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CSⅡ型原料雾化喷嘴在锦州石化重油催化裂化装置上应用
CSⅡ型原料雾化喷嘴在锦州石化重油催化裂化装置上应用
摘要:锦州石化公司重油催化裂化装置,2008年5月在大修期间原料油喷嘴由KH-4型号喷嘴更换为CS-Ⅱ型号喷嘴。开工后,装置运行平稳,原料雾化效果良好,生焦率降低,轻油收率增加,取得了可观的装置效益。
关键词:催化裂化雾化喷嘴
正文:
1.装置简介
锦州石化公司重油催化裂化装置,由洛阳石化工程公司设计,于1997年建成投产。装置设计加工能力为1.4Mt/a,设计原料为80%常压渣油、10%直馏蜡油、10%焦化蜡油,采用同轴-提升管-两段再生新技术。在2004年,装置进行了扩能改造,装置加工能力提高至1.6Mt/a,实际原料组成90%常压渣油、10%焦化蜡油,比设计偏重,因此生焦较高。2008年5月装置深度大修,为适应加工重质原料油,提高装置加工量及经济效益,装置原料油喷嘴由KH-4型号喷嘴改为CS-Ⅱ型号喷嘴,改造后装置加工量超过设计负荷,运行平稳,生焦率降低,轻油收率增加,取得了可观的装置效益。
2.CS-Ⅱ型原料雾化喷嘴简介
锦州石化公司重油催化裂化装置自建成后,应用过HW型、LPC-Ⅲ型喷嘴、KH系列喷嘴,近几年重油催化裂化装置加工的原料油变重、变劣,生焦率升高,上述喷嘴降低重质原料油生焦率的作用已发挥到了极限,再提高原料雾化蒸汽量也无法降低生焦。生焦率高,意味着装置轻油收率低、烧焦能耗高。降低生焦率是提高催化裂化装置效益的源头,根据源头治理的原则,必须使用适应重质原料油、更加高效的原料进料喷嘴,提高原料雾化效果,控制装置生焦率。
为追求良好的雾化效果,提高喷嘴出口射流速度,减小原料油雾化后颗粒的尺寸,是传统喷嘴设计追求的目标,也是两相流动力学的基本原理。但过高的射流速度不仅会造成催化剂的冲击破碎导致剂耗增加,还会冲蚀喷嘴喉径,影响喷嘴的雾化效果和长周期优质使用。另外,由于提高喷嘴出口射流速度是通过节流设计提高喷嘴压降实现的,因此,还极易造成喷嘴的振动和发生原料油与蒸汽相互顶牛等问题。
CS-II喷嘴的设计目标是:不单纯追求“极细”的雾化粒径,而是确保原料油雾化液滴在提升管内能迅速汽化,实现良好的油、剂接触。为此,喷嘴设计时,充分考虑了原料射流在提升管内扩散、分布,催化剂浓度分布、返混,油剂接触、混合状况,结焦趋势等诸多因素,抓住“速度”矢量(方向、大小)的内涵,以低流速(<70m/s)、低压降(<0.4Mpa)、低汽耗(3-5%)实现高效雾化。使装置使用CS-II喷嘴后降低干气和生焦产率,改善产品分布质量,提高总液收(汽油、柴油、液态烃),抗结焦,避免催化剂破碎,操作弹性大(±30%),节能降耗,增加装置经济效益,长周期优质使用。
3、围绕CS-II原料雾化喷嘴的使用特性对装置操作进行优化
装置在开工和运行中,依据CS-II喷嘴设计条件和性能特征进行了优化操作。
(1)CS-Ⅱ型原料雾化喷嘴设计与使用参数对比
表1锦州石化公司CS-Ⅱ原料雾化喷嘴的设计参数和使用参数
进料 流量(t/h) 压降(MPa) 温度(℃)
设计 实际 设计 实际 设计 使用
原料油 225 210.8 0.35-0.38 0.37 200 191
回炼油 45 10 331 332
雾化蒸汽 13.26(一次汽9.945;二次汽3.315) 11.6 0.37-0.40 0.40 250 250
(2)从喷嘴压降上看,实际压降在设计压降范围内。改造前KH-4原料喷嘴油路压降达到0.59Mpa,改造后CS-II喷嘴油路压降为0.37Mpa,较KH-4喷嘴压降降低0.22Mpa。CS-II喷嘴的低压降、操作弹性大的特性,消除了改造前KH-4喷嘴提高蒸汽用量时原料油流量降低,在蒸汽压力波动时,原料油流量随之波动,影响平稳操作;也改变了KH-4喷嘴压降大,高速射流造成喷嘴喉径和喷孔等处的磨损,影响长周期使用,使喷嘴的使用效果大打折扣的状况。
(3)实际操作中,经优化操作,确定喷嘴的雾化蒸汽用量为11.6t/h,折合总进料量的5.25%,略高于雾化蒸汽量占原料量3%-5%的推荐使用值,但低于原料雾化喷嘴的设计加工量下的雾化蒸汽用量。
(4)装置运行稳定后,还对反再系统的操作参数加工量、反应温度、反应压力、风量、蒸汽量、滑阀开度等做进行了一系列优化。
表2为改造前后标定时的反应再生系统主要操作参数
项 目 单位 改造前 改造后
加工量 万吨/年 162.95 168.65
反应温度 ℃ 507 500
原料预热温度 ℃ 191 190
沉降器旋风入口温度 ℃ 486 477
原料油量 t/h 203.9 21
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