三峡水轮机拐臂磨损原因分析与修复工艺的研讨.pdfVIP

三峡水轮机拐臂磨损原因分析与修复工艺的研讨.pdf

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三峡水轮机拐臂磨损原因分析与修复工艺的研究 幸绍凯1 艾友忠2 (1长江电力股份有限公司,湖北宜昌 443002;2华中科技大学,武汉430074) 【摘要】三峡电厂左岸电厂安装有8台ALSTOM制造、单机容量为700MW的机组。其中7台在运行1年以后. 发现拐臂滑动环上下环面出现了严重的磨损,特别是下滑动环,磨损最深的地方有近0.78ram。本文在成功修复 实践的基础上,对拐臂磨损的原因进行了分析。总结出依据数控系统调整平行度的原理、修复工艺以及高效加工 0Crl3Ni5Mo的工艺参数。 【关键词】三峡电厂水轮机拐臂修复工艺参数 l 引言 三峡左岸电厂安装有8台ALSTOM制造、单机容量为 进行全开全关的试验时,导叶动作异常。随后落门排水开 启蜗壳进人门检查发现:导叶完全搁在了底环上。原安装 时导叶下端面应有lmm的间隙,现由于导叶的全开全关。 使得底环出现了划伤。在水车室检查。24个导叶间隙调整 螺母并未松动,再次检查拐臂与抗磨环。发现24个拐臂与 其抗磨环出现了不同程度的磨损(见图1)。2005年11月 停机检修5F时,检测拐臂滑环的厚度发现.5F拐臂磨损最 图l三峡IOFll号拐臂加工前 深的地方有近0.78ram。5F拐臂滑环的厚度在修复加工前的 磨损图(磨损部位已焊接) 数据见表l。 衰1 5F拐臂滑动环修复加工前在矗y方向的各测量点原始的厚度尺寸(设计厚度44ram) 拐臂序号 1 2 3 4 拐臂序号 1 2 3 4 1 -0.14 一O.10 —O.04 +0.04 13 -0.1t 如.04 O 一0.18 2 -0.10 -0.08 +O.02 一O,01 14 -0.1S +O.015 -0.05 一O.03 3 一O.78 +O.035 一O.10 +0.04 15 -0.02 +O.01 一O.03 —0.07 4 —0.08 +O.02 一O.06 +O.035 16 —0.14 一O.10 -0.04 +O.04 5 +O.01 +O.03 +0.01 +0.03 17 -0.16 +0.03 +O.01 +O.03 6 -0.20 +O.02 一O.03 一O.43 18 一O.03 +O.03 +O.01 -0.03 7 一O.19 -0.30 -0.36 -0.44 19 -0.04 -0.06 0 一O.17 8 +0.03 +O.02 -0.14 +0.04 20 -0.12 +O.03 -0.02 O.02 9 -0.14 +0.065 +O.05 一o.02 21 O O -0.03 +O.01 10 一O.18 +0.04 -0.OS +O.02 22 —0.04 +O.03 O.Ot +0.01 1l 一0.15 +O.01 一O.02 +0.02 23 0 -0.01 O.01 O 12 一O.13 —0.01 —0.11 一O.02 24 -0.69 一O.62 一O.73 —0.71 洼24号拐臂因加工尺寸超差在环面上进行了整体铺焊,表面整体铺焊没有引起焊接变形。 1090 第一届水力发电技术国际会议论文集(

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