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高压加热器投入率低分析及综合治理措施
高压加热器投入率低分析及综合治理措施
摘 要: 张家口发电厂一期1~4号机组的高压加热器经过二十多年的运行,高压加热器出现了不同程度的内漏,二期5~8号机组高加投产后投入率相对来说比较高,但已运行十多年,如果不提高的运行和检修水平,势必也会出现高压加热器投入率低。高压加热器投入率低严重影响机组的安全性和经济性,因此对高压加热器投入率低进行分析,制定出综合治理措施是提高投入率的有效途径。
关键词:高压加热器 投入率低 分析 治理措施
中图分类号:TM621.3 文献标识码:A 文章编号:1003-9082(2016)11-0288-02
一、原因分析
1.高压加热器内漏问题
一期机组的高压加热器随机组投运运行,运行最长时间已20多年。高加自投运以来,由于种种原因,曾先后相继发生了多次不同程度损坏故障,高加故障率近二十多起。我厂的高压加热器全部是上海辅机厂制造,一期的高压加热器是90年代初的产品,其原因有制造厂结构设计不合理,当时的生产制造水平和质量、胀管、焊接工艺等方面。主要问题如下:
1.1 管束泄漏
以3号机组2号高压加热器为例。3号机2号高压加热器设计总管束共1227根,经过多次检修泄漏打堵,3号机2号高加打堵为148根,堵管率为12.06%,严重超标,(标准堵管率10%以内)管束泄漏超标,内部泄漏部位有一部分为管束与管板接口处的胀口部位。由于胀口的胀力不均,有的管束过胀,有的管束欠胀,从而造成了管束有的从胀口根部泄漏,有的从胀口处泄漏。另一部分管束泄漏是在高加的疏水端。疏水端是高加三个加热区域中工作情况最恶劣的一个区域。且现在高加的堵管多集中与此部位。若疏水水位调整不好,即会造成汽水两相流,加剧了高加疏水管道的冲刷。因此该高加(其它机组的高加)疏水段区域的管束有较严重的冲刷泄漏。
1.2 水室隔板焊缝开裂
压加热器曾发生过多次水室隔板焊缝开裂,由于水室设计结构紧凑,隔板与管板接触的焊缝开裂时根本无法彻底处理,以至成为永久性缺陷。水室隔板短路直接造成了高加进水与回水间的短路,从而使给水温度大大降低,较设计值降低了9-10℃,严重影响了机组的热经济性。
1.3水室隔板人孔密封面的冲刷
2009年3月26日,和2009年4月2日,3号机组2号高加都发生了严重泄漏,检查发现水室隔板人孔处有3条深5mm的深沟,并且周围30多根管束全部冲刷致漏。由于现场条件的限制,处理方式采取了局部堆焊,将其冲刷部位堆焊补平。由于焊后无法进行去应力热处理,堆焊部位应力较为集中,从而导致焊后几次又重复泄漏,最后只能采取用10mm钢板贴死管板后焊平,严重影响高压加热器的安全经济运行。
2.高加给水三通阀、高加给水出口阀内漏问题
近几年来由于高压加热器的故障,解列高加水侧系统,给运行、检修人员造成很大的工作量,有时解列好几天水侧也不能彻底隔离,曾发生3号机组2号高加水侧不能隔离,高加隔离给水走旁路,时间长达20多天,降低了高加的出口温度,影响了机组的各项经济指标,我厂煤耗值增加。由于给水系统阀门内漏,即使水侧隔离走旁路,由于阀门内漏,也会发生高加管束的大面积突然泄漏,造成水位突然升高、汽缸进水,严重威胁汽轮机的安全运行。目前1号机组1号高加、3号机组2号高加泄漏水侧隔绝不严无法处理,至今高加隔离给水走旁路,维持运行至今,只好等停机机会进行高加泄漏的处理。因处理高加泄漏被迫停机处理,势必造成增加我厂非停的次数,影响全厂的安全生产。
我厂自投产以来从没有进行给水三通阀、出口阀的检修,经过多年的在给水管道系统的检修中,残存在系统中的金属杂质较多,在机组启动提升参数过程中,较大的杂质颗粒夹在阀芯与阀座密封面之间,使密封面出现凹坑、缺损等缺陷,造成阀门泄漏。
3.检修工艺问题
3.1 由于现场修复有一定困难,首先无检修设备,如打压设备、检修专业工具等,另外设备解体大修需要较长时间,尤其更换水室管板、管束,需将封头割下,抽出高加芯子,工艺复杂,工作量大,一般最快也得一个半月至两个月左右的时间。在高加修复过程中,需要三台高加全部停运,这样会给我厂带来很大的经济损失。
3.2 设备部点检和检修车间在处理高加泄漏前,未根据现场检查情况进行对高加泄漏进行彻底的分析,在未完全明了泄漏是胀口漏还是管子本身泄漏的情况下,就会草率把管子全部都堵死,甚至将附近几根管子都堵塞。增加了高加的堵管率,降低了高加的传热面积,降低了给水的温升,缩短了设备的使用寿命。
3.3检修工和焊工必未认真严格地执行制造厂提供的工艺规定,未认真执行制造厂提供的堵管方法,未按标准制作高加管束的堵头,未清洁、抛光管孔和堵头,焊补时带水、汽操作,未对焊接部位预热去除潮气,贪图方便,不铲去小漏量焊缝原
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