导风板摆动异常改善.pptxVIP

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导风板摆动异常改善

L3X导风板摆动异常改善 突击QC小组 发布人:冷静 2016年4月6日 姓名 职务 小组分工 小组职责 冷静 结构工程师 组长 项目推进 数据分析 组织协调 制定对策 王修存 主任 顾问 辅助指导 对策评审 肖江伟 模具工程师 组员 头脑风暴 过程监控 亢国存 结构工程师 组员 头脑风暴 过程监控 现状调查 简述背景: L3X系列产品在4月6日生产中500台出现20台导风板摆动不良现象,不良率4%。 目标设定 4% 0% 0.05% 现状 目标 挑战值 降低L3X箱体导风板摆动异常 原因分析 通过小组头脑风暴分析,我们找出了10个末端原因 导风板摆动异常 料 人 来料不良 连杆飞边、变形 机 操作员工不能做到定人定岗 装配手法不规范 人员操作不规范或不熟练 导风板有飞边、变形 步进电机来料不良 漏涂润滑油 运输中连杆脱落 法 作业指导书操作指导性不足 安装板与导风板干涉 遥控器设定不正确 序号 分析出的末端原因 1 装配手法不规范导致装配不到位 2 操作员工不能做到定人定岗 3 漏涂润滑油 4 遥控器设定不正确 5 导风板有飞边、毛刺、变形 6 连杆飞边、毛刺、变形 7 安装板与导风板干涉 8 步进电机来料不良 9 作业指导书操作指导性不足 10 运输中连杆脱落 原因验证1 不良原因1:装配手法不规范导致装配不到位 √ 2016年4月7日对员工导风板装配进行观察、抽检,分三次进行每次30分钟(PM:8.00~8.30; 10.00~10.30;2.00~2.30)未发现导风板装配不到位、操作不规范现象,操作符合标准要求。 验证人 冷静 日期 2016年4月6日 √ 原因验证2 不良原因2:操作员工不能做到定人定岗 4月份导风板准备高春晓;4月份导风板装配陈鹏;人员经过培训一直未更换过的熟练工; 验证人 冷静 日期 2016年4月6日 原因验证3 不良原因3:遥控器设定不正确 验证人 冷静 日期 2016年4月6日 16年4月6日排查了制冷工位、三风速工位使用的遥控器工装状态如上图所示,信号接收正常,工装使用无问题。 原因验证4 不良原因4:导风板有飞边、毛刺、变形 验证人 冷静 日期 2016年4月12日 16年4月6日20台导风板摆动不良拆机分析,目测导风板无飞边,有变形现象,导风板下端孔径图纸要求6±0.05mm实际测量在5.8-6.2mm不符合图纸要求,更换合格导风板故障消除。到厂家分析原因为模具镶针变形导致出模件与图纸尺寸不符。 导风板变形导致与图纸尺寸不符 镶针在动模与静模合模是受挤压变形 原因验证5 不良原因5:连杆飞边、毛刺、变形 验证人 冷静 日期 2016年4月6日 16年4月6日20台导风板摆动不良拆机分析,目测连杆无飞边、毛刺、变形现象,孔径符合图纸要求 原因验证6 不良原因6:安装板与导风板干涉 验证人 亢国存、冷静 日期 2016年4月6日 16年4月6日20台导风板摆动不良拆机分析,目测安装板无飞边,变形现象,安装板孔径图纸要求6.2±0.2mm,按照不良机器看,安装版孔径3个大小不一样,中间和最右边孔径偏小,实际测量在5.8-6.2mm符合图纸要求,将安装板孔径加大到6.5mm 故障消除。 经分析发现,导风板下端孔径图纸要求6±0.05mm,安装版孔径6.2±0.2mm,如果导风板走上限6.05mm,安装版孔走下限6mm,设计尺寸干涉。 原因验证7 验证人 冷静 日期 2016年4月6日 16年4月6日对导风板摆动异常例电机1869937(华阳2例、雷利2例)进行测试,测试符合图纸检验要求 不良原因7:步进电机来料不良 原因验证8 验证人 冷静 日期 2016年4月7日 16年4月7日检查现场作业指导书发现如下:1、作业指导书图文并茂可操作性很强 2、岗位员工反馈指导性没有问题。 不良原因8:作业指导书操作指导性不足 原因验证9 验证人 冷静 日期 2016年4月6日 16年4月6日排查20例导风板摆动不良机器,润滑油无漏涂现象 不良原因9:漏涂润滑油 原因验证10 验证人 冷静 日期 2016年4月6日 16年4月6日拆机分析20例导风板摆动不良导风板,连杆无脱落 不良原因10:运输中连杆脱落 确定要因 验证人 小组全体成员 日期 2016年4月18日 找出2个主要原因 序号 分析出的末端原因 1 导风板飞边、毛刺、变形 2 安装板与导风板干涉 改善对策 对策制定:5W1H 因素 项目 要因 对策 地点 负责人 完成时间 (What) (Why

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