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2010年第l2期 节 能
(总第341期) ENERGY CONSERVATION
抽油机 “一拖多”转子变频能量回馈
调速节能效果分析
韩利宝 。赵广佳,饶天利
(长庆油田公司第三采油厂,宁夏 银川 750006)
摘要:针对 目前抽油机的能耗状况,提 出降低能耗的改造方案:将 电机更换为绕线式电机后 ,将控制系
统更换为 “一拖多”转子变频调速系统。通过对该方案的实施效果进行分析证明,利用该方案有功节
电率 l1.70%。无功节电率 76.87%,综合节电率 16.4l%,节能效果显著,具有 良好的经济效益和社会
效益 。
关键词:抽油机;转子变频;节 电率
中图分类号:TE933 .1;TM921.51 文献标识码:B 文章编号:1004—7948(2010)12—0043一o4
态,所发电能直接 回送 电网,又造成电网电压升高。
1抽油机运行中的存在问题
因此,电网电压波动频繁,电机烧毁事故较多,维修
目前,游梁式抽油机是应用最普遍的石油开采 费用高。同时所发电能谐波大,污染电网。
机械。机械采油用电也 占了油 田生产用 电的很大 (4)功率因数低 ,线路和电机无功损耗大。
一 部分 。据统计,长庆油田采油三厂机械采油用 电 电机 “大马拉小车”,负载变化大造成功率因
量占全厂用电量的52%,且总体效率很低,具体存 数低 (0.01~0.5,平均0.3),视在电流大,配电变
在如下问题 。 压器效率降低,配 电线路损耗增大,对电力系统经
(1)“大马拉小车”,电机功率容量大。 济运行不利。
根据游梁式抽油机负载特性,为确保抽油机驴
2解决策略
头安装及防止抽油杆卡堵,电机选配时起动力矩和
“
堵转力矩要求至少是抽油机实际负载的3—4倍, 一 拖多”转子变频能量回馈调速技术是 以传
甚至更大。一般来讲 ,抽油机配置的普通 鼠笼式交 统串级调速控制理论为基础 ,结合现代电力电子技
流电机的过载力矩仅为正常值的 1.5倍,所配 电机 术,专门实现绕线式电机交流无级调速的最新技
功率必须远远大于抽油机实际运行时的负载功率。 术,解决了功率因数低和谐波分量大两大技术瓶
(2)抽油机电机均在额定转速运行,机械调参 颈,同时无论电机多少,均只需 1套逆变单元实现
工作量大。 “ 一 拖多”能量回馈功能,便可控制每台电机转速 。
一 般抽油机控制均未设计电气调速功能,电机 2.1调速系统工作原理(见图1)
均按额定速度运行,抽油机调参一般采用更换皮带
轮、加大减速比或更换极数更高的电机等方法,需
要额外增加配件和设备投资,工人劳动强度也相应
增加,而且机械调参范围小,不能完全适应油井工
况要求。 -
(3)电网冲击、电压波动大,污染重、电机易烧
毁 。
抽油机全压起动时电机电流达到其额定电流
的6~8倍,对电网冲击大,电网电压骤降。抽油机 图l “一拖多”转子变频能量回馈调速系统示意图
下行时,因抽油杆重力影响迫使电机工作在发电状 由图l可以看出,调速主要包括转子整流、斩
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