长庆大偏移距三维水平井设计和应用.docVIP

长庆大偏移距三维水平井设计和应用.doc

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长庆大偏移距三维水平井设计和应用

长庆大偏移距三维水平井设计和应用    【摘要】长庆油田大规模部署水平井,水平井布井数量逐年增多,目前受区域开发地貌,布井方式及水平井工艺难度的影响,丛式井水平井组多由两口设计方位相反的水平井组成,丛式水平井开发还处于探索试验阶段。通过应用NDS软件进行三维剖面理论分析论证,施工方案制定,进行了阳平3、阳平5井进行试验,实钻优化轨迹施工,精细管理,两口三维水平井顺利完钻。该技术实现了300m偏移距1500米水平段水平井钻井,给长庆油田水平井开发设计提供了一个很好的依据及选择。    【关键词】大偏移距 三维水平井 丛式水平井 轨迹控制    1 前言    2006年以来,长庆油田大力推广应用水平井钻井技术取得显著效果,水平井钻井速度和单井产量都有较大幅度提高,大大降低了综合开发成本,为继续提高单井产量、实现经济有效开发,继续探索三维水平水平井钻井技术,以适应长庆油田水平井开发趋势。2011年进行了阳平1、阳平2井三开1500m水平段水平井实验,2012年在1500m水平段基础上进行大偏移距水平井实验。阳平3、阳平5井就是该项目实验井位。本文通过阳平3、阳平5井设计论证及施工的成功,可作为后续三维井设计施工的依据及基础。    阳平3、阳平5井概况    阳平3、5井位于西峰地区西233井区,为典型的黄土高原地貌,沟壑纵横,梁峁相间。黄土层厚80~100m,地表高差100~200m,地面海拔1036~1450m,平均1341m,改井场海拔1263m,设计方位345°,垂深1952.1m,靶区上下偏差2m,左右偏差20m,水平段16个靶点长1500m,偏移距300。    2 设计论证    阳平3、阳平5井设计前提是1500m水平段和300米偏移距情况下设计:2.1 靶前距优化    考虑大偏移距钻进磨阻较大和长水平段钻进,井眼曲率取值在3-4°/30m,垂直靶前距为430-573m,靶前位移524-646m,考虑第一次进行大偏移距水平井施工,靶前位移选择600m,目的最大限度减少施工难度。    2.2 剖面优化设计    设计确定采用高造斜点,提前走偏移距同时最大井斜控制在20度以内,完成偏移距和扭方位施工;后续井段实现二维常规增斜轨迹控制的剖面设计思路。    3 施工难点分析    走偏以段井斜控制要求高,要确保该段施工井斜、方位、及位移参数控制与设计吻合,轨迹控制要求高。    大尺寸井眼增斜规律较少,钻具组合选择困难。    大尺寸井眼扭方位施工难度大,定向钻头选型困难。    定向钻进井段,井眼钻机液要求润滑性,和强的抑制性。    长水平段钻进钻具摩阻明显增加,钻具受力复杂,轨迹控制困难。    水平段增长,钻遇泥岩几率增多,垮塌严重,井下安全问题突出;    裸眼段长,钻具摩阻大,滑动效率低;    4 轨迹控制    4.1 直井段防碰轨迹控制    (1)钻具结构:311.2PDC*0.4+Ф228L    Z*8.04+Ф203MWD*0.89+ Ф203NMDC*9.16+ 631*410*0.5+Ф178DC*3*27.49+Ф127DP(加厚)*48根+Ф127DP+133KL。    (2)复合钻井与滑动钻进相结合,使用无线随钻仪器监控轨迹,滑动钻进控制方位在设计走偏移方位左右,防止绕障时轨迹与邻井有相碰趋势。4.2 斜井段轨迹控制4.2.1?造斜稳斜段轨迹控制    该段目的是提前走部分偏移距,轨迹严格按照设计轨迹钻进。实钻中庆平5井该段采用与设计方位夹角20度方位进行增斜走偏移钻进,该段施工顺利。阳平3井严格按照设计,方位75度与水平段方位垂直,改段控制属于常规增斜稳斜控制,均顺利达到设计目的。    4.2.2?增斜段轨迹控制    阳平5井增斜段采用311.2钻头钻进,试验PDC钻头进行增斜,增斜率达不到设计要求,试验失败,后采用牙轮钻井完成该段施工,该井段平均机械钻速3.89 m/h,下入244.5mm技术套管至窗口。阳平5水平段完钻最大上提磨阻为25吨,同井场二开结构阳平4井最大磨阻32均顺利完钻,阳平3井考虑在扭完方位后下入技术套管,后续以215.9PDC钻头钻进,提高钻井速度,较少钻井投入成本。该段采用上海中盟PDC钻头(M4666C),平均机械钻速14.85 m/h,有效提高了斜井段施工效率。4.3 轨迹控制结果    阳平5井采用三开结构三维水平井以48.77天顺利完钻,较设计周期提前16.23天。第二口超长水平段三开结构丛式水平井阳平3井,以24.58天成功完钻,较设计周期缩短了22天。    5 结论    (1)三维设计采用垂直靶前距500米左右,从

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