混凝土灌注桩不合格桩原因分析.doc

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混凝土灌注桩不合格桩原因分析

混凝土灌注桩不合格桩原因分析 混凝土灌注桩不合格桩原因分析 2011年04月27日   重要提醒:系统检测到您的帐号可能存在被盗风险,请尽快查看风险提示,并立即修改密码。 | 关闭   网易博客安全提醒:系统检测到您当前密码的安全性较低,为了您的账号安全,建议您适时修改密码 立即修改 | 关闭   沪杭客运专线在2009年6月7日桩基检测中发现桩基存在以下质量问题,根据业主要求,整改方案情况如下:   一、概况:   沪杭客专某大桥1#墩桩基础施工概况   1#墩为简支梁桥墩,基础设计为8根φ100cm钻孔桩,设计桩深54.00m。该墩桩基于2009年5月16日开始施工,到2009年6月4日完成,6月7日检测,检测单位发现1-2、1-4#桩基存在质量问题。初步检测判定结果为:1-2为Ⅲ类桩,1-4#为Ⅳ类桩,其余为Ⅰ类桩,问题桩检测质量情况如下:   1-2#桩:桩顶以下3.2m~4.5m,砼离析,缺陷达到Ⅲ类桩标准   1-4#桩:桩顶以下22.5m~23.0m,29.75~30.5m,砼出现夹泥现象,初步判定Ⅳ类桩。   二、现场施工调查情况:   通过钻孔记录、砼灌注记录及调查现场技术人员发现:   1-2#桩:该桩于2009年5月29日10:30开钻,采用回循钻(正循环)钻孔,5月30日13:00成孔,共用时23.5 小时,平均钻进速度,2.4m/h,实际地质情况与设计相符,于5月31日19:56开始砼灌注,23:03灌注结束,灌注用时3小时7分钟,在灌注过程中前三车砼坍落度180mm,设计混凝土方量42.4立方,实际灌注44立方。在该桩灌注到最后两车时,由于现场与拌合站沟通不畅,砼供应不及时,砼在罐车内存放时间过长,坍落度损失较大,影响砼和易性,现场技术人员未能及时处理不合格砼,而直接将该砼入孔,混凝土出现离析。   1-4#桩:该桩于2009年5月18日21:50开钻,采用回循钻(正循环)钻孔,5月21日6:50成孔;于5月21日16:48开始砼灌注,18:40灌注结束,灌注用时1小时52分钟,在设计混凝土方量42.4m?,合计灌注混凝土44m?。该桩安装钢筋笼导管后,拟进行砼灌注,因砂石料未能按计划到位,无法拌和混凝土,成孔5天未能及时灌注。混凝土灌注至22.5m~23.0m,29.75~30.5m时,均有大量气泡冒出,浇筑过程中存在离析。   三、原因分析   3.1 混凝土灌注桩出现断桩几种原因:   影响钻孔灌注桩断桩的原因有很多种多样,但主要原因有原材料、工艺不当、管理水平低下和组织不力等原因造成,归纳起来这些因素主要有以下几点;1水泥初凝时间过短;2.粗骨料粒径偏大,沙粒中含有大卵石;3.混凝土和易性差;4.清孔工作不彻底;5.导管埋得过深或过浅;6.导管进水;7.砼灌注过程中间间隔时间过长;8.施工方法不正确,浇筑前未采用“回顶”法进行灌注施工,9. 灌注不及时导致塌孔。   3.2 根据以上调查情况导致问题桩原因如下:   1-2#号桩根据现场调查情况,1.2.4.5.6.8.9项均可以排除,现混凝土灌注不连续,混凝土有离析是出现问题桩的主要原因。   1-4#号桩根据现场调查情况,1.2.4.5.6.7.8.项均可以排除,由于现场浇注过程中有大量气泡冒出是明显的塌孔现象,是存在夹层主要原因。   四、处理方案   4.1 结合设计图纸,1-2#桩在地面以下4.5米处以上存在问题,承台开挖深度为2.15米,桩存在问题出在承台底以下2.3米处,根据此情况,整改方法如下:   在原桩位,以桩位为中心,打入直径1.5米、钢板厚度12mm的钢护筒,打入深度为6米,采用人工凿出桩基上层存在问题的桩顶部分,清理桩顶砼面,并用清水冲洗干净,采用C40混凝土(与原钻孔桩混凝土标号高一个等级的混凝土),插入式振捣器振捣密实,人工浇筑桩顶混凝土到承台底标高以上10cm。   4.2 1-4#桩基的处理方法:   立即调冲击钻机进场,在1-4#桩原桩位上重新冲击成孔,冲掉已成桩体,采用吸铁石将原桩体中的钢筋笼、声测管等砸烂的碎铁块吸出,重新成孔,水下灌注桩基混凝土成桩,达到混凝土强度后再进行桩基检测。   4.3 加强拌和站的管理,对混凝土生产流程进行控制,加强成品混凝土的检验、检查,严格控制入孔混凝土质量,确保桩基混凝土灌注一次成优。   五、桩基质量控制措施   5.1施工单位现场质量控制   5.1.1 加强钻孔桩泥浆质量控制,确保成孔不坍塌、不缩径。   在钻孔过程中,技术人员应及时检测泥浆比重,根据钻孔地质情况,制备相应要求的护壁泥浆,提高泥浆护壁效果,保证成孔质量。   5.1.2 加强钻孔桩混凝土灌注过程控制,确保成桩质量。   在砼运至灌注现场时

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