一则钻孔桩三类桩处理的方案.doc

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一则钻孔桩三类桩处理的方案

一则钻孔桩三类桩处理的方案   摘要:钻孔灌注桩工艺日趋完善,但往往由于施工工艺不当或施工时不谨慎,致使质量问题也时有发生;本文根据某工程在钻孔灌注桩基施工中出现的质量缺陷及处理方案,旨在为今后在类似工程中钻孔灌注桩施工中提供借鉴。   关键词:钻孔灌注桩;三类桩;高压注浆补强;双控;塌孔      前言      一、工程概况   某工程桩基工程设计采用钻孔灌注桩,总桩数为792根,桩径主要为Φ600,少数也有Φ700、Φ800,桩型为嵌岩端承桩,因工程地处山脚河畔,地基较为复杂,所以有效桩长3~16米不等。   主要地质情况如下:⑴-1素填土:层厚0.3-1.0m;⑴-2耕土:流塑状以粘、粉粒为主,场地内多有分布,层厚0.3-0.6m;⑴-3粉砂:松散状,饱和,主要成分为粉、细砂、粉粒,层厚1.5-3.80m,层面高程8.24~9.39m;⑶粉质粘土:硬可塑~硬塑状,中等压缩性,土性较均匀,全场多有分布,层厚2.5-5.0m,层面高程5.3~6.4m;⑷-1粉质粘土:稍密状,中等压缩性,主要分布在场地中南部,层厚1.6-11.20m,层面高程1.9~5.54m;⑷-2淤泥质粉质粘土:流塑状,主要分布在场地中部和北部,层厚4.8-11.20m,层面高程-0.85~5.54m;⑸-1中砂:松散,以中、粗砂、粉细砂、粘粉粒组成,层厚1.0-6.30m,层面高程-3.95~4.12m;层面高程-2.25~-0.34m;⑸-2圆砾:中密状以卵、砾为主,粒径0.5-3cm,最大6-8cm,中等分化全场多有分布,场区中部和南部分布稳定,场区北部分布不稳定,层厚0.3-9.50m,层面高程-80.89~-5.90m;⑹-1强风化砂岩:碎块状,酒店部分分布,层厚0.3-0.8m,层面高程-11.04~-13.20m;⑹-2中风化砂岩:酒店部分分布,最大控制厚度5.20m,层面高程-11.64~-12.40m。   场区内地下水位很浅,场地大部分地带常年积水,地下水补给来源为大气降水和地下泾流补给。地下水位变幅在0.5m左右。其中5-1中砂层、5-2圆砾层在地质报告中特别提到了是承压含水层,当时并引起多大的关注,所以也没有专门进行讨论,采取针对性的措施。   施工时桩机队伍来再各地区,本地桩机三台,多数对当地地质不熟悉。桩机四台为GPS-15,其余七台为GPS-10桩机。施工时间为春节前后三个月,施工时天气多雨水。施工中按1.15控制充盈系数,但超方的较多,其它也未察觉异常情况。   基坑底土层主要为3层粉质粘土及4-2淤泥质粉质粘土,开挖后发现桩基扩孔较多,超灌高度多数大于设计要求的1.5米,经当地检测中心检测,发现二十来问题桩,其中一根经全长钻芯取样,钻至5米处时地下水从孔喷出,水头可高至坑底3米,6米以下桩身混凝土已不见踪影,因此被判为四类桩,其余为三类桩。      二、原因分析:   以上缺陷的出现都与塌孔不无关系,孔壁坍塌后,最直接的是塌孔处扩径(当然扩孔也与桩机、土质有大关系),坍塌的土渣掉入桩底,一般清孔很难彻底,造成桩底差,如在浇筑中塌孔,又可引起夹泥。具体归纳如下几点原因:   (一)地质复杂,各层土质变异大,砂性重,采用原土造浆护壁易塌孔,地下水丰富,桩基施工期间降雨频繁,造成泥浆过稀也是塌孔的主因。塌孔后,或扩径或沉渣过厚;孔壁不稳定,浇筑混凝土过程,提升导管稍猛,就易引起塌孔,或等待时间稍长,坍塌的泥土或砾砂裹入新浇混凝土形成夹泥,若塌孔的较大,坍塌的泥土与混凝土发生大面积的置换,以至于发生如上所述的几米以下已无混凝土的现象。   (二)5-1中砂层、5-2圆砾层与上层淤泥质粘土交界处出现缺陷的频率很高,首先此二层均是钻孔施工较易引起塌孔的土层,其次其为承压含水层,水压很高,新浇混凝土在压力水作用下较多的发生了离析。   (三)地质复杂,持力层起伏很大,设计为防止桩端滑移,嵌岩深度要求不小于1.3米,嵌岩时间不小于7小时,长时间的机械振荡也可造成孔壁破坏。另外本次施工多数采用GPS-10桩机钻孔,其钻速快,平均二个多小时就入岩,在泥皮来不及形成时情况下,迅速钻深,而且钻锥摆动过大,造成扩孔,桩架振动剧烈,孔壁也极易坍塌。根据施工记录统计,GPS-10桩孔混凝土充盈系数一般都在1.15以上,而GPS-15机型充盈系数一般都在1.12以下,GPS-15桩机钻进缓慢,桩架平稳,钻进垂直有利于保证钻孔质量。   (四)机操手熟练程度不够,某桩机手在施工中多次被指出技术不熟练,动作过大,操作不当,虽经多次警告,但由于春节临近,人员紧张,而当时因桩基施工的隐蔽性也没有察觉问题后果的严重,所以没有及时更改操机手,结果经检测在缺陷桩中其占8~9根,考虑到这台桩机总共才打60多根桩,可以想象机操手

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