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铝电解槽用石墨化阴极的国外专利技术
马历乔
(神奇电碳集团上海公司 上海201861)
在铝电解槽中是否使用石墨化阴极的讨论,开始于上世纪六十年代,当时的试验证
明,石墨具有优异的抗钠侵蚀性能,并进行了工业试验,但当时其经济性并没有显现出
来。在上世纪七十年代和八十年代,这种争论仍很激烈,主要是因为在当时,人们对石
墨化阴极有如下看法[1】:
·不耐磨,会形成“槽洞(Potholes)”:
·节能效果很小,槽电压降低很小;
·节约的能源,不足以抵消石墨化阴极较高的价格带来的成本增加;
·对延长阴极寿命,没有明确的事实依据。
到上世纪九十年代,大多数人开始主张使用石墨化阴极,也正是在这一时期,石墨
化阴极迅速地被世界各地的铝厂使用,尤其是在高电流密度的电解槽中,使用更为普遍。
Alusinium
Pechiney使用石墨化阴极三十年的经验表明,石墨化阴极的主要优点如下
[2】: .
·电解槽在使用石墨化阴极之后,可以强化电流,提高电流效率,达到增产节能的
目的,电解槽运行也更加稳定,而且这种效果随槽型越大越明显。与半石墨质阴极的对
比结果见表l。
表1使用石墨化阴极之后电解槽运行参数的变化
项目 单位 300kA槽型280kA槽型t80kA槽型
电流增加 % +2.7 +2.2 +2.8
电流效率提高 % +2.1 +1 一O.5
因阴极压降节约的能源 kWh/t 一246 —221 —142
因ACD节约的能源 I唧h/t 一154 +48
总的节能(不包括因电流效率提高
kWh/t —400 一94
而节约的能源)
不稳定性降低 110 -11 +4 +l
·使用石墨化阴极的电解槽,槽寿命明显提高,以180kA电解槽为例,石墨化阴极
平均寿命为84个月,远高于无烟煤阴极。
相比之下,石墨化阴极的缺点主要表现在以下两个方面:
·石墨化阴极强度低,不耐磨,石墨化阴极在电解槽中的磨损速率是半石墨质阴极
的两倍左右,见表2[3】。
30
表2不同材质阴极的磨损速率
阴极材质 磨损速率(m/年)
半石墨质 9~22
石墨质 12~18
石墨化 20~30
·石墨化阴极电阻率低,电流更容易在阴极两端集中,因而造成阴极两端优先被蚀
损(见图I),表3为电解槽在使用不同材质阴极时的电流集中情况[4]。
图1 阴极两端优先被蚀损
表3 电解槽在使用不同材质阴极时的电流集中情况
阴极材质 最大电流密度.削cm3 阴极压降mV
半石墨质 1.07 188
石墨质 1.22 163
各
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