安庆石化催化裂化(Ⅲ)装置分馏塔优化调整分析.pdfVIP

安庆石化催化裂化(Ⅲ)装置分馏塔优化调整分析.pdf

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第43卷第 10期 广 州 化 工 Vo1.43No.10 2015年 5月 GuangzhouChemicalIndustry May.2015 安庆石化催化裂化 (III)装置分馏塔优化调整分析 熊高钊 (安庆石化 ,安徽 安庆 246002) 摘 要 :综述了催化裂化(III)装置首次投产初期,分馏塔出现了顶循环油不稳定,轻柴油干点偏低等非正常工况的调整措 施及取得的效果。 关键词 :分馏塔;轻柴油干点;优化调整 中图分类号:TE624 文献标志码 :B 文章编号:1001—9677(2015)010—0157—03 TheOptimalAdjustmentAnalysisofSinopecAnqingCompany FCC(III)Workshop’SFractionator xIoNG Gao—zhao (SinopecAnqingCompany,AnhuiAnqing246002,China) Abstract:Theadjustmentmeasuresandachievedresultsafterfractionatorappearedabnormalphenomenonof unstabletoppingcycleoilandlowlylightdieseloildrypointattheinitialstageofFCC(III)workshop’Sproductionwere described. Keywords:fractionator;lightdieseloildrypoint;optimaladjustment 安庆石化始建于 1974年 7月,前身为安徽炼油厂,在 了粗汽油泵运行负荷 ,在装置加工负荷偏大时,为防止粗汽油 2013年9月28日800万吨/年炼化一体化项 目投产后 ,具备年 泵电机超电流自保,粗汽油泵需维持双泵运行。根据此情况, 加工800万吨石油,年产21万吨丙烯腈 、7万吨腈纶、1O万吨 技术攻关组决定增加冷 回流补顶循环油临时跨线,跨线 (见 乙苯一苯乙烯等化工产品的能力,现已成为中国石化在沿江中 图1)投用后,停止了粗汽油补顶循,粗汽油泵恢复一开一备工 上游炼化企业当中唯一一家集炼油、化肥、化纤、发电四位一 况 。 体的特大型联合生产企业。 安庆石化催化裂化 III装置设计加工负荷 280万吨/年,装 置操作弹性为 60% ~110%,采用石油化工科学研究院开发的 MIP—CGP工艺 和 “渣油加氢一重油催化裂化双向组合 RICP 技术”J。该装置于2013年 8月 30日首次投产,由于加工负 荷偏低,原料性质及产品分布较设计有较大偏差 (见表 1、表 2)等原因,分馏塔未能达到稳定工况 ,出现了顶循环油不稳 定,轻柴油干点及收率偏低 ,油浆收率偏大等非正常现象。 1 顶循环油系统优化调整 分馏塔顶循环油设计循环量为310t/h,投产初期加工负荷 为72%左右,由于加工负荷偏低,实际循环量从未达到220t/h, 图1 增加冷回流油至顶循泵入 口跨线流程示意图 顶循按照设计返塔温度控制,顶循经常性抽空 ,分馏塔塔顶温 度波动较大,粗汽油干点经常性不合格 J。提高加工负荷至 85%以上后 ,按设计工况调整 ,顶循系统仍未见明显好转。针 2 柴油系统优化调整 对此情况,经过技术攻关 ,反复调整尝试 ,通过采取粗汽油泵 设计柴油收率21.0wt%,干点360oC,投产初期柴油收率 输入粗汽油补顶循环油、降低顶循环油返塔温度 、顶循环油定 一 般在 16wt%~18

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