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TJ900型运梁车液压悬挂轴承 故障研究和改进
TJ900型运梁车液压悬挂轴承 故障研究和改进 摘要:介绍了TJ900型运梁车的使用工况,针对液压悬挂销轴在使用过程中发生的故障,该轴承出现了多次损坏,严重影响了生产作业。本文就故障的分析及解决方法进行论述。
关键词:运梁车;悬挂;销轴;故障分析;改进
TJ900 type was introduced: the use of the transporting girder vehicle condition, in view of the hydraulic suspension pin failure occur in use process, the bearings appeared repeatedly damaged, seriously affected the production operation. In this paper, the fault analysis and solving method is discussed.
Keywords: transporting girder vehicle, suspension, pin shaft, failure analysis and improvement
中图分类号:TH133.3文献标识码:A文章编号:2095-2104(2013)
TJ900型运梁车可适用于20m、24m、32m整孔混凝土箱梁的运输与喂梁,能够把混凝土箱梁从预制场地通过便道,路基,桥梁(包括钢结构连续梁、钢混结合连续梁等)运至架梁工位,配合架桥机完成相应的架梁作业。
900型运梁车在设计时,为了液压悬挂支撑升降、调平;转向架平衡油缸伸缩选用了GEG80ET--2RS型关节轴承。这种轴承具有有较大的载荷能力和抗冲击能力,并具有抗腐蚀、耐磨损、自调心、润滑好、结构简单、体积小、使用寿命长等特点,运梁车投入使用初期效果很好。然而,在使用一年后,该轴承出现了多次损坏,严重影响了生产作业。本文就故障的分析及解决方法介绍如下:一 故障现象
运梁车在重载变幅动作时,转向架系统发出刺耳的啸叫声音,平衡臂箱体伴随抖动和共鸣。经过公司机备部和生产厂家技术人员的共同检查确认,声音是从臂架关节轴承处发出。经初步分析,大家认为声音是关节轴承润滑不良、润滑剂不合适造成干磨而引起的。
二 原因分析
大多数轴承损坏的原因除润滑不良外,还包括承载能力不足超负荷等外界因素。为此从这几个方面进行了分析: (1)、超负荷:经过了解,该关节轴承部位所承担的最大荷载没有超过该轴承额定承载能力。由此可确定,该轴承的损坏与负载过大无关; (2)、非正常冲击或管理不到位:该运梁车开始使用至轴承损坏过程中,期间没有出现过可能导致轴承损坏的因素,如非正常冲击或长时间不予润滑等情况。由此可以确定,并非意外因素或管理不到位造成轴承损坏; (3)、润滑情况:运梁车的润滑系统采用的是干油润滑系统。 (4)、由于施工环境恶劣,经常在路基桥面运转,灰尘多,液压悬挂轴承处积累很多灰尘,灰尘或即使肉眼看不见的微小灰尘进入轴承,也会增加轴承的磨损,振动和噪声。
从轴承损坏现象和润滑系统、进入灰尘情况分析,可确定主要原因是润滑不良、轴承及其周围环境的不清洁造成的。
三 拆检分析根据上述分析,我们首先对该轴承进行了人工加油。加油后,震动和噪音消失。继续实验一小时左右又再次出现异响。然后对该轴承进行了清洗,清除表面污渍,查看关节轴承表面有无裂纹及碎裂;表面无损伤;然而,在继续使用后仍然出现震动和噪音,而且没有减小迹象。为此,我们决定对该轴承进行拆检分析。
拆检:(1)、拆检后发现,关节轴承外圈内壁面在安装状态时的下端面有圆弧角为30~40度左右的几道划痕;(2)、该轴承的轴下端面(在安装状态时)有圆弧角为180度左右的磨损痕迹,沿轴向形成突肩。磨损区宽度与关节轴承内圈宽度相同,突肩最大高度约为3~4mm。根据以上现象和对轴承进行的分析,初步认为造成磨损的原因有三个: 第一、轴承本身有缺陷,造成润滑脂难以到达承压面;
第二、轴承周围环境的不清洁即使肉眼看不见的微小灰尘进入轴承,会增加轴承的磨损;
第三、在安装时轴体孔道内未做彻底清理,留有加工残留物。根据以上情况,我们采取了如下措施:首先、对轴进行修复和清洗,更换新轴承;其次、要求操作司机作业中每隔一周加一次润滑油,并随时清洁轴承外的灰尘。轴承没有出现了干磨异响现象。通过清洁所有关节轴承表面发现液压悬挂油缸连接平衡臂的轴承已碎裂、出现裂痕;销轴已严重变形、出现销轴跟着油缸转动;悬挂油缸已经跨下来,边缘出现严重磨损,有的销轴转动甚至把悬挂油缸下支座板严重摩损;导致升降点单独升降时反应不灵敏。通过仔细分析我们发现:(1)
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