绕丝管高压充填防砂工艺存在问题及对策.docVIP

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绕丝管高压充填防砂工艺存在问题及对策

绕丝管高压充填防砂工艺存在问题及对策   摘要:目前,绕丝高压充填防砂工艺是孤岛油田常用的、效果最好的防砂工艺。该工艺在孤岛油田应用以来,取得较好效果,提高了防砂成功率,有效降低了作业成本。但部分绕丝防砂井有效期短,远远低于理论有效期。本文对绕丝防砂失效原因进行了系统分析,指出了绕丝失效原因,提出了防治措施,对绕丝防砂工艺的应用有一定指导意义。   关键词:防砂绕丝油井 工艺失效原因 对策   1 前言   绕丝防砂工艺已成为孤岛油田主要防砂工艺,2012年孤岛采油厂作业(东区)防砂防砂施工120口,采用一绕丝防砂的有112口,防砂一次成功率达到93.3%,远远高于其它防砂方法,绕丝防砂工艺还具有防砂成本低的优点。   从理论上讲,绕丝防砂工艺有效期可以达到8--10年,但孤岛油田多数井没有达到理论上的有效期,表现在绕丝更换频繁,换绕丝工作量还较大。   绕丝失效主要表现在油井供液变差,即使地层能量充足,但油井产量却较低,动液面下降,不得不拔出绕丝重新防砂。绕丝井供液变差又分两种情况:   (1)绕丝防砂后开抽液量达不到作业前正常生产液量,这种情况在绕丝高压充填推广初期较多,据’统计2012年1-8月,作业(东区)施工的绕丝防砂井有6口完井后供液变差,由于作业前油井产量较高,但防砂后液量达不到修前液量,说明充填过程对油井供液能力产生了影响,只能从施工过程中找问题。刮管洗井工序不合格,高压充填参数掌握不好,油层污染等都能产生上述结果,所以只要通过加强作业质量控制,提高充填质量,这类问题可以避免。   (2)高压充填后油井初期生产正常,但在不长的时间内。产液量下降,液面下降,供液能力变差。   据统计,2012年,采用绕丝防砂后油井动液面平均下降200米,部分井产量逐渐降低,直到供液不足,本文主要对这类问题进行分析讨论。   2 绕丝管高压充填防砂工艺存在的问题与对策   绕丝筛管下入井内,正对油层部位,再通过高压大排量携砂液把充填砂带入地层,在地层及油套环形空间形成连续的充填砂体,绕丝筛管把充填砂挡住,充填砂体把石英砂挡住,这就是绕丝???砂机理。   在这一体系中,可能发生堵塞的原因有:   (1)充填砂体被侵入:孤岛油田以0.4-0.8的砾石作为充填材料,这种材料渗透率很高,达到121um2,但是,当砾石与地层砂混合量时,会造成充填砂体渗透率大大降低,造成油井供液变差.   (2)填砂体被破坏,由于各种原因,油井生产过程中,充填砂体可能发生失稳现象,充填砂体被全部或部分破坏,地层砂直接到达绕丝管,造成绕丝管堵塞,同样造成油井供液变差。   发生充填砂休破坏及被侵入的原因有多种,下面对几种常见原因做分析:   (1)砂桥形成与失效   下绕丝前,一般冲砂到油层以下15-20米,绕丝充填时,特别是高压充填施工,施工排量达到1方/分钟以上,携砂液在油层转变方向,由垂直向下转向水平方向,充填砂在携砂流的携带下也发生转向,这样很容易在油层下部形成砂桥,油层以下口袋内形成专亏空。如图1所示,这种体系是很不稳定的,生产参数的改变、采液强度的增大或减少,都可能影响砂桥的稳定,充填砂下沉,地层砂进入到、油套环空之间,充填砂与地层砂混合,渗透率下降,油井供液变差。   这种现象在作业过程中己经得到证实,如GD2-34N36井,2011年7月15日作业,施工采用绕丝防砂工艺,下绕前冲砂到油层以下15米,施工后生产正常,生产液量达到55方,由于窜聚关井,8月25日,对该井改层施工,捞上绕丝解卡成功,解卡后绕丝可以下放十多米。这种现场足以说明砂桥的形成、亏空的存在,当然并不是一口井发现了这种情况。   (2) 砾石的选择   砾石选择对充填效果有较大影响,砾石要把砂子过滤掉,又不过分限制液流能力。孤岛油田地层砂较细,以泥质砂.粉细砂为主,采用0.4-0.8的充填砂,地层砂可以穿过充填层,进入充填砂体孔隙内,特别在泥质含量高的井中,采用绕丝充填防砂液量都较低,如,孤岛汕田六区高压区,该区地层压力高达17-20Mpa,能量充足,但防砂后液量不高。如GDD4-22井,生产层位3132, 2012年3月25日采用绕丝高压充填防砂,开抽初期液量为40方,动液面550米,液量逐渐下降,三个月后液量只有12方,动液面测900米。采用绕丝高充工艺是目前治理高压井效果最有效的工艺,先后施工10多口井,液量都不高。   (3)施工参数的影响   长期以来,孤岛油田防砂施工强调低砂比施工,认为砂比过高会造成加入砂量减少。随着防砂工艺认识的加深,这种认识得到改变.孤岛油田地层埋藏浅,破裂压力低,一般情况下16-19MPa,就能把地层压开,充填砂进入地层裂缝,当砂比较低时,裂缝内铺砂浓度过低,不能形成有效支撑,当裂缝闭合时,充填砂

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