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导风板摆动异常改善
L3X导风板摆动异常改善
突击QC小组
发布人:冷静
2016年4月6日
姓名
职务
小组分工
小组职责
冷静
结构工程师
组长
项目推进
数据分析
组织协调
制定对策
王修存
主任
顾问
辅助指导
对策评审
肖江伟
模具工程师
组员
头脑风暴
过程监控
亢国存
结构工程师
组员
头脑风暴
过程监控
现状调查
简述背景:
L3X系列产品在4月6日生产中500台出现20台导风板摆动不良现象,不良率4%。
目标设定
4%
0%
0.05%
现状
目标
挑战值
降低L3X箱体导风板摆动异常
原因分析
通过小组头脑风暴分析,我们找出了10个末端原因
导风板摆动异常
料
人
来料不良
连杆飞边、变形
机
操作员工不能做到定人定岗
装配手法不规范
人员操作不规范或不熟练
导风板有飞边、变形
步进电机来料不良
漏涂润滑油
运输中连杆脱落
法
作业指导书操作指导性不足
安装板与导风板干涉
遥控器设定不正确
序号
分析出的末端原因
1
装配手法不规范导致装配不到位
2
操作员工不能做到定人定岗
3
漏涂润滑油
4
遥控器设定不正确
5
导风板有飞边、毛刺、变形
6
连杆飞边、毛刺、变形
7
安装板与导风板干涉
8
步进电机来料不良
9
作业指导书操作指导性不足
10
运输中连杆脱落
原因验证1
不良原因1:装配手法不规范导致装配不到位
√
2016年4月7日对员工导风板装配进行观察、抽检,分三次进行每次30分钟(PM:8.00~8.30;
10.00~10.30;2.00~2.30)未发现导风板装配不到位、操作不规范现象,操作符合标准要求。
验证人
冷静
日期
2016年4月6日
√
原因验证2
不良原因2:操作员工不能做到定人定岗
4月份导风板准备高春晓;4月份导风板装配陈鹏;人员经过培训一直未更换过的熟练工;
验证人
冷静
日期
2016年4月6日
原因验证3
不良原因3:遥控器设定不正确
验证人
冷静
日期
2016年4月6日
16年4月6日排查了制冷工位、三风速工位使用的遥控器工装状态如上图所示,信号接收正常,工装使用无问题。
原因验证4
不良原因4:导风板有飞边、毛刺、变形
验证人
冷静
日期
2016年4月12日
16年4月6日20台导风板摆动不良拆机分析,目测导风板无飞边,有变形现象,导风板下端孔径图纸要求6±0.05mm实际测量在5.8-6.2mm不符合图纸要求,更换合格导风板故障消除。到厂家分析原因为模具镶针变形导致出模件与图纸尺寸不符。
导风板变形导致与图纸尺寸不符
镶针在动模与静模合模是受挤压变形
原因验证5
不良原因5:连杆飞边、毛刺、变形
验证人
冷静
日期
2016年4月6日
16年4月6日20台导风板摆动不良拆机分析,目测连杆无飞边、毛刺、变形现象,孔径符合图纸要求
原因验证6
不良原因6:安装板与导风板干涉
验证人
亢国存、冷静
日期
2016年4月6日
16年4月6日20台导风板摆动不良拆机分析,目测安装板无飞边,变形现象,安装板孔径图纸要求6.2±0.2mm,按照不良机器看,安装版孔径3个大小不一样,中间和最右边孔径偏小,实际测量在5.8-6.2mm符合图纸要求,将安装板孔径加大到6.5mm 故障消除。
经分析发现,导风板下端孔径图纸要求6±0.05mm,安装版孔径6.2±0.2mm,如果导风板走上限6.05mm,安装版孔走下限6mm,设计尺寸干涉。
原因验证7
验证人
冷静
日期
2016年4月6日
16年4月6日对导风板摆动异常例电机1869937(华阳2例、雷利2例)进行测试,测试符合图纸检验要求
不良原因7:步进电机来料不良
原因验证8
验证人
冷静
日期
2016年4月7日
16年4月7日检查现场作业指导书发现如下:1、作业指导书图文并茂可操作性很强 2、岗位员工反馈指导性没有问题。
不良原因8:作业指导书操作指导性不足
原因验证9
验证人
冷静
日期
2016年4月6日
16年4月6日排查20例导风板摆动不良机器,润滑油无漏涂现象
不良原因9:漏涂润滑油
原因验证10
验证人
冷静
日期
2016年4月6日
16年4月6日拆机分析20例导风板摆动不良导风板,连杆无脱落
不良原因10:运输中连杆脱落
确定要因
验证人
小组全体成员
日期
2016年4月18日
找出2个主要原因
序号
分析出的末端原因
1
导风板飞边、毛刺、变形
2
安装板与导风板干涉
改善对策
对策制定:5W1H
因素
项目
要因
对策
地点
负责人
完成时间
(What)
(Why
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