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80tLF炉特种变压器内部进水事故原因分析与检修实践
80tLF炉特种变压器内部进水事故原因分析与检修实践
摘 要:本文对精炼炉有载调压变压器内部发生进水事故的经过、处理过程、故障查找、原因分析和整改措施进行详细的论述,提供了对该类型设备日常管理的一些建议。
关键词:油水冷却器
1、概述
精炼炉(下称LF炉)是炼钢品种钢生产、开发的主要设备。有载调压变压器(下称变压器)是为LF炉生产提供动力能源的关键设备。该变压器属高压、大电流,集有载调压分接开关于一体,强迫油循环水冷式特种变压器。该设备由特变电工衡阳变压器有限公司电气分公司(下称衡变)生产。其技术参数如下:
2、变压器内部进水事故发生经过
电工对80t LF炉变压器例行日常点检,发现副油箱吸湿器有漏油现象、变压器主油箱与副油箱油位均达到最大值。进行排气无气体排出,排出的均是油且成柱状喷出,说明油箱内具有一定的压力。??一异常情况及时反馈到设备管理部门,经咨询厂家技术人员,拆开变压器底部排油阀盲板,打开阀门时发现排出的全是油水混合物,说明变压器内部已进水。被迫调整生产作业计划,影响生产达两个月之久,给企业造成了较大的经济损失。
3、变压器内部进水事故处理过程
本着先简单后复杂的工作思路,为了尽快查出事故原因、尽量缩短修复时间和节省修理费用,拟由厂家专业技术人员现场技术指导,业主单位负责配合,并明确具体的检修项目、内容和技术要求。
3.1、处理步骤
3.1.1、准备工作
3.1.1.1、变电所停送80t LF炉35KV供电电源,将高压柜摇出并做好接地保护,切断送变压器的高压受电隔离开关,使变压器完全脱离电网。
3.1.1.2、关闭油水冷却器循环冷却水进水阀门,打开出口排水阀排水,同时对变压器三相输出端的冷却水全部关闭,使变压器内部油压大于水压,保证外部冷却水没有进入变压器的可能。
3.1.1.3、准备储油箱、真空滤油机,对油水冷却器及变压器本体进行打压检漏判断渗漏故障点,做好相关的机具、材料等准备工作和人员安排。
3.1.1.4、对检修区域采取隔离措施,为检修创造条件。
3.1.1.5、做好变压器补油准备。对变压器中的昆仑油和用户手中的长城油作混油试验。
3.1.2、打开变压器底部检修阀,分多次放出沉积在变压器底部油水混合物(乳化油),当排出的油质基本清澈时,采用真空加热法对变压器内余油进行循环升温脱水干燥处理,油温控制在规定温度内(75℃)。利用油温对变压器内部器件进行驱潮提高绝缘等级和油的耐压值。当滤油机无明显的油汽混合物排出时,继续工作8h后进行取油样作耐压试验达到50KV合格。此期间安排专人值班负责每隔2h对高、低压绕组绝缘变化情况进行检测并做好记录。
3.1.3、达到上述要求后,变压器静置30h,油温自然冷却,同时检测变压器的绕组绝缘恢复情况,随着温度逐渐降至常温,变压器的绕组绝缘从低逐步升高,一、二次绕组绝缘均达到500MΩ。
3.1.4、经混油试验检测报告显示,昆仑油和长城油不能混合使用,只能将变压器中的昆仑油全部置换成长城油(约需40t)。
变压器油置换完成后,仍需真空滤油机循环升温脱水干燥处理,取油样作耐压试验达到50KV合格。
3.2、漏水部位查找
3.2.1、对变压器本体及低压输出端子进行检漏,本体加压到0.8MPa检漏保压8h不泄漏,排除该部分漏水可能。
3.2.2、对变压器附件油水冷却器加压试验到0.88MPa时内部有水渗出。经过3次试验,最终确认油水冷却器内部泄漏(板式过滤器内部受外部水压的挤压变形后,焊缝开裂造成渗漏)。
3.3、变压器本体检测
对变压器的各项技术参数进行检查和排气,检测数据均合格后进行耐压试验。耐压试验前采取隔离措施,非工作人员严禁进入现场,防止触电事故的发生。试验由专业部门进行(水电管理部门),高压侧A相当升压至58KV(工频)内部出现放电声,说明高压线圈已受损。
吊芯检查(作业现场环境要洁净、防止二次污染),发现铁芯底部、支架螺栓等处均有不同程度的锈迹,由此说明慢性渗漏不是一时所造成。在空气中耐压至15KV(共5次)A相底部均有放电声,初步判断损害部件在高压绕组至串联变绕组之间。想进一步查清故障部位,作业现场因受条件限制且该厂技术力量不够,最终只能返厂修复。
4、变压器内部进水事故原因分析
4.1、设计单位设计时违背变压器的主要附属设备―油水冷却器,不允许外部冷却水压力大于被冷却的油压的原则,是造成该事故的第一重要原因。
4.2、该变压器的主要附属设备―油水冷却器是螺旋板式结构,该冷却器的最大允许进水压力为0.6MPa。冷却水直接接入到转炉设备冷却水供
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