75t-h流化床锅炉干法脱硫控制系统研究.docVIP

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75t-h流化床锅炉干法脱硫控制系统研究

75t/h流化床锅炉干法脱硫控制系统研究   【摘要】随着国家对环境保护的日益重视,较少SO2的排放已成为环境保护的重要课题,控制燃煤电厂SO2的排放对大气质量的改善意义重大,随着科学技术的发展,燃煤电厂脱硫系统的自动化控制已日益成熟,在实现控制SO2排放的经济性和安全性方面起着重要作用。 【关键词】脱硫效率;自动控制;SO2排放 1、概述 循环流化床锅炉石灰石脱硫控制系统由DCS自控系统,PLC模块,烟气SO2浓度检测仪,烟气流量检测仪,石灰石流量计,给料变频及执行器等主要设备组成。控制系统能根据系统设定值和烟气中SO2排放浓度值的变化,自动调节脱硫剂CaCO3添加量,以实现脱硫剂的自动添加,具有SO2排放浓度稳定;脱硫效率高,投资及维护费用低等优点。 2、控制系统原理 主要调试依据 序号 项 目 参 数 单 位 1 锅炉容量 75 t/h 2 锅炉燃烧效率 97 % 3 炉膛温度 920-1000 ℃ 4 排烟量 316679 m3/h 5 煤样全硫 1.2 % 6 CaCO3含量 85 % 7 排放标准 ≤350 (mg/N m3) 2.1实现功能 自控设计利用先进的DCS硬件系统,重新编程、组态,实现满足脱硫系统稳定、经济运行的功能。在DCS控制系统中,通过单独的上位机组态画面,对脱硫系统进行操作控制、重要设备连锁控制、显示现场设备运行状态、安全报警等。在DCS控制画面上可实现手动启动和自动启动两种启动方式,自动程序时,设备按照设定好的满足工艺要求的顺序自动开启、停止,给料机转速根据SO2浓度变化通过PID调节自动改变,完成自动添加脱硫剂功能。同时重要的工艺参数(如罗茨风机电流、罗茨风机出口压力、给料机转速、料仓料位高度、SO2浓度等)引至控制室在DCS上位机上进行集中显示、记录、报警和控制。 2.2参数设置分析 控制系统参数设置时,先设定一个低于350mg/m3的设定值,观察SO2浓度围绕设定值变化趋势,适当调整PID控制模块中比例、积分、微分的系数,使SO2浓度变化趋势围绕设定值上下波动,使之波动范围上限不超过350mg/m3,下限不至于降得的很低(经济运行),具体PID控制模块中比例、积分、微分的系数暂时设置分别为:比例系数0.25,积分系数150秒,微分系数3秒。 在满足设计参数条件下,脱硫系统可以自动动态运行。为保证SO2浓度不超过350mg/m3的标准,设定一个低于350mg/m3的界定值,当SO2浓度低于设定的界定值时,卸料器在设定的转速最低值运行;当SO2浓度高于设定的界定值低于350mg/m3时,卸料器在设定的转速之间根据SO2浓度变化自动调节转速;当SO2浓度高于350mg/m3时,卸料器在设定的转速依最高速50Hz运行;通过设定多个低于350mg/m3的设定值测试,观察SO2浓度曲线与卸料器转速曲线走向趋势,卸料转速能根据SO2浓度信号及时调整卸料频率,曲线走向一致,SO2浓度值在设定范围内保持动态稳定,自控系统达到功能要求。 2.3运行分析 前期调试,锅炉负荷达到满负荷运行,锅炉燃煤量约75t/h,随机取煤样检测硫份在1.2%左右,投入脱硫系统,经过近2个小时的运行,脱硫剂卸料频率从18Hz逐步增加到35Hz,SO2排放浓度从3350mg/m3下降至330mg/m3左右,脱硫效率达到89%左右。 随着脱硫剂量的增加,钙硫摩尔比也相应增加,在超出2.5后SO2浓度降低的速度呈现减慢的现象,符合脱硫效率与钙硫摩尔比之间的关系曲线,钙硫摩尔比在2.4—3时,曲线斜率较大,脱硫效率增加速率较快,在超过3以后,曲线的斜率较小趋于平缓,脱硫效率增加速率较慢。若再随着卸料频率的增加,风机电流及出口压力易出现超负荷运行,造成风机电流、出口压力波动较大,处于不稳定的运行状态,造成脱硫效果不稳定,脱硫成本增加,经济性下降。 为了准确测试脱硫系统的运行情况及脱硫效率,按照设计条件,燃烧含硫量为1.2%以内的煤种,燃煤量为75t/h;使锅炉达到满负荷或接近满负荷的状态,校正在线监测的数值为真实值,核对SO2的原始排放浓度、烟气量,并用便携式检测仪校对SO2浓度、烟气量的数值,原始SO2浓度为3490mg/m3,烟气量为317000m3/h;对入炉煤及所用石灰石进行检测化验,做组分分析,入炉煤多次混合采样化验基硫份,煤种含硫量为1.1%左右,石灰石的纯度为81%。在此条件下,对脱硫系统的整体运行效果及自动化控制运行进行整体调试运行,计算卸料量为9.2t/h,SO2排放浓度从3490mg/m3下降至210mg/m3左右,达到设计要求的SO2排放标准。系统运行比较稳定。 燃煤含硫量≤1.2

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