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将故障三联泵改造为双联泵方法

将故障三联泵改造为双联泵方法   我单位在安哥拉工程施工中所使用某些工程机械的三联泵因体积大、结构复杂、价格昂贵,且不属于易损件,所以未购置备品配件。在一次施工过程中,1台QY50型汽车起重机和1台D7型液压钻机发生了三联泵中某1个泵损坏的情况。经在当地询问没有此种配件,而订货的供货期在20天以上,且只供应总成件。为了不延误施工工期,我们决定尝试将这2台设备三联泵改为双联泵。 1 汽车起重机故障三联泵的改造 (1)故障现象 1台QY50型汽车起重机,工作中第3级泵(泵3)铝合金外壳发生破裂,其功能无法修复,致使支腿和回转无动作。该机液压系统装有的三联齿轮泵排量分别为80mL/r、63mL/r和40mL/r,额定压力为25MPa。 (2)液压系统原理 该型起重机液压系统如图1所示。泵3向支腿、回转液压系统和起重操作室的空调马达供油,这3者之间为串联连接。当支腿选择阀处在中位时,支腿液压系统不工作,泵3向回转液压系统和空调马达供油。支腿工作选择阀不在中位时,支腿液压系统处于工作状态,回转液压系统和空调马达的供油被切断。 泵2主要向吊臂伸缩和变幅机构液压系统供油,泵1主要向主钩和副钩液压系统供油,且泵1和泵2的压力油通过合流阀组进行汇合,共同驱动工作装置。如果吊臂伸缩和变幅手柄(包含在吊臂伸缩和变幅阀组中,图1没有具体画出)均处于中位时,合流阀组将泵2和泵1的压力油汇合,共同向主钩和副钩液压系统供油;如果主钩和副钩操作手柄(包含在主钩和副钩控制阀组中,图1没有具体画出)均处于中位时,合流阀组将泵1与泵2的压力油汇合,共同向吊臂伸缩和变幅机构液压系统供油;如果泵1、泵2均向各自的工作装置供油,则不合流:如果这4个操作手柄均处于中位时,则泵1、泵2卸荷,其中泵2的油经吊臂伸缩和变幅阀组、D1-D2油管、油冷却器回到油箱。 (3)改造方法 首先,解体故障三联泵,焊补泵3外壳。再取下泵3的传动花键套,将泵3装回原位,封闭泵3的出油口,使其只起到泵组端部密封作用。 其次,将泵3所负责的支腿、回转液压系统和空调马达的油管串接到泵2的管路上,由泵2供油,相关油路更改如图1中的粗虚线所示。图1中A1-A2、B1-B2、C1-C2、D1-D2、E1-E2这5个部位原来是连通的,改造时断开这5处管路。 最后,加工相应的连接管件,分别将B1与A2、C1与D2、C2与E2连接起来,并将A1、B2、D1、E1端口封闭。 改造后,原故障三联泵只有泵1、泵2工作,泵3失去作用,三联泵实质上变成了双联泵。 (4)改造后的使用效果 该起重机三联泵经改造后,存在以下3个不利因素: 一是主、副钩起升马达和吊臂缸的最大油压下降。这是因为改造前,支腿和回转液压回路由泵3供油,其安全阀压力是18MPa。改由泵2供油后,为保持其安全阀开启压力不变,该压力值不作调整,这使得泵2的输出压力由原来的25MPa降为18MPa以下。由泵1供油的吊臂变幅、吊臂伸缩液压回路安全阀压力(图1中没有具体画出)原来也是25MPa,但受到泵1、泵2合流作用的影响,其压力也降为18MPa以下。虽然主、副钩起升马达和吊臂缸油压有所下降,但是在实际使用中能满足绝大多数工况的要求,对吊装安全也没有不利影响。 二是空调马达转速偏高。当吊臂回缩或下降时,由于有关液压缸产生泵油作用,致使供给空调马达的流量太大。对此,可断开空调马达电磁阀电路,让其停止工作,使来油经电磁阀的旁通油道、油冷却器流回油箱。对操作室则可采取其他降温措施。 三是支腿动作和回转动作偏快。这是改由流量更大的泵2供油造成的,操作人员使用较小油门作业即可。 该起重机将故障三联泵改造为双联泵后,在合流阀组的作用下,转台回转和吊臂伸缩、变幅等动作仍可同时进行,只是进行上述动作时,应先操作吊臂相关动作,使泵1与泵2的压力油通过合流润组合流。而当回转操作阀动作后,泵2将停止向吊臂伸缩或变幅缸供油。 该机三联泵经改造后已经正常使用数月,其各功能基本不变,不但保证了安哥拉工程施工的顺利进行,还节约了修理费用。 2 液压钻机故障三联泵的改造 (1)故障现象 1台D7型液压钻机运行到1700h后,其三联泵的1个花键套出现磨损现象,导致动力传递不到后两级液压泵,从而造成发动机冷却液和液压油温度异常升高。 (2)液压系统原理 该钻机液压系统由1个独立齿轮泵(图2中没有画出)、1个恒压柱塞泵(泵A)和1组三联齿轮泵(泵B、泵C、泵D),三联齿轮泵流量分别是33mL/r、16mL/r和16mL/r,如图2所示。 泵A在钻机空载和行走状态下的工作压力分别为2MPa和25MPa,在低冲击和高冲击状态下的工作压力分别为15MPa和20M

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