浅谈如何确保水泥粉煤灰碎石桩成桩质量.docVIP

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浅谈如何确保水泥粉煤灰碎石桩成桩质量

浅谈如何确保水泥粉煤灰碎石桩成桩质量   摘要:在工程施工中,水泥粉煤灰碎石桩(CFG桩)是一种很好的软基处理方法,然而,该桩型的成桩质量并不理想,单桩承载力往往达不到设计要求。本文通过分析可能导致水泥粉煤灰碎石桩(CFG桩)单桩承载力偏低的主要因素,结合在珠海十字门中央商务区项目的施工经验,对所确认的主要影响因素制定相应的对策来改善其成桩质量,使其能够达到设计规范要求。   关键词:CFG桩;软基处理;单桩承载力;成桩质量   中图分类号:U443.15文献标识码:A文章编号:   前言:   在软基处理的过程中,水泥粉煤灰碎石桩(CFG桩)单桩承载力往往达不到设计规范要求,因此,我们必须对检测不合格的桩进行重新补桩,造成了不必要的工程费用开支,另外,施工过程中由于不合格的水泥粉煤灰碎石桩(CFG桩)的返工情况,很大程度上影响了后续工程的顺利开展,拖慢了施工的工期,因此,本文围绕如何确保水泥粉煤灰碎石桩的成桩质量展开论证分析。   1. 造成CFG桩发生堵管的可能因素   水泥粉煤灰碎石桩(CFG桩)是由水泥、粉煤灰、碎石和细砂加水搅拌形成的高粘结强度桩,与桩间土及褥垫层一起形成复合地基,是一种很好的软基处理方法。分析可能导致水泥粉煤灰碎石桩(CFG桩)单桩承载力偏低的主要因素,大致可以归纳为以下几点:①堵管②垂直度偏差较大③窜孔④桩头空芯⑤其他,并对以上五点所引起的CFG桩质量缺陷的频数进行统计分析发现:水泥粉煤灰碎石桩(CFG桩)出现堵管时的频数占总频数的72.22%,即堵管是水泥粉煤灰碎石桩(CFG桩)施工中引起成桩质量偏低的症结问题。那么究竟造成CFG桩发生堵管的可能因素有哪些呢?下面结合珠海十字门中央商务区项目具体情况进行研究分析如下:   1.1桩基工人没有经过技术培训   通过对桩基工人进行生产技能考核发现,考核的达标率符合要求,因此可以肯定桩机工人是经过技术培训的,从而否定以上因素。   1.2弯头曲率半径不合格   对现场桩机进行检查发现,弯头曲率半径为477 mm,而标准曲率半径约为480mm左右,符合要求。   1.3弯头与钻杆不能垂直连接   对现场桩机进行检查发现,弯头与钻杆能垂直连接。   1.4塌落度不理想   现场抽检砼的塌落度,出现225mm、140mm等情况,而设计要求为(160~200mm),不符合要求。   1.5细骨料用量较少   抽检拌站,可确定细骨料的用量是符合要求的。   1.6粉煤灰用量不够   抽检拌站,可确定粉煤灰的用量是符合要求的。   1.7混合料的运输路线准备不充分   对混合料的运输路线进行现场勘查发现,运输车辆都能在25分钟内到达现场,符合规范要求。   1.8提钻时间过晚   现场抽查发现,操作人员提钻不及时,且操作提钻速度较随意,不符合规范要求。   1.9没有按要求对输送管进行拆洗   现场检查发现,并不是每次拆卸输送管后都对其进行清洗干净,不符合规范要求。   1.10先提钻后泵料   查看桩机操作顺序发现,施工中有做到先泵料后提钻,符合要求。   根据现场测试与分析,可以确定CFG桩经常发生堵管问题的要因是:砼的塌落度不理想、提钻时间过晚、没有按要求对输送管进行拆洗这三个。   针对以上所确认的主要影响因素,我们制定了相应的对策:第一个,严把拌站出厂混合料质量;第二个,开展学习活动,提高桩机操作手技术水平;第三个,加强对现场桩机施工的监管力度。   2.对策一:严把拌站出厂混合料质量   在CFG桩施工中,混合料由混凝土泵通过刚性管、高强柔性管、弯头最后到达钻杆芯管内。混合料在管线内借助水和水泥砂浆润滑层与管壁分离后通过管线。坍落度太大的混合料,易产生泌水、离析。要求对到现场的混合料进行检查,发现塌落度不能满足设计要求的立即要求退料,并派专门人员到拌站对混合料的质量进行严格把控,及时跟踪,确保满足设计要求方能出车。这样一来就能从源头上控制混凝土的质量缺陷问题。   对策一效果检查:   塌落度检查复核对照表         对塌落度控制措施所取得的效果进行检查,发现在执行了严把拌站出厂混合料质量措施后,现场塌落度检测合格率达到了99.3%,仅有2次由于出厂后运输途中混凝土车出现故障,导致了到场混凝土塌落度不合格,项目经理要求将该2次不合格混合料及时退换,确保了混合料的质量。      对策二:开展学习活动,提高桩机操作手技术水平。   桩机钻孔进入土层预定标高后,开始泵送混合料,管内空气从排气阀排出,待钻杆内管及输送软、硬管内混合料连续时,且钻杆顶端活塞有灰浆冒出后及时提钻。若提钻时间较晚,在泵送压力下钻头处的水泥浆液被挤出,容易使钻头阀门处产生无水泥浆的干硬混合料塞体,造

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