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脱硫系统湿式磨机出力不足的原因分析
脱硫系统湿式磨机出力不足的原因分析
(大唐国际下花园发电厂 崔健 邮编:075311)
摘要: 下花园发电厂#3机组脱硫系统湿式球磨机出力不足。本文主要对影响磨机出力原因进行了全面的阐述,找出问题的根由,提出了改造方案及措施。
关键词:石灰石旋流器 设备出力低
Wet FGD system mill of the reasons for insufficient output analysis
(Datang International Power Xiahuayuan Cui Post: 075311,China)
Cui Jian
Abstract: Xiahuayuan Power Plant Unit # 3 ball mill wet FGD system, lack of effort. This paper mills contribute to the cause of the impact of a comprehensive set out to find out the essential cause of the problem, and put forward a better program and measures.to reform。
Key words: limestone cyclone equipment output low density slurry
1、概况
下花园发电厂#3机组脱硫改造工程于2007年11月开工,各个专业负责人认真履行职责,精心组织,周密筹划,与施工单位密切配合,共同管理、共同克服困难,在公司领导的支持下,使该项工程于2008年7月2日随#3机组大修启动顺利进入168试运行,试运结束后即投入了正常运行,该工程历时七个多月,创造了公司系统脱硫改造最短工期记录,目前脱硫投入率和脱硫效率均满足大于95%的要求,顺利通过了国家环保部门的验收,做到了即投产、即稳定、即赢利。
系统采用石灰石—石膏湿法烟气脱硫工艺技术,采用一炉一塔设计,全烟气脱硫,不设GGH。湿法工艺脱硫的过程是气—液—固三相的复杂吸收和化学反应体系,其主要的工艺过程为:烟气从脱硫反应塔的下部进入反应吸收塔,在反应塔内上升的过程中与脱硫剂循环液相接触,烟气中的SO与脱硫剂发生反应,将SO除去,然后经过高效除雾器,除去烟气中的液滴和细小浆滴,从脱硫反应塔排出进入气气交换器或进入烟囱。t.h-1左右,远远低于设计值7.3 t.h-1。加大了设备的投运时间,消耗了大量厂用电。
2.2、供料过多后磨机出口排石子现象突出,循环箱内部积存大量石子,经常造成循环箱搅拌器的损坏,设备被迫停运。外排到机房内的石子,严重影响了脱硫系统的文明生产。
2.3、湿式球磨机应在最佳出力(通常是设计出力)下运行,不应轻易改变出力。出力太小,不仅使磨制单位重量石灰石的功耗增加,而且还会使产品浆液的浓度降低,达不到设计要求。出力太大,会导致球磨机过负荷,造成球磨机电流增大,碾磨功效降低,一级再循环箱液位很快上涨且难于调节,石灰石浆液变稠,极易发生泵和管路的堵塞,循环倍率增加,材料磨损加剧,严重时会堵塞球磨机或将钢球带出,危及设备安全。球磨机的石灰石粒径偏大,石灰石硬度偏高,其CaMgO含量超标的影响。
运行经验证明,过大的石灰石颗粒会给球磨机带来额外的负担,而且个别超大的石灰石颗粒不易被钢球击碎,会导致球磨机出力下降,功耗增大。按照规定来说, 所需石灰石CaCO3)的品质要求为Ca含量%(或CaO含量51.5%),MgO含量小于2%,要求粒径小于0mm。
对石灰石颗粒进行了采样测量,从料堆的五个部位抽取了样品进行测量、化验,石灰石的粒径分别为19CaCO3的含量均大于92%, MgO含量小于2%旋流器是石灰石颗粒分离的关键设备,其结构同一般的离心式旋风器相同。石灰石浆液由切向进入简体旋转,在离心力的作用下,大粒径的颗粒被甩向筒壁落下并由底流带出旋流器,小粒径的颗粒由中心管向上由溢流带出。如旋流器低流密度过高说明系统中回到球磨机重新碾磨的固体越多.系统功耗越大,越不经济。对旋流器顶流、底流、入口压力、磨机再循环箱的密度均进行了测量,数据如下:入口压力、磨机再循环箱的密度均进行了测量数据如下
时间 再循环箱密度 顶流密度 底流密度 入口压力 磨机出力 12月19日
9点30分 1420 kg/ m3 1230 kg/ m3 1690 kg/ m3 110kpa 6.6 t.h-1 12月19日
14点30分 1400 kg/ m3 1210 kg/ m3 1670 kg/ m3 108kpa 6.2 t.h-1
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