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原油加热炉炉管结焦分析和改造

原油加热炉炉管结焦分析和改造   [摘要]本文对高尚堡150万吨原稳装置原油加热炉炉管结焦原因进行分析,并对改造前后运行情况进行总结比较,阐述以后运行中的操作注意事项。   [关键词]加热炉 结焦 改造   高尚堡油气处理厂150万吨原稳装置加热炉,采用管式加热炉,负责对进入稳定塔前的原油进行加热,达到工艺要求的温度。   此加热炉由中国石油辽河设计院设计,天津冠杰石化有限公司生产制造,采用天然气作为燃料,炉体分为对流室和辐射室,来油汇管在对流室分为8路盘管,加热升温后再汇管进入辐射室,分为左右两路盘管,均匀受热后出炉,完成原油的加热过程。热负荷5000KW,采用高效燃烧器,按照设计热效率可达到85%以上。   加热炉2006年8月投入运行,设计进出炉温度值分别为173℃和200℃,实际运行过程中,由于原油密度偏高,进行了调整,进出炉温度降至100℃和130℃。   除了2007年的检修停炉1个月外,该加热炉累计运行时间超过23个月,基本处于连续运行状态,2年来未进行过设备大修和炉体炉管的清理和检测。   1结焦情况   2008年初的节能监测中,加热炉热效率仅为61%,排烟温度达到400℃以上,炉子热利用率很低,为此,对燃烧器进行调整,但效果不大,拟决定检修对加热炉内部炉管进行清理。2008年8月原稳装置停产检修,对加热炉内部检查时,发现对流室的8路炉管其中位于北侧的4路损坏严重,产生脱落,爆裂的现象,且其中1根完全断裂,南侧4路炉管看上去外观完好。见图1:   随即对损坏的炉管进行了部分切割,炉管内被碳状物质堵塞,观察碳状物质为焦碳,判断为原油在炉管中结焦所致;对脱落的炉管进行了取样,从断口来判断应为炉管长期干烧造成的结果。   对加热炉损坏炉管进一步的现场研究,判断该加热炉结焦时间在一年以上。   2原因分析   通过上述情况判断,原油在炉管结焦后,造成炉管断流烧损。原油结焦的主要原因分析如下:原油实际运行工况与设计工况不同,导致实际流速偏低,造成炉管内换热不好,管壁内局部过热结焦,管壁内的焦层进一步降低了炉管传热系数,使管外壁温度升高到允许值以上,最终结焦烧损。   对加热炉07年8月―08年8月的运行参数,包括流量、入炉温度、出炉温度、炉膛温度、进出炉压差进行了全面的统计后,造成流速低的主要原因如下:   2.1实际流量低于设计流量   该加热炉设计额定流量为220m3/h,最小流量不低于180m3/h,而07年8月~08年7月加热炉流量每月平均为175m3/h左右,低于设计的最小流量;当流量减小时,管内介质的流速会大幅降低,流动状态接近层流状态,容易在管壁结焦。   2.2实际温度低于设计温度   实际炉体进出口温度(进口温度基本上在104℃左右,出口温度在131℃左右)低于设计进出口温度(进口温度为173℃,出口温度为200℃),使进入加热炉的原油温度偏低;当原油温度偏低时,气化量减少,管内介质的流速降低,管壁容易结焦。   2.3对流室炉管并联数量过多,不适应实际生产条件   由于并联炉管过多(8路),炉管内流速进一步降低,管内介质的流动状态发生改变,管内介质的传热系数大幅度下降,北侧4路炉管(靠近辐射室)内首先产生结焦。结焦更加剧了对流室炉管的偏流,造成北侧4路炉管结焦加剧,最终被堵死、烧损。   2.4原油组分偏重,胶质含量高,引起了加速结焦   对原油取样化验后胶质+沥青质含量为18.4%,胶质含量高,加之实际运行过程中,原油组分偏重,流速低,容易产生结焦。   2.5其他非常规操作,如频繁内循环等,加速了结焦的速度   原油来油量低,为了保证运行,需要时常进行内循环操作,长期内循环运行时,加热炉内原油气化量大幅度下降,且原油温度升高,从而加速结焦的形成。   分析上述多种原因,同比参照辐射室炉管的运行状况,可以确定主要原因为加热炉设计选型不符合实际运行条件,对流室炉管并联数量过多造成对流室炉管运行异常、结焦烧损。   3改造过程   由于上述原因的存在,除了损坏的炉管外,外观完好的4路炉管和辐射室内的炉管不能排除结焦的可能。因为该加热炉整体部分和大部分炉管并未损坏,经适当检修改造后该加热炉可以继续使用,但要保证此加热炉安全运行,要做到以下几点:   (1)对对流室完好的4路炉管和辐射室的炉管进行管壁测试,测试是否已经发生了结焦。如发生了结焦,要进行炉管清焦。   (2)对流室的4路损坏的炉管进行拆除,与汇管连接处进行封死,只使用4路完好的炉管,同时,拆除辐射室的一边炉管,使辐射室的流量和对流室的流量相对应。此方案对炉管数量进行减半处理,可以使加热炉的设计流量减小至170m3/h,满足了实际流量的需要,但必然造成加热炉热效率的大幅度减低,不符合经济

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