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低固相钻井液体系在弓沟煤田勘探中应用
低固相钻井液体系在弓沟煤田勘探中应用 摘要:介绍了弓沟煤田勘探中钻井液的使用问题,通过2个钻孔的应用实践,表明所采用的低固相钻井液体系性能优良,适应性强,粘度适中,滤失量合理,形成的泥饼薄而致密且有韧性,对充分发挥金刚石钻进特点,防止井壁垮塌起到了良好的作用,从而有效提高了钻进效率。 关键词:低固相钻井液 钻探 煤层勘探 1. 地层特点 察右前旗弓沟煤田上部地层主要是第四系黄土、玄武岩、灰岩、白云灰岩,浅部有分化裂隙地层。中部和下部地层以泥岩、砂岩为主,夹杂粉砂岩、粘土岩。该矿区的地层普遍存在着漏失,地层多破碎、易坍塌等问题。 煤层钻探的目的层是煤层,煤层节理、微裂缝发育,胶结疏松,脆性大,容易发生破裂造成坍塌。含煤岩层水敏性强,毛细效应突出,容易吸附水。含煤岩系中的粘土、泥岩等遇水后极易产生吸水膨胀、崩塌,常造成钻孔坍塌、埋钻等事故。所以煤层段的防塌、堵漏就成了低固相钻井液技术的重点。 2. 钻井液技术措施 2.1 上部地层钻井液特点 钻井液体系选择的合理与否,将直接影响到钻探质量、钻进效率和钻探成本。对玄武岩、细粒灰岩、白云灰岩等地层,岩层结构完整、岩性稳定、局部破碎有裂隙和溶洞的地层,钻进主要采用清水作钻井液。遇孔内岩粉过多的地层,可加PHP300~500ppm配制成无固相钻井液。采用这种钻井液,润滑能力强、机械钻速高,能充分发挥金刚石钻进的特点。 2.2 下部煤层钻井液特点 该矿段中下部进入煤系地层,这种地层裂隙发育,钻孔易坍塌、掉块,地层漏失严重,煤层易遇水膨胀、掉块、坍塌。针对这种情况,必须配置高质量的钻井液。原浆采用优质粘土粉加水充分搅拌,水化24 h以上。处理剂可以分别采用CMC、PHP及GSP广谱护壁剂,粘度高时可采用腐植酸钾作稀释剂,配制成低固相钻井液,性能控制标准为:密度1.04-1.05g/cm,漏斗粘度25s,失水量98%。 如遇孔壁垮塌严重,水敏性特强,地层污染能力,强造浆能力强,宜采用抑制性更强的钙处理钻井液体系。但考虑到金刚石钻进的特点需求,仍然需要在粘度、失水量和泥皮厚度等方面维持低固相钻井液的性能要求。这种钻井液体系取钙处理钻井液和低固相钻井液的优点,在维持正常钻进方面起到了很好的效果,其性能指标控制为:密度1.09-1.20s/cm,漏斗粘度20―30s,失水量5―15mL/30min,泥饼厚度98%。 3. 低固相聚丙烯酰胺钻井液 3.1 低固相聚丙烯酰胺钻井液特点 针对孔内坍塌、掉块不太严重的一般煤系地层,可以采用低固相聚丙烯酰胺钻井液。低固相钻井液的主要特点是指钻井液体系中的固相含量≯4%,且以掺加不同的高分子聚合物维持钻井液性能。低固相钻井液是小口径金刚石钻进最常用、最有效的钻井液体系,它既有可获得无固相钻井液体系的高钻速,又有较好的携带悬浮岩屑的能力和防止孔壁垮塌的性能。特别是采用部分水解聚丙烯酰胺高分子聚合物絮凝剂,既可以实现低固相钻井液的粘度特点,又可以实现对钻进混合液中岩屑和劣质土的选择性絮凝作用,这种对钻井液体系的“自清洁”特点使钻井液中的岩屑和劣质粘土处于絮凝状态,利于机械设备将其清除,使钻进速度显著提高,并且可有效降低钻进成本。配制聚丙烯酰胺低固相钻井液的主要程序包括:膨润土预水化,造浆粘土的护胶保护,添加聚丙烯酰胺絮凝剂,根据性能要求添加其它处理剂。 聚丙烯酰胺钻井液具有下列优点:(1)提高了钻井速度;(2)钻井液的润滑性能好;(3)护壁性能好,并有一定的防漏和堵漏效用;(4)孔内清洁,减少了卡钻、埋钻等孔内事故;(5)降低了钻井成本和减小了环境污染。 3.2 应用实例 ZK020是该矿段的一口钻井,孔深设计是490m,使用XY-4型钻机,采用金刚石绳索取心钻进。当钻进到313m时,钻孔漏失严重,钻井液损失过大。当钻进到315m时,钻孔漏失现象依然严重。由于即将进入煤层钻进,所以要求通过钻井液性能的调节来维持钻进的稳定。 起钻后通过6次观测孔内的水位情况,发现最后水位维持在40m左右。观察岩心情况,发现308m处时取上来的岩心有裂隙存在,确定孔深为315m时在孔深为40m和308m处有2个裂隙形成了一个地下水的封闭水圈。最终决定采用低固相钻井液的方案,并在钻井液中加入一定量的惰性材料――锯末进行堵漏,取得了较好的钻进效果。 由于钻孔马上要进入煤层,堵漏和防塌是钻井液施工的关键。鉴于在进入煤层前会有一段碳质泥岩,后会进入粘土层,这两个地层都有一定的造浆性,使得钻井液密度迅速升高,不利于控制钻井液性能,所以一定要控制钻井液的低密度和低粘度,密度一般为1.03g/cm3,粘度为22s,同时可添加锯末材料进行随钻堵洞。 3.3应用效果 通过使用实践表明,所用钻井液性能稳定,孔内
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