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全国火电200MW级机组协作会第22届年会 汽轮机
韶关电厂#8机真空低的
原因分析及对策
何冬荣
(广东韶关发电厂)
摘要:本文对韶关电厂#8机(200MW)真空低的主要原因进行了认真的分析,并对小修中所采取的有效对策进行
了介绍。
关键词:凝结器·真空低对策
1设备概况
汽式单轴三缸三排汽的汽轮机,1985投产,采用开式循环水系统,配用2台沅江481--25型的循环
水泵,由循环水泵从韶关北江河中抽取冷却水冷却凝结器后,再排放回北江河,循环水系统配置电
动反冲洗装置,配用白q簿结器规范如下表:
型号 N-13550型 型式 三壳体表面式双流程
总冷却面积 13550瓜 冷却倍率 69.547
总管数 18993(根) 水阻 5.5619H20柱
蕾25.05x0.69154
管子规格 循环水进水温度 25℃
壬25.05x0.79154
材质 TP304型不锈钢 水室设计水压 25kg/cmz
循环水量 29300僻I 凝汽器自重 321.65T
排汽压力 0.06ata 排汽温度 60℃
凝结水量 421.3T/H 汽室充满水重量 732.6T
2存在的问题
该机在2004年5月小修前正常运行时真空偏低,根据2004年1月至4月的现场统计,循环水
母管出水压力达0.09Mpa,负荷低至130MW时,凝结器真空值却只有82KPa(本来按正常情况,低
负荷时,由于汽缸排汽量减小,在冷却水量不变的情况下,机组真空值上升1;统计该时问段平均负
荷为176MW,平均真空值只有83KPa,(该机出厂设计值额定负荷时真空值为95KPa,);凝结器平
均进出水温差只有8.2℃,平均端差达32.50(设计值要求端差≤8℃),该情况表明机组真空值严重
全国火电200MW级机组协作会第22届年会 汽轮机
偏低,特别是凝结器端差严重超标,表明凝结器钢管传热效果很差。
业内人士皆知。汽轮机真空低不仅会使机组功率下降及热经济性降低(如真空度每下降1%,煤
耗上升1.6—1.89/kWh),还会使汽轮机反动度增大导致轴向推力变化,影响机组的安全。此外,真
空降低使排汽温度升高,严重时造成汽轮机未级叶片和凝结器铜管过热损坏、低压缸变形及轴承座
抬起,导致机组发生振动。
3主要原因分析
经过我们的现场调查,认为#8机真空低的主要原因如下:
3.1凝结器钢管内壁结垢严重,凝结器冷却效果差。
凝结器的运行情况,直接影响汽轮机的运行效率,凝结器换热管内外壁的清洁度是其运行的重
要指标,清洁度低,换热热阻增大,影响换热。由于该机循环水系统未配置胶球清洗装置,运行之
中只能采用反冲洗装置清洗凝结器钢管,但反冲洗钢管时,由于反冲洗压力不高,无法彻底清洗干
净钢管内壁的积垢层。现场检查换热管,发现钢管外壁(汽侧)较少有结垢层,但内壁(水侧)积
垢层约2mm厚,钢管内壁的异常脏污,严重降低了凝结器的换热效果,直接引起凝结器运行端差异
常增大(达32.5C)和进出口温差的减小(只有8.2℃)。
3.2真空系统泄漏:
真空系统泄漏由于外界空气漏入凝结器直接引起汽轮机真空值降低,现场运行情况表明,主要
存在以下几方面的泄漏:
3.2.1凝结器喉部伸缩节泄漏
运行中由于温度、压力和震动的影响,凝结器喉部伸缩节焊缝常被拉裂产生泄漏。2004年5月
小修前,该电厂曾委托中试所对#8机真空系统前后两次进行氦质检漏,但由于该机漏点较为隐蔽,
未能查出漏点。后来利用小
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