MG400985WD采煤机调高缸技术改造和应用.docVIP

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MG400985WD采煤机调高缸技术改造和应用

MG400985WD采煤机调高缸技术改造和应用   摘要:本文阐述了采煤机调高缸技术改造方案、并对改造前后的调高缸结构、工作原理及其应用情况进行了对比。改造后的调高缸经实际使用表明使用周期明显提高,减少了因频繁更换调高缸影响正常生产时间,降低了检修工人的劳动强度,为矿井安全生产创造了条件。   关键词:采煤机;调高缸;供液结构;技术改造;提高效益      1引言      MG400/985(940)-WD型采煤机调高液压系统由调高泵、左右调高油缸、电磁阀、液压锁等液压元件组成,工作介质为N100抗磨液压油。但在使用过程中暴露了调高泵、阀锁故障率较高,调高缸损坏频繁的缺点。2005年集团公司各矿对采煤机调高液压系统进行改造,甩掉了调高泵、电磁阀、溢流阀,动力源改为综采工作面给支架供液的乳化液泵集中供液(见图3),控制采用液压支架的操纵阀、双向锁控制,工作介质由N100抗磨液压油改为乳化液。但调高缸的内部结构、密封没有改变(此型号采煤机调高缸内部结构设计20年没有更改过),设计也存在一定的缺陷。调高缸活塞杆与耳套采用螺纹连接,另外油缸前、后腔供液采用如图1所示结构,在活塞杆中间加工一个孔,前腔采用密封套管供液,这样结构调高缸的漏串液现象严重,使用周期短,更换频繁,造成经常性的中断生产事故,并且配件消耗大,检修维护费时费力。因此为了提高开机率,增长调高缸的使用周期,降低配件消耗,对采煤机调高缸的设计结构改造事在必行。      2 技术改造方案      调高缸技术改造的基本方案是:   将分体的连接耳座和活塞杆改造为合为一体的部件,防止耳座与活塞杆脱扣松动或折断。   取消故障较高活塞杆内的中心接管,在活塞杆内钻2个φ16孔(如图2所示),使耳座的O口与调高缸的活塞腔、P口与活塞杆腔相通,这样高压液直接从O、 P口进入调高缸的上下腔,防止活塞两腔串液。   活塞密封由山型圈改为密封效果更好的液压支架用鼓型圈,其它改为适合乳化液介质的密封,防止密封不耐乳化油而损坏。      3 构件的基本组成      3.1 技术改造前:   MG400/985调高缸如图1所示,主要由1耳座、2中心接管、3活塞、4活塞杆、5导向套、6缸体等组成。   3.2技术改造后:   调高缸如图2所示,主要由、1活塞杆、2缸体、3活塞、4导向套、等组成。   3.3采煤机调高缸技术改造前后主要性能参数对比(如表1):   3.4MG400/985、940采煤机液压系统图(见图3)及工作原理:   乳化液泵站是采煤机调高缸的动力源,卧式五柱塞泵,其型号GRB315/31.5,公称压力为31.5MPa; 公称流量315L/min。2安全阀调定压力19Mpa 3右操纵阀 4右操纵阀 5 左调高缸6右调高缸   工作原理:   臂升高、当P口进液时,压力油经操纵阀B、双向锁进入活塞腔,活塞杆腔的回油经O口回油池,因活塞杆是固定在牵引部上,所以缸体外伸,摇臂升高。   摇臂下降、当P口进液时,压力油经操纵阀A、双向锁进入活塞杆腔,活塞腔的回油经O口回油池,缸体回缩,摇臂下降。   注:在调高过程中,为防止系统压力过高损坏调高缸及附件,在两回路中各设一个高压安全阀,调定压力值为19Mpa,起保护系统作用。   由改造前后对比数据可以看出,调高缸工作时的主要性能参数不变,推力和拉力不变,工作原理并没有发生变化,无须对采煤机液控系统其它部分进行改造,不会影响采煤机的正常使用,而且改造后的调高缸结构更简单,便于下来拆卸修理,使用周期增长      4 应用情况      4.1 经济效益分析   调高缸故障率降低所创效益:经统计分析,改造前每出煤100万吨,平均损坏采煤机调高缸10余件,以每件修理价格1.1万元,合计投入金额为11万元。改造后每出煤100万吨,平均损坏采煤机调高缸2件,合计投入金额为2.2万元。改造后每出煤100万吨节约资金约8.8万元   节省影响生产的时间所创效益:每更换一件调高缸所用时间约3小时,以出煤100万吨计算,改造前由于调高缸损坏更而影响生产的时间合计30小时,既核算其能出煤1.5万吨,按每吨创利20元,可创效益30万元。   累计上述所得经济效益总值为:38.8万元/百万吨。   4.2社会效益分析:   更换采煤机调高缸时,必须上邦作业,有一定的安全风险,改造后的调高缸正常使用在四各月左右,这样在一个工作面下来就不会更换调高缸,为安全生产创造条件。   4.3应用具体事例   改造后的调高缸自2008年6月至2008年10月投入大兴矿SV711工作面MG400/985-WD采煤机使用,虽然工作面岩石较多、采场条件比较复杂,但采煤机正常运转四个多月,从未出现

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