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蒸汽轮机抽汽供热系统节能优化改造
蒸汽轮机抽汽供热系统节能优化改造 【摘 要】为充分利用余热余能,实现降本增效,改造蒸汽轮机抽汽,并优化蒸汽管网,不但解决了高压蒸汽减温减压带来的能源浪费,而且保证了低压蒸汽的生产需求,满足冬季供热需要,创经济效益约703万元。
【关键词】蒸汽轮机;抽汽;高压蒸汽;减温减压;节能改造
0 前言
近年来,随着钢铁市场持续恶化,钢铁企业面临的形势越来越严峻,如何实现转型,大力开展余热余能开发创收增益,坚持技术创新、管理创新推动能源资源高效利用开发,成为钢铁企业生死存亡的关键所在。
某公司220t锅炉和3200高炉汽鼓风项目投产后,冬季低压蒸汽全部由次高压蒸汽母管经过减温减压后供应。此种供应模式,不仅造成了资源、能源的极大浪费,而且也会造成蒸汽系统的动态调整波动频繁,生产组织难度加大,因此,进行低压蒸汽供应系统的优化和再分配迫在眉睫。
1 现状分析
汽轮机供热系统工艺流程为:
汽轮机→抽汽逆止阀(水控)→液压快切阀(可调整)→电动阀门(MV3102)→减温器→手动阀门→电动阀门(新装)■抽汽供汽母管→用户(润原化工、110t除氧、220t除氧、蓝星供汽、120烧结、蓝星低压、化工厂)。
燃气发电系统正常情况下运行4套燃机,该区域低压蒸汽产量约30t/h,除氧器消耗约50~70t/h(与锅炉负荷相关),外销约30t/h,缺口50~70t/h。
2 改造方案
经过严格的热力计算和校核计算,具有18级叶轮的原型机,进口蒸汽压力为6.77MPa,温度为465℃。蒸汽经过叶片做功后,蒸汽压力、温度随之降低,到第6级末端,蒸汽参数数值为1.3MPa左右,(根据蒸汽压力波动),一部分蒸汽通过抽汽口抽出,令一部分继续做功直至变为乏汽排入凝汽器。经过核算,可抽出最大流量为50t/h蒸汽(单台)。此蒸汽各项参数完全满足实际生产组织需要。
因此,主要改造部位是在原机型的第六级隔板后,下汽缸的两侧面各开一个附加抽汽口,接出两条¢219×6的蒸汽管道,然后合并为一条¢325×10的主供汽管道,经过减温调节后,分别分配蒸汽至内部用户及厂区供热管道。
3 改造要求
3.1 由于工艺进汽参数变化(范围:5.70-6.77MPa),该机组最大进汽量为130-150 t/h。
3.2 当进汽参数为5.70 MPa.a,465℃,抽汽工况为50 t/h时,该工况下,抽汽压力为1.326 MPa,温度为300.4℃,抽汽的位置在五级后,要保证抽汽50 t/h,则须增加两个DN200的抽汽口,需要增加相应的蒸汽管道和阀门,去掉第六级隔板,将第七级至第十四级隔板的汽道数分别改为72、84、90、86、98、58、64、72。
3.3 由于热平衡图数据均为计算值,且因机组已投产运行相当长时间,机组各方面性能均有所下降,因此,改造后实际考核值允许偏差3-6%。
3.4 抽汽用户所需蒸汽压力可以通过两种方式调整,实现互为备用功能。一种是改变汽轮机进汽压力范围;另一种是调整块切阀开度。
4 系统调试步骤
4.1 在经过系统蒸汽参数调整后,逐渐升高#7汽轮机进汽压力至试验要求值(5.7MPa),通过调整抽汽调节阀开度,增加抽汽流量,接近最大抽汽量50t/h,满足工况一(5.7 MPa;进汽温度:465;抽汽50t/h)所需条件,记录汽轮机功率,待抽汽供汽系统稳定工作后,快关抽汽调节阀,停止外供汽,观察此时汽轮机各重要参数变化。
4.2 检验汽轮机对抽汽系统突然发生剧烈变化时的适应能力,实践证明,对热井水位有一定影响(5分钟内水位在其他不变情况下,抽汽短时增加到50t/h由+800mm降至+300mm,待调整后恢复正常)。在汽机系统自身负荷调整结束后,达到试验工况二(5.7 MPa;进汽温度:465;不抽汽)条件要求,记录发电机功率。
4.3 继续投入抽汽系统运行,逐渐开打抽汽调节阀开度,提升抽汽流量,尽量调整汽轮机近汽压力维持在5.7MPa左右,直至抽汽流量不再增加,达到抽汽量极限值。恢复各系统至正常状态。
4.4 参数对比:
以上图表内容可以看出:
1)9:30分开始做试验,整个过程汽轮机主汽压力基本保持不变,为试验顺利进行奠定了基础。随着抽汽流量增加,当10:03分左右,抽汽量稳定在50t/h时,发电机功率为25.6MW,与附表工况一数据对标,基本满足试验要求。
2)当退出抽汽运行,在10:06分左右,汽轮机发电机功率为30.1MW,控制进汽参数变化,发电机功率还有上升趋势,与附表工况二对标,接近设计值。
3)抽汽调节阀打开后,继续增加抽汽量,发电机功率开始减少,10:47分左右,抽汽流量达到67t/h,继续开大调节阀开度,抽汽流量
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