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660MW超超临界机组无电泵冷态启动实践和风险控制
660MW超超临界机组无电泵冷态启动实践和风险控制
摘要 本文介绍了江苏国华陈家港发电有限公司660MW超超临界机组无电泵冷态启动过程,并对启动过程中的风险进行了分析,可为国内超超临界机组无电泵启动应用提供借鉴。
关键词 超超临界机组;无电泵;启动;风险控制
中图分类号TM6 文献标识码A 文章编号 1674-6708(2012)79-0128-02
0 引言
目前在确保机组安全的前提下,“节能降耗”已成为各发电企业生产运行的主题,在机组启动阶段控制成本的意义尤为重大,因此需要寻求更经济的启动方式。传统的机组启动模式采用电动给水泵启动,启动阶段厂用电耗较高,机组带负荷后的并、退给水泵操作停留时间长,操作风险大。而直接利用汽动给水泵组实现机组启动(也称“无电泵启动”)不仅能节省启动阶段的厂用电量,而且优化了机组启动进程,可以实现机组的快速、平稳、安全启动。
江苏国华陈家港发电有限公司(简称国华港电)两台机组在调试期因辅汽不足未能进行无电泵启动调试,对操作进程、参数的控制缺少相关数据支撑,2012年10月2号机组首次进行了无电泵启动。
1系统简介
国华港电一期工程为两台660MW超超临界机组,锅炉为上海锅炉厂生产的超超临界参数变压运行直流炉,为带炉水循环泵的串联式启动系统,采用微油点火,型号:SG-2037/26.15 M626型。汽轮机为上海汽轮机有限公司660MW超超临界凝汽式汽轮机,型号:N660-25/600/600。
每台机组的给水系统设置两台50%容量的汽动给水泵和1台30%容量的电动启动给水泵。小汽轮机为杭州汽轮机股份有限公司生产,型号为NK63/71/0,调速范围3000rpm~6000rpm,动力汽源有冷再蒸汽、主机四抽蒸汽和辅助蒸汽。每台汽动给水泵配置1台不同轴的电动给水前置泵。电动给水泵采用定速给水泵。
2 无电泵冷态启动实践
1号机组运行,全厂辅汽由1号机组四段抽汽供给,冷再做备用,四段抽汽还作为1号机除氧器及两台汽动给水泵的汽源。在2号机组启动阶段,2号机组除氧器加热、轴封供汽、空预器吹灰、微油暖风器以及小汽轮机用汽均来自1号机组,辅汽用汽量较大。为防止1号机组AGC方式下负荷变化导致四段抽汽及辅汽参数波动,危及机组安全。首先将1号机组辅汽切至冷再供给,关闭四段抽汽至辅汽联箱电动门。
由于前置泵设计扬程95m,利用前置泵向锅炉上水,锅炉上水流量通过上水旁路调门控制在80t/h~100t/h。为确保机组启动的顺利进行,此间进行了电动给水泵的试启试验,试转正常后停运备用。两小时后锅炉见水,启动锅炉炉水循环泵,调整炉水循环泵出口调门,省煤器入口流量维持在750t/h左右进行大流量冲洗。
由于DCS软逻辑和硬接线MFT信号闭锁小汽轮机冲转允许条件,强制解除硬接线保护在恢复时存在小汽轮机跳闸的风险,因此启动增压风机、引送风机进行锅炉吹扫,复位MFT,然后冲转2A小机至800rpm暖机,并开启2A汽泵出口电动门向锅炉供水冲洗,关闭2B前置泵出口门。由于2A小机800rpm长时间运行,在64分钟后排汽温度由76℃上升至133℃,投用排汽减温水无效。为降低排汽温度,小汽轮机升速至2550rpm,排汽温度降至88℃,此时调节锅炉上水旁路调门开度至10%,锅炉上水量约170t/h,分离器液位控制调阀开度在15%左右,上水旁路调门压差在8.7MPa。提升转速到3000rpm,小机排汽温度进一步下降。
水质合格后,锅炉点火。由于点火初期锅炉产汽量小,锅炉未起压,上水旁路调门前后差压达到11MPa。适当开启上水调门至18%,将上水流量增加到230t/h,此举可有效降低副调前后压差,尽量减少锅炉工质排放。随着上水量的增加和主汽压的升高,上水调门差压逐渐减小。
启动分离器出口温度达到180~220℃,保持燃烧稳定,进行锅炉热态清洗。满足汽轮机暖阀条件,进行暖阀,水质合格后汽轮机走步,摩检,进入暖机状态。此时间间隔较长,利用辅汽汽源冲转1B汽动给水泵。
机组并网逐渐带负荷至150MW,暖投四段抽汽至除氧器及1B汽动给水泵管路,进行汽源切换。负荷220MW,将给水旁路切至主路运行,负荷235MW,将锅炉由湿态转为干态运行,负荷274MW,并入1B汽动给水泵运行,投入汽动给水泵转速、给水、煤水比自动,负荷310MW,机组投入CCS方式,将1A小汽轮机汽源由辅汽切至四段抽汽,本次2号机组无电泵冷态启动顺利完成。
3 无电泵冷态启动的风险控制
锅炉主保护设置有多次点火失败,条件为“大油枪三次点火失败”或“微油油枪两次点火失败”。汽动给水泵跳闸条件有MFT触发,因此在锅炉点火时,必须确保油枪的可靠性。否则点火失败触发MFT,联跳小汽轮机,将会影响机组启动进程。在进行机组大
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