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抽油井热洗方式革新及应用效果
抽油井热洗方式革新及应用效果
摘要:抽油井热洗清蜡维护时,洗井后油井含水高,需要几天的排水周期,并且影响产油量。其根源在于洗井水排量约15方/小时左右,采油四厂深井泵的平均理论排量才1.7方/小时,从而对地层造成了“压抑”或“伤害”。采用“超导车配合加药车洗井”,使洗井水的排量由原来的15方/小时降到2方/小时,洗井水温由85℃升至90℃,保证了化蜡效果,也把对油井的影响降到最低。
关键词:洗井影响产量;洗井排量;排蜡;抽吸能力
中图分类号:C93文献标志码:A文章编号:1673-291X(2011)09-0311-02
一、概述
(一)抽油井热洗影响产量情况
目前,抽油井热洗一般采用“常规热洗45方”或“蒸汽洗井15方”两种方式,一般是根据油井供液能力的大小来选择,但是都存在热洗影响产量的问题。还有一种洗井方式叫“超导车自循环洗井”,虽然不影响含水,但???占用了油井正常生产时间,也对产量有影响,同时还存在排蜡问题,后面将专门提出。洗井影响产量情况统计如下表:
(二)三种洗井方式分析
1.普通水泥车洗45方。常规热洗是先低温预热,再高温循环。一般要求前15m3水温65℃~70℃,然后用80℃~90℃的热水洗井循环,总水量为井筒容积的2~2.5倍,即40~50m3热水。洗井水平均排量为20方/小时,该洗井方式的特点是洗井彻底,清蜡效果好,但是洗后排水周期较长,而且对井底回压造成大的影响,甚至污染油层。特别是低产低能井,洗后影响抽油井出油量的现象表现较为突出。
2.蒸汽洗井15方。用蒸汽车高温水15方洗井,可以减小排量,也减少了用水量,缩短了排水周期,仍存在影响产量一天或两天的问题。因为其排量最低也得达到8方/小时,一天就是192方。而文南油田文33块平均单井日产液量仅12.9吨/天,目前低产液状况下,洗井排量远大于深井泵的抽吸能力,洗后导致出现一定时间的排水周期,产生污染地层的现象,也是必然的。
3.超导车自循环洗井。用超导车自循环洗井,刚一开始就是用油管产出液加热后进入套管。初始加热时所化掉的蜡有一部分也进入了套管。在高温下,融化的蜡混在产出液内,不易分辨,排蜡时也不能实时监控蜡的返出情况,导到排蜡较为随意,整个过程出现排蜡不彻底的现象。后来经过深井泵的抽吸,蜡又循环进入了油管,被二次凝结在油管内壁,或者有一部分排到地面管线内沉积下来。超导洗井时人工排蜡,所排的蜡也冷却沉积在地面管线内。文88块超导车洗井后导致地面管线蜡堵死的井有W88-26、W88-21等。均造成了较大的损失。洗井时不进系统生产也影响了一部分产能。
二、技术研究内容
(一)创新思路
根据超导车和蒸汽洗井车的特点,想到了把两者结合起来,进一步优化。一是要排量尽可能地小,最好能低于深井泵的理论排量,这样就不至于起到“压井”作用,不会伤害地层,不会影响产量。二是要保证小排量下,洗井介质所携带的热量能够有效地化蜡。三是要能够让加热后的高温产出液及时排进集输系统。
于是想到了用加药车打水,通过超导车加热。具体做法是:用加药车的1英寸软管出口连接在超导车的进液口上,超导车的出液口进套管。由加药车进行打水,超导车加热对流经车内的热水再次加热至90℃~95℃。
(二)试验应用结果
在2010年第一季度,在四区试验应用了6口井(W72-232、NW72-365、NW72-225、W88-33、W88-32、W99-30),经过应用,每次洗井用加药车拉水8方,经超导车加热打入套管,历时4.5小时,计算排量为1.78方/小时,折合日排量为42.7方/天。对泵径44mm以上的泵,冲程4.8米,冲次按5次/分计算,小于泵的理论排量。对泵径38mm及以下的泵,略大于井下深井泵的理论排量。这样,使泵的抽吸能力与掺入液体的量基本相符,对地层的伤害降到了最低,同时,加热后的油管内液体、化掉的蜡,均通过地面管线排入了集输系统。由于加热的温度高,以W99-30管线长度100米为列,进入站内管线温度达到了90℃,NW72-365管线长度300米,进入站内的管线温度也达到了83℃,不会再出现蜡块在管线内二次凝结堵管线的现象。
以W99-30为例,生产参数:38×4.8×4,日产11×6×48%,热洗时的各项参数如下:
拉水温度:82℃
加热后入井温度:95℃~108℃
井口套压:0.7Mpa
热洗过程中的套压:0.8Mpa始终不变
洗前电流(上行/下行):45/37A,洗一小时42/42A,两小时38/40A,三小时结束。
洗后电流(上行/下行):38/40A
取样观察(每10分钟取一次):初始气带少量油,不见明水。20分钟后出纯液,冷却后有蜡。
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