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低浓度HEDP清洗剂在新安装锅炉化学清洗中应用
低浓度HEDP清洗剂在新安装锅炉化学清洗中应用
1 前言
新安装锅炉在制造过程中经常会形成轧制铁鳞及带硅氧化铁皮,虽然出厂时常常在锅炉内件等设备内涂覆防蚀油剂,但因暴露空气的时间太长,难免使金属表面进一步腐蚀,形成腐蚀产物,这些腐蚀产物如不彻底清除,将对运行后的锅炉带来很大危害。如炉管发生沉积物腐蚀、爆管、锅水水质指标不合格等。影响了锅炉调试到正常运行的时间等[1]。 所以对新安装锅炉进行化学清洗是十分必要的。本文根据某材料公司XG-45/5.3-1M新安装锅炉的结垢情况,有创造性地提出了采用“低浓度HEDP”清洗剂清洗的方法,通过实践,不仅减少了HEDP的使用量,而且节约了清洗时间,清洗效果非常显著。
2 锅炉设备及清洗方法
2.1 锅炉概况
本锅炉为某材料公司的循环流化床锅炉,型号为XG-45/5.3-1M。锅炉的结构为:单锅筒、全钢架、外置高温分离器。受热部位为水冷壁、过热器、省煤器。给水温度为150℃,主蒸汽温度为450℃。清洗前对安装后的锅炉进行内部检查,发现锅炉水系统结垢量已达到187g/m2 以上,锈垢厚达0. 3mm,严重处锈垢接近1mm。经现场刮取垢样外观检查为质地坚硬,呈红褐色,没有很明显的分层现象。成分分析为氧化铁垢占约占90%,是主要成分,同时泥沙及难溶附着物约占10%。
2.2 锅炉化学清洗范围
化学清洗范围为:省煤器 、汽包、水冷壁及下联箱、下降管等水系统,水容积约50m3 。2.3 清洗液的确定
(1)锅炉一般化学清洗中常用的清洗剂有盐酸、EDTA、氢氟酸等,使用该类清洗剂,工艺成熟,清洗效果也很好,但清洗流程复杂,工艺繁琐[2]。HEDP化学名称为羟基乙亚基二膦酸,化学结构式:
其溶解金属表面的氧化物,其络合物稳
定常数见表1[3]。反应产生的H+ 不仅能维持清洗液的酸度,而且能增清洗强度。作为锅炉清洗剂,有易溶于水,无毒无害。清洗工艺简单,除锈效果显著,节水减排等优点。在工业设备长期清洗实践中[4],通过调整清洗剂浓度及加入助剂的方法,HEDP清洗剂实际清洗效果良好,无明显的腐蚀现象。
(2)为保证清洗效果,同时防止锅炉的腐蚀等,在???洗前,需对清洗液的浓度影响清洗的效果和质量进行了清洗动态小实验。根据实验结果,结合XG-45/5.3-1M新安装锅炉的实际情况,确定了可采用HEDP为主清洗剂的低浓度清洗配方清洗工艺。
实验数据表明,当HEDP浓度为1%时,清洗效果和腐蚀速度完全符合DL/T794-2001《火力发电厂化学清洗导则》的要求。而HEDP的浓度大于等于3%后,尽管管样的清洗彻底,但是腐蚀速率较大,考虑到在生产及运输过程中带入油垢及其它污垢,实际上清洗剂为1%HEDP液,1.5%助剂,渗透剂0.05%,消泡剂0.05%[5]。
2.4 清洗工艺
在清洗前对过热器加入氨及联胺的除盐水进行保护。图1给出了新安装锅炉清洗的三个强制循环回路,是为保证有利于清洗液充分混合,确保各个部位浓度均匀。三个强制循环回路主要为:
(1)回路1为清洗箱到汽包,再从前后左右水冷壁管、集中下降管至前后左右下集箱,最后汇集到清洗箱;
(2)回路2从清洗箱流到汽包,至前左水冷壁管、集中下降管,再到前左下集箱汇集到清洗箱;
(3)回炉为清洗箱出发到汽包,至后右水冷壁管、集中下降管,再到后右下集箱汇集清洗箱。在回路中使用节流装置对集中下降管进行节流。
3 清洗步骤
(1)根据化学清洗工艺确定的实际清洗步骤为: 水冲洗―1%HEDP清洗剂酸洗―水冲洗―钝化,在实际清洗过程中尤其要控制好HDEP的加入方式,分三次加入酸洗剂,每15分钟测一次HEDP浓度,同时加入助剂,调整pH达到6.8左右。用HEDP相对于其它清洗来说,工艺上少了一个漂洗工序,用除盐水置换部分酸洗液后,向循环箱内加药剂,按酸洗回路打循环,当系统内循环水pH值达到8以上,系统转入钝化工艺。在大循环条件下,调pH,常温下钝化。
(2)新安装锅炉炉清洗过程中,总铁含量随清洗时间的变化关系。清洗初期随着清洗时间的增加,清洗液中的总浓度逐渐增加,当清洗时间超过7.5小时后,随着清洗时间的增加,溶液中总铁值的变化趋于平缓,清洗时间超过10小时,溶液中的总铁含量略有下降。总铁与时间的变化曲线表明,当清洗超过12小时后,可转入钝化。根据测试的总铁及HEDP的浓度,确定清洗终点。
(3)新安装锅炉化学清洗过程中,总铁含量随清洗时间的变化值,在清洗的过程中,通过加助剂,清洗剂的pH值控制在6.0-7.0,在保证清洗质量的前提下,做到了清洗的更环保、安全。
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