低氮燃烧器在燃煤锅炉上运用.docVIP

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
低氮燃烧器在燃煤锅炉上运用

低氮燃烧器在燃煤锅炉上的运用   摘 要:为提高川维厂9#燃煤锅炉燃烧的稳定性及降低NOX排放量,对9#炉进行了低氮燃烧器改造。改造后,NOX浓度由改造前的645.1 mg/m3降低到改造后的463mg/m3,低负荷不投天然气能保证稳燃,达到了节能减排效果。   关键词:锅炉;低氮燃烧器;NOX   DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2016.21.059   1 引言   随着经济的发展,环境问题已成为当今社会日益关注的问题,而电站燃煤锅炉是大气NOX污染的主要污染源之一。按照《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)的规定,2014年现有火力发电锅炉NOX排放浓度降到100 mg/m3以下。中国石化四川维尼厂(简称川维厂)锅炉车间9#炉是四川锅炉厂制造的中温、中压煤粉炉。锅炉露天布置、固态排渣、燃烧器为四角切圆布置形式,额定蒸发量为240t/h 。锅炉改造前,NOX的排放浓度平均在645.1 mg/m3,如果使用低热值煤,排放浓度还要较高。随着国家对燃煤锅炉氮氧化物排放控制越来越严格,降低NOX排放浓度刻不容缓。   2 NOX的生成途径   燃烧过程中,NOX的生成主要为三种:热力型NOX、燃料型NOX和快速性NOX。NOX的产生量和炉膛温度、氧含量等有关密切关系。   ①热力型NOX:空气中的氮气在高温下氧化而成。   ②燃料型NOX:燃料中含有氮氧化物在燃烧过程中分解后,接着又氧化而成。   ③快速型NOX:燃烧时空气中的氮和燃料中的碳氢离子团等反应而成。   通常来说,锅炉氮氧化物的生成的主要来源在于燃料型NOX,占总生成量的60%到80%。温度足够高时,热力型NOX的产生量占总产生量的20%,但在温度小于1500度时,基本上没有热力型NOX的产生。而快速型NOX产生量较少可忽略不计。   3 NOX控制技术   煤粉锅炉降低NOX排放控制技术一般采用改变燃烧条件的低NOX燃烧技术和烟气脱硝技术。改变锅炉燃烧条件的低NOX燃烧技术简单易行,投资和运行费用较低,尽管降低NOX的幅度有一定限制,但是联合脱硝技术的使用最终能达到国家规定的排放标准。结合川维厂自身实际,2014年4月使用哈尔滨工业大学立体分级低氮燃烧技术对9#炉进行了低氮燃烧器改造。锅炉设计参数见表1。   3.1 原燃烧器参数   锅炉原燃烧器为百叶窗式燃烧器,假想切原直径为Φ600mm,每角燃烧器共布置6层喷口,包括有2层一次风喷口,1层三次风喷口,3层二次风喷口(最下层布置有燃气装置),一次风装置两侧布置有周界风喷口。改造前燃烧器的主要设计参数(B-MCR工况)为一次风温147℃,一次风速28 m/s;二次风温330℃,二次风速42 m/s;三次风温60℃,三次风速50 m/s。原燃烧器结构型式欠妥,不利于抑制NOX 生成。炉内空气分级燃烧效果不明显,无法起到大幅降低NOX的目的,NOX排放浓度过高,额定工况下平均达到645.1 mg/m3。   3.2 立体式低氮燃烧技术   低氮燃烧器降低燃料型和热力型NOX形成是基于:   ①在燃烧的前期阶段最大量地释放挥发份;   ②造成一个最初的缺氧区域以抑制燃料氮转化成NOX和热力型NOX的生成;   ③延迟燃料和空气的混合,降低火焰温度抑制热力型NOX的生成;   ④后期延长富氧区的滞留时间(三次风)保证燃尽;   ⑤良好的煤粉细度有助于燃料氮更早地逸出和燃尽;   在实际中,将水平空气分级燃烧技术、垂直空气分级燃烧技术与水平燃料分级技术结合起来,形成立体分级低氮燃烧技术。在炉膛烟气流动的主流方向上采取空气分级燃烧技术,增设若干层燃尽风喷口,使主燃烧区域形成缺氧燃烧状态,降低炉温及NOX的生成量。在水平方向上,采取水平方向上高效分离技术对燃料进行水平方向上的分级,使得火焰外部形成氧化性气氛,有效缓解了炉膛受热面的结渣和高温腐蚀问题,火焰内部为高煤粉浓度的还原性气氛,不仅降低了煤粉气流的着火点,还有利于保证燃烧稳定性,特别是在低负荷情况下燃烧的稳定,而且还原性气氛也有效抑制了燃料N向NO的转变。   4 低氮燃烧器的运用   根据川维厂的原常燃用煤质挥发份较高煤质特性与燃烧系统设计特点,充分考虑燃烧器的煤质适应性进行了改造。改造后的燃烧器主要设计参数为一次风温200℃,一次风速23.5 m/s;二次风温340℃,二次风速约45 m/s;燃尽风温340℃,燃尽风速约45 m/s;三次风温80℃,三次风速50~60 m/s。   4.1 一次风燃烧器改造   将一次风燃烧器改为高浓缩比水平浓淡燃烧器,改造后一次风风速由原来26m/s~30m/s适当减低至23m/s,适用于燃用低挥发分劣质煤种,改造后一次风率维持不变

文档评论(0)

fangsheke66 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档