。请德国专家过来诊断,提出三点。第一,煤种变差;第二,沾灰有个过程,还没有达到稳定;过热器的沾灰有一个稳定期;第三,给水温度偏低。是有这个方面的原因,三条理由不足以解释汽温大幅度超温,经过半年的运行时间,德国又过来专家,汽温仍然没有解决。后来请日本的能源研究所对燃煤做了试验,当时烧的是褐煤,我们的沾污没有这么严重,日本的沾污指标是德国设计值的十倍,当时把沾污估计的过重,受热面积设计比较大,导致了汽温升高。德国第一次来的时候已经意识到这个问题,他们没有区分德国的年轻褐煤与我国的老年褐煤的沾污区别。德国后来支付全部的改造费用。有一度,元宝山电厂铭牌出力改成450MW就达到额定出力了。 当省煤器吹灰时,省煤器出口水温提高,会使得过冷段下移,中间点温度上升,需要适当的降低煤水比,加大水量,使得过热汽温下降。省煤器吹灰的结果通过中间点温度的控制达到降低汽温。省煤器吹灰通过中间点温度的控制影响汽温。空气预热器吹灰同样解释。 * 菏泽电厂,当时发现汽温大修之后突然降低了将近10度。对整个过热器没有做任何改动,当时他们生技部主任一块讨论,当时影响因素比较多,大修项目里边没有和过热器有关的项目,发现减温水门有内漏,虽然喷水门关了,但是减温器前后汽温降低了6~7度。 其次,大修前后煤种变化。 * 过燃烧率的概念,在升负荷的过程里边,同样的电负荷,升负荷时,需要投入更多的煤量。平稳负荷时,煤量可以减下来。 升负荷过程中,燃料量超投。升负荷时,燃料的热量除了给蒸汽,还要提升金属温度。 最近,某电厂低负荷灭火,发现不太低负荷下就灭火了,因为燃煤量少了,炉温低了,就灭火了。后来降低降负荷速度不要太快。之前可以每分钟5%。 炉跟机的方式,降负荷时,要监视金属壁温,防止超温。因为,蒸汽量少的太快,燃料

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