中倍率穿孔钢带切磨毛刺工艺方法研讨.pdfVIP

中倍率穿孔钢带切磨毛刺工艺方法研讨.pdf

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
第 23届全国化学与物理电源学术会议论文集 179 B48 中倍率穿孔钢带切磨毛刺工艺方法研究 刘恒忠 崔 倩 国营第七五五厂 (河南新乡453069) 1.切磨毛刺新工艺的提出 如果采用某种方法,将毛刺去掉一部分,增加毛刺 的刚度,可有效地增大P,即降低了压制后孔率的降低 中倍率袋式电池极板用穿孔钢带目前有两种:一 值,从而提高压制后穿孔钢带的孔率。根据以上分析, 种为针刺穿孔钢带,另一种为滚轮穿孔钢带。前者与后 钢带切磨毛刺新工艺被提了出来。 者相比,拉伸强度高,孔率在极板压制成型后,钢带孔 率减小值小,因而2C。放电性能较优越.但是针刺穿孔 2.穿孔钢带毛刺切磨工艺试验方案: 也有它致命缺点:(1)生产率低,满足不了大批量生产 (1)设计和试制试验用穿孔钢带毛刺切磨机。(2) 的需要。(2)生产成本高,对设备要求精度高,产品竞争 试制试验用穿孔钢带。(3)试制中倍率袋式电池。(4) 力低。(3)针刺穿孔,产生的大量钢沫,造成针排堵塞, 确定穿孔钢带切磨新工艺。 换针频繁。鉴于以上原因我厂的中倍率电池现已完全 2.1穿孔钢带毛刺切磨机的设计 使用滚轮穿孔。但是采用流轮穿孔钢带,由于极板压制 针对穿孔钢带的特点,毛刺切磨机必须有以下几 后钢带孔率显著下降(实测孔率下降50肠左右)。造成 个特点:(”砂轮周边线速度要高,粒度要细,强度要 电池2C。放电容量显著降低。造成钢带经压制后孔率 高.初步试验采用手持一段穿孔钢带在砂轮机上轻轻 下降的主要原因是由于穿孔钢带小孔毛刺内翻造成 打磨,在读数显微镜下测量孔径,在光电比色计上测得 的。如图1所示压制前后有效孔径尺寸变化。 孔率变化。见下表。 表 1 孔 径 孔 率 1 2 3 1 2 3 0.38只0.215 0.375X0.22 0.38X0.21819%19%19% 0.35X0.198 0.35X0.195 0.35X0.20 17%17%17% 压制前的孔形和有效孔径1 往 0All量。.05.m 表 2 孔 径 孔 率 1 2 3 1 2 3 0.375X0.2050.315义0.20 0.37X0.21519%19线19% 0.31X0.1920.315X0.1900.31X0.19215%15%15% 压制后的孔形和有效孔径11 图1穿孔钢带压制前后有效孔径尺寸的变化 注:磨削量。、07.m 碑、石太行电源,真正的国优品牌河南新乡太行电源(集团)有限责任公司(国营第七

文档评论(0)

开心农场 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档