50试题除灰.docVIP

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50试题除灰

一、填空 1、我厂电除尘的形式为 BE 型,除尘效率为99.33% 2、启动炉点火油压应在:2.0-2.2Mpa,燃用 0#轻柴油 3、灰渣水的补水有:工业水, 废水。 4、启动锅炉的额定蒸发量为:35吨 5、我厂除灰采取的方式为:浓相正压气力除灰。 6、我厂每台炉共设置4根输灰管,其中,一电场共设置2根输灰管,;二电场用1根输灰管;三、四电场用1根输灰管。 7、我厂2台炉共设3座干灰库,每座灰库容积2000m3。其中2座粗灰库,1座细灰库。 8、正常运行时,灰库气化风机三台运行,一台备用。 9、启动锅炉的额定压力为1.25MPa,汽温为350℃。 10、石子煤经水力喷射器由高压水送至刮板捞渣机 二、简答: 1、简述本厂电除尘的工作原理 电除尘的工作原理是含尘烟气通过高压静电场时,烟气中的尘粒与电极的正负离子和电子发生碰撞而荷电,荷电尘粒在电场的作用力下向异性电极运动,并沉积其上,然后通过振打使电极上的灰尘落入下部灰斗中,从而达到除尘的目的,净化的烟气经电除尘器出口、烟囱排入大气。 2、电除尘一般有哪些试验 空升试验 开路试验 短路试验 过流试验: 油温高试验: 安全联索试验: 伏安特性测试 3、影响电除尘除尘效果的因素有哪些 A、工况 1)烟气量上升、超设计值 2)入口浓度上升 3)烟气温度升高 4)粉尘比电阻上升 5)粉尘粒度下降 B、本体 7)气流均布挡板堵灰 8)气流短路 9)本体漏风 10)极间距下降 (变形、异物、断线、积灰) 11)、异常爬电 12)、振打力不足 13)、振打周期不当 14)、电场堵灰短路 C、电源 15)、闪络电压低 16)、火花率不适 17)、抽头不当、导通角小 18)、高压投不上 4、BE型电除尘器的主要特点: 1)、采用顶部电磁振打,结构新颖、合理,运行安全、可靠 2)、采用小分区供电,对改善电气性能,提高除尘器的运行电压,以及提高除尘效率均十分有利。 5、除尘器高压电源的投入程序: 1)合高压隔离开关。 2)将高压控制柜电源开关打到“通”的位置。 3)按下“启动”按扭,接通主电源。 4)按“复位”键 5)按“运行”键 6、我厂电除尘高压整流变的控制方式有: 方式0:火花跟踪控制 方式1:最高平均电压控制 方式2:火花率设定控制 方式3:临界火花控制 7、除尘器紧急停运: 整流变压器及电抗器发热严重,电抗器温度超过65℃,整流变温升超过40℃或设备内部有明显的闪络、拉弧、震动等。 阻尼电阻起火。 高压绝缘部件闪络,高压电缆头有闪络放电。 供电装置失控,出现大的电流冲击。 电气设备起火。 电场内部短路。 CO浓度到危险值(2%),或电场内部有自然现象。 (8)) 极线严重积灰 10、我厂电除尘的保护有哪些: 过流保护 负载短路保护 负载开路保护 危险油温保护 SCR短路保护 偏励磁保护 11、清理石子煤时的注意事项: 1)、鑫元公司人员在清理石子煤前一定要与除灰运行人员联系,在措施做完后在进行清理工作。 2)、鑫元公司人员在清理石子煤前应采取必要的防护措施:穿防水鞋、带手套;在工作区域设置围栏。 3)、在打开石子煤斗人孔时,应注意松螺栓的顺序,先松远离电磁阀箱的一侧,后松靠近电磁阀箱的一侧,在石子煤斗内的水放的差不多时在打开人孔门。 4)、若人孔打开后,石子煤还有自燃现象,应用卷盘箱的水对石子煤进一步冷却。 5)、待清理石子煤工作结束,将石子煤斗观察镜清理干净后再将人孔装回。 12、石子煤着火现象及处理方法: 现象: 有煤烧焦的味道 石子煤斗外壳温度高。 从观察镜看有黑烟或火光 石子煤落煤管被烧红或外皮变色。 处理: 立即汇报除灰、脱硫主值,及时关闭石子煤斗进料电磁阀。 开启石子煤斗冷却水门,对石子煤斗进行冷却。 若其它石子煤未输送,则立即对该石子煤斗进行输送;若有其它石子煤斗在输送,则进行手动清渣,在清渣时应做好安全措施。 汇报值长。 13、石子煤斗满水倒灌磨煤机原因: 溢流水箱的孔被堵塞 在输送过程中石子煤斗出料阀严重内漏 石子煤斗的供水门被误开、流量过大。 石子煤斗进料阀不严 14、石子煤系统 15、主要影响石子煤排放量的因素: 磨煤机负荷。 磨煤机工况的调整如风煤比 煤质的变化 磨辊的磨损情况 启、停磨 16、启动锅炉油枪点火的注意事项: 锅炉投入的第一只油枪应为雾化片孔径最小的油枪,防止锅炉初始燃烧率过高。 如油枪供油手动门开启后点火不成功或着火后火焰熄灭,立即关闭油枪供回油手动门, 防止燃油大量进入炉膛,引起爆燃 当点火不成功时,应重新进行炉膛吹扫后,方可再次点火。 锅炉点火后由于炉膛温度较低,应加强油枪燃烧的调整,炉膛压力可适当减小。 锅炉点火后,开启省煤器再循环电动门。 燃烧稳定后,投入油枪熄火保护。 锅炉点火后,在投入其它油枪前,应将油枪熄火保护切

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