PLC技术在井筒装备工程信号系统应用.docVIP

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PLC技术在井筒装备工程信号系统应用

PLC技术在井筒装备工程信号系统应用   [摘 要]针对现有井筒装备工程信号系统的缺点,利用PLC(programmable logic controller)技术对井筒装备的信号系统进行改造,把信号之间的各种闭锁关系利用软件来实现,使各个点信号的操作只须按一下相应的按钮即可。实验证明,该方案具有更高的安全性和可靠性。   [关键词]井筒装备;信号系统;PLC技术;改造   中图分类号:TD535 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2015)06-0369-02   1.引 言   井筒装备的安装[1]是矿山机电设备安装工程中经常遇到的安装工程。由于井筒内工作面到井口操作台,井口操作台到绞车房的距离较远,其间信号的传递直接关系到生产的安全,因此,信号系统的可靠工作,具有十分重要的地位。   信号系统的工作流程是:井筒内工作面工人根据需要,向井口操作台发出信号,井口操作台工人再根据这个信号,向绞车房发出指令,指挥绞车的运行。在目前这类工程施工中,井筒内工作面到操作台间的信号传递,传统的工作方法是把信号灯和电铃并联后,再和点铃按钮串联接于127V电源电路中。发出的信号没有保持,全凭信号工的感觉,存在误打误听的可能。   操作台到绞车房之间的打点信号,传统的方法是利用五个刀闸,作为五个点信号的发出设备,每个刀闸的两个刀口上是并联的两路火线,其中的一路与其余的四个刀闸的一个刀口所接的电路并联后,再串接一个220V的电铃,作为打点信号的输出设备,这样,每合一次刀闸,不论是哪一个,电铃都会发出信号声;刀闸的另一路所接的电路中,则串接一个220V中间继电器的合闸线圈,这个中间继电器的一对常开触点串入一个220V的信号指示灯后接入交流220V的电路中。另一对常开触点则串入作为停点信号的中间继电器的常闭触点后,再与刀闸并联,串入中间继电器的合闸线圈后接入交流电路,作为保持信号的自保接点。同样,在作为停点信号的中间继电器的合闸线圈的回路中,也串入了其余的点信号电路的中间继电器的常闭触点,作为停点信号的自保接点。   纵观打点信号的操作过程,可以看到传统的信号系统存在的一些瑕疵:(1)由于是用刀闸操作220V的交流电,且刀闸上下刀口均带电,因此存在严重的安全隐患。(2)线路复杂,且由于机械触点长期振动而易于磨损、氧化,线头接点易松动,而造成故障率高,维修难度大,对生产影响时间长等弊端。(3)打点的信号的长短由操作人员手工打出,其随意性大,不规范,存在点数易误打误听的缺点。(4)二、三、四、五点信号间无闭锁关系,有可能使绞车司机无所适从。(5)和绞车的信号闭锁回路连接时,在经过减速点,信号继电器失电,操作台发出停点信号后,绞车司机停车,把主令把手回到零位,此时,哪怕信号员发出停点信号,信号继电器仍可得电,这是非常危险的缺陷。   2.解决方案   针对上述问题,本文采用PLC(programmable logic controller)技术[2],把信号之间的各种闭锁关系利用软件来实现,使各个点信号的操作只须按一下相应的按钮即可。操作电压由交流220V改为安全的直流24V,取消了裸露的刀闸,改为灵活方便的按钮,一方面有电铃的声音信号,另一方面用数码管把信号内容明白无误的用数字表示出来,做到信号指示准确,规范,易于操作和辨识。原理如图1所示。   3. 工作原理   在实际应用中,选用PLC-FX2N-48MR[3],定义X07作为井筒内工作面信号的输入端口,X06作为向井筒发信号的输入端口,X00为信号复位端口, X01、X02、 X03、X04、X05分别为五个信号按钮的输入端口,Y05为井筒内工作面有信号的指示输出端口,Y00、Y01、Y02、Y03、Y04为五个点信号的输出端口, Y05为驱动电铃的脉冲信号的输出端口,Y06为与井筒有关的铃声信号的输出端口,Y07为去井筒的电铃信号。   (1)操作台去车房的信号工作原理。对于2点信号,按下2点信号按钮X02,2点信号指令输入到X02端口,驱动内部继电器M12动作,(以下所称元件均指PLC内部软元件,在编写程序时利用)M12再驱动M22,M22的自保点与3点、4点的内部继电器M23,M24,M42,M43的常闭触点并联后,再与内部1点信号继电器M11常闭触点的串联,驱动Y01端口,闭合KA2,向车房发出2点灯光信号。这样,在发出2点信号的情况下,由于M22的自保点的闭锁作用,3、4、5点信号不能发出,只有1点消点后才可。M22同时驱动Y10,Y11,Y16,Y14,Y13,使数码管1显示出“2”。   在M22吸合脉冲的上升沿,通过内部时间继电器T12的常闭触点驱动内部中间继电器M60,M60驱动内部时间继电器T2,用命令赋予T2 0.3秒的计时长度,(

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