某跨海特大型桥梁预制承台墩身混凝土试验研究.docVIP

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某跨海特大型桥梁预制承台墩身混凝土试验研究

某跨海特大型桥梁预制承台墩身混凝土试验研究   摘要:本特大型跨海大桥采用承台墩身在工厂内预制成型,再整体运输到海上施工现场进行安装的工艺,结合120年的设计使用寿命的要求,对承台墩身的预制工艺带来极大的挑战。因此,在正式开展预制工作前,进行了相关的混凝土施工工艺试验对比,为后续的实际施工做了良好的技术准备。   关键词:承台墩身 预制 工艺试验   1.工程概况   某大型跨海桥梁约22.9公里长的海中桥梁段,分为通航孔桥和非通航孔桥,非通航孔桥的承台、墩身均采用在预制工厂集中预制,达到设计强度后,运到海上桥位处吊装。预制承台尺寸主要有14.8nx11m×4Sm、16m×12m×5m,墩身尺寸主要有10m×3.5m、10m×4m、12m×4m等多种,具有预制体积大,施工精度高等特点,环氧钢筋在全部承台墩身的使用,对浇筑振捣、凿毛等施工工艺,也带来了诸多挑战,因此,在施工前,进行相关的工艺试验,明确关键的施工工艺就显得非常重要。   2.试验内容   本试验主要研究以下几点内容:   (1)混凝土振捣的工艺标准以及使用高频振动器辅振的必要性。   (2)进行混凝土接缝凿毛工艺比选,通过各种凿毛工艺的质量和功效比较,确定适用的凿毛工艺。   (3)混凝土拟选用的几种配合比和易性比较。   (4)进行砼接缝的密实性研究,上下层砼浇筑后在不同龄期差和不同凿毛、浇筑工艺的综合影响下,检查构件施工缝的水密性。   3.试验模型   在预制工厂进行试件的制作与试验,按10m×3.5m墩身结构平面尺寸1:1进行模拟,其配筋方式根据构件设计图纸进行安装(不安装骨架和预应力元件);内腔倒角部分不考虑模拟,按直角进行内模安装。   根据试验需要,拟制作2个独立的试件:   试件1:高度取1.4m,其外模委托专业模板厂加工(高度方向分成0.5m+0.9m),一次安装1.4m高;内模利用木模按0.5m+0.9m分层安装;砼分节浇筑:第一次浇筑0.5m,按普通振捣(插入式振动棒)工艺要求振捣,浇筑后断面处理按拉毛、冲击钻凿毛、高压水冲洗方式分块独立凿毛;第2次浇筑前按一半洒水后直接浇筑,一半涂抹环氧树脂粘结剂后浇筑进行试验。浇筑时采用在外模上安装高频辅助振动器进行振动比较试验。   试件2:高度取0.5m,采用试件1总结出的振捣工艺,试验另一种混凝土配合比。   按实验目的,先进行试件1的制作并进行一系列的试验研究;后制作试件2,按试件1的总结工艺进行制作,检验试件1的工艺总结可靠性。   4.试验操作工艺及试验结果分析   试件1需研究振捣工艺、凿毛养生工艺和接缝水密试验,因此分2次进行砼浇筑工作。砼按本项目C50海工混凝土配比进行拌制,浇筑时采用汽车泵泵送并按30cm分层浇筑控制。   4.1 砼性能比较试验   因试件1分两次浇筑,试件2一次浇筑,合计试验构件浇筑次数为3次,拟将三次浇筑的砼配比分别为三种设计配合比,检查现场施工时砼的和易性能。   实验结果见表1和表2。   4.2 振捣工艺比较试验   振捣工艺共按三步来进行:   ①试件1第一层0.5m高,插入式振动棒,由工班自由振捣,检查工班的振捣水平及意识;   ②试件1第二层0.9n高,为本次振捣工艺研究试验的主体工作,其将构件分为3大块,分块1为外模上按1m间距设置高频振动器附着设施,采用2套高频振动器周转使用,进行辅助振捣,内侧用插入式振捣;分块2直接采用插入式振捣,按50cm间距均匀振捣。分块3采用插入式振捣,在分块2的基础上,要求振捣完成后,沿外模边(主筋内侧)进行周边插点式补振。   ③在试件2的浇筑时,采用试件1确定的振捣工艺进行全构件同类振捣,检查拆模后的外观质量。   试验结果见图1~4。   对于由工班自由振捣的部分,与按50cm间距均匀振捣的部分效果基本相同,工班自由振捣意识较高,能够自觉按照规范要求进行振捣。将后面三种振捣方式进行比较,振捣效果最好的为第4种振捣方式,其次为第3种振捣方式,最后为第2种振捣方式。且第4种振捣工艺,对于辅助式振动器的振捣时间按照8s、12s、15s、20s、30s的5种不同的控制时间进行振捣,试验结果表明,辅助式振动器在12s和15s这两个时间段控制比较合适,对模板的损伤不大,且能达到预期的振捣效果。但试验所用外模面板刚度较小,附着式振动器效果会比较明显,但实际使用的外模为整体桁架结构,刚度大,附着式振动器效果可能会降低。   通过试验确定实际施工采用工艺3施工。   4.3 混凝土凿毛工艺的研究   试件的养生前期直接采用洒水养生,凿毛后顶部覆盖土工布并洒水保持湿润,外模拆除后外表面采用塑料薄膜包裹,内模采用喷洒养护剂的方式模拟构件养生环境。构件1两次砼之间施工缝需进行

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