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新郑煤电公司主井提升机制动系统技术改造
[摘 要]通过矿井对JKMD-4×4(Z)型提升机制动系统盘形制动器、液压站、配套电控的改造,提高了提升机制动系统的安全可靠性、制动效能和操纵性能,从而提高了提升能力,减少了设备维护量,满足煤矿在提升方面安全生产的需要。
[关键词]液压站 尾绳 盘形闸 提升能力 制动力
中图分类号:TD633 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2014)06-0527-03
1 引言
新郑煤电公司矿井设计生产能力300万吨/年,立井开拓方式。主井井筒直径5米,选用JKMD-4×4(Z)型提升机,同步电机功率2800KW,装备一对四绳20吨箕斗,首绳型号44ZAB-6V×37+FC 1770 SS(ZZ),尾绳型号P8×4×19-177×28。制动系统为德国西马格公司生产的ST3-D型恒减速液压站2台,提升机电控系统为三电平交直交变频控制2套,一用一备(一套西门子公司,一套中矿传动公司),提升高度448米,提升最大速度10.89米/秒,提升循环时间为90秒。
主井改造前原煤的提升能力为511.3万吨/年(含矸石28%),折算净煤的提升能力为368.1万吨/年。随着矿井机械化、自动化水平的提高及工作面投入低位放顶煤采煤技术,目前主井实际提升能力已不能满足高产高效矿井的建设需要,需对主井提升系统升级改造,达到增产提效和高产高效目的。
2 改造方案
1、技术改造项目
⑴箕斗提升载荷由20吨增加为22吨;
⑵尾绳更换为等重尾绳;
⑶盘式制动器由8对更换为12对,液压站由恒减速加二级制动更换为双恒减速液压站;
⑷箕斗配重去掉2.5吨,保留3吨。
按照每一提升循环时间增加2吨计算:主井提升能力可达到原煤562.4万吨/年,净煤405万吨/年。
2、改造内容
改造设备均为德国西马格公司生产,改造内容主要包括更换闸控柜,由原来的一套闸控柜更换成2套闸控柜、一对一控制;更换4个制动闸桩,由原来每套闸桩配置2对制动闸更换为每个闸桩配置3对制动闸、2台液压站、控制手柄、测速电机、综合布线、制动系统电控安装、调试及与提升机电控系统对接等工作。
3、改造要求
⑴采用德国进口双恒减速液压制动系统制动系统。
⑵控制方式:主提升机的西门子电控和中矿传动电控系统均能实现对2套液压制动控制系统控制、切换、检测。
⑶制动系统的执行机构为液压盘式制动器,要求采用双盘闸双面制动,可分别实现工作制动和安全制动。在安全制动时,当恒减速制动失效时,立即自动投入另一恒减速功能。恒减速制动系统的减速度与提升载荷无关,通过测速发电机检测提升机运行速度,可编程控制器内部计算,控制比例方向阀减少和增加制动闸油压,使减速度始终保持为设定的恒定值。
⑷双恒减速液压站实现功能:
①在提升机制动时,调节系统制动时的油压,通过盘形制动器使提升机获得不同的制动力矩。
②紧急情况或事故状态下,使盘形制动器迅速回油,实现恒减速安全制动。
③保证各种载荷(满载或空载)和各种提升状态(上提或下放重物)下,提升系统的减速度均不得超过钢丝绳的滑动极限,最终的停车制动力矩不小于实际最大静力矩的三倍,并保证有足够的余量。
3 组织实施方案
1、组织方案
技术改造总体方案:保留原有中信重工闸控系统,新增两套西马格闸控系统,西门子电控与中矿传动ASCS-8电控均能控制两套闸控系统,手动切换选择液压站,其控制关系如下图所示:
具体改造内容包括:
⑴西马格液压制动控制柜的安装、调试;
⑵西马格1#、2#双恒减速液压站的安装与调试;
⑶西马格4套测速电机的安装与调试;
⑷四个闸桩(12对盘形制动器)的安装、油路布置及调试工作;
⑸两套西马格闸控手柄的安装与调试;
⑹中矿 ASCS-8电控系统PLC柜体内部改线、修改PLC控制程序以及分别调试新增两套西马格闸控对接工作,保留中信闸控系统。
2、实施步骤
考虑到本次改造的客观性和复杂性,改造实施分两步骤:
第一步:新增两套西马格闸控系统,由西门子电控与ASCS-8电控系统分别控制,手动切换选择西马格液压站,中信闸控系统暂不参与控制。
第二步:中信闸控系统并入中矿ASCS-8电控系统,中矿电控系统可分别控制中信闸控和西马格闸控,两套闸控独立工作,中矿电控操作台配两个闸控手柄:一为西马格闸控手柄,平时安装与操作台上;二为洛阳中信闸控手柄,接线与安装架均做好,备用放置于操作台内部。
详细改造步骤示意图如下所示:
情况说明:
⑴西门子电控与中矿ASCS-8电控独立工作。
⑵西门子电控操作台更换西马格闸控手柄
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